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35個(gè)典型焦化事故案例

1、熄焦車(chē)與電機車(chē)脫節事故

事故經(jīng)過(guò):

20061116日早班(乙班),5:30分熄焦車(chē)出1#10#炭化室焦炭,熄焦車(chē)司機王某開(kāi)車(chē)行駛至熄焦塔正常熄焦,熄完焦后5:35分開(kāi)車(chē)準備出熄焦塔到晾焦臺,熄焦車(chē)與電機車(chē)連接,接手脫節,造成熄焦車(chē)連接處三根風(fēng)管活結拉斷,影響1#15#晚點(diǎn)2小時(shí)20分、20#晚點(diǎn)30分,2#33#晚點(diǎn)2小時(shí)30分、38#晚點(diǎn)2小時(shí)、43#晚點(diǎn)30分,8:10分處理完,出焦正常。

事故原因:

(1)新制作的熄焦車(chē)接手與電機車(chē)接手不配套,中心線(xiàn)高度相差30mm。

(2)熄焦車(chē)鉤頭沒(méi)有減震器彈簧、硬碰硬造成。

(3)熄焦車(chē)與電機車(chē)連接鉤頭閉鎖裝置失靈、沒(méi)有達到閉鎖效果。

(4)操作工點(diǎn)檢不及時(shí)沒(méi)有及時(shí)發(fā)現。

預防措施:

(1)熄焦車(chē)與電機車(chē)連接鉤頭全套備件,進(jìn)行更換。

(2)在熄焦車(chē)與電機車(chē)之間安裝安全保護鏈,防止脫鉤。

(3)加強崗位設備點(diǎn)、巡檢,對存在的問(wèn)題或發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)處理。



 2、煤塔空倉影響出焦的事故 


 事故經(jīng)過(guò):

2004122218:00至次日凌晨2:10,在煉焦一車(chē)間出現了煤塔空倉,影響出焦的事故。煉焦一車(chē)間乙段配煤工,接班后按正常操作上煤,18:00時(shí)左右,發(fā)現1#主焦倉下煤逐漸困難,便電話(huà)通知段長(cháng),段長(cháng)隨后電話(huà)詢(xún)問(wèn)備煤1#主焦倉存煤,告知還有300多噸左右,先排除存煤少,壓不下煤的原因。18:10分段長(cháng)調來(lái)其他崗位人員2人協(xié)助處理,用空氣炮轟、釬子透、大錘振的辦法,但效果不明顯,入倉煤始終少于出倉煤。至23:50分,煤塔余煤用盡。導致丟焦3孔,乙段4點(diǎn)班共上煤108噸。24:00丁段接班,段長(cháng)調來(lái)3人,積極組織上煤,但仍然采用上述辦法,下煤情況依然時(shí)斷時(shí)續,1:04分主任接到調度指揮中心電話(huà),從值班室來(lái)到配煤現場(chǎng),2:25分,副主任接到電話(huà)從家中趕到。根據現場(chǎng)實(shí)際情況判斷分析,認為蓬倉原因是煤塊凍結堆積所致,最好的解決辦法是加熱,決定采取用鐵釬綁棉紗沾汽油,點(diǎn)燃伸入倉內烘烤加溫的辦法處理。烘烤20分鐘后,隨著(zhù)倉內溫度逐漸升高,凍結的煤塊陸續下落。4:10分,下煤逐漸正常,已能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。問(wèn)題得到解決。丁段零點(diǎn)班共上煤220噸。在這次煤塔空倉事故中,導致煉焦一車(chē)間1222日生產(chǎn)計劃3孔沒(méi)有完成,23日因結焦時(shí)間不夠丟焦孔數10孔。生產(chǎn)秩序、推焦系數被破壞。

事故原因:

(1)工作現場(chǎng)溫度過(guò)低,造成煤與倉壁凍結,煤塊堆積。

(2)操作工處理故障方法不靈活,沒(méi)從根本上解決問(wèn)題。

預防措施:

(1)在配煤室內添置焦碳爐,提高室內溫度。

(2)交接班停皮帶時(shí)間不宜過(guò)長(cháng),防止倉壁凍結。

(3)車(chē)間領(lǐng)導及各位段長(cháng)要隨時(shí)掌握每天上煤情況,根據上煤量,及時(shí)采取預防措施。



  3、掉爐門(mén)事故 

事故經(jīng)過(guò):

200894日中班20:45分推焦車(chē)司機接到摘門(mén)信號后進(jìn)行摘門(mén)操作,松絲、提鉤回收移門(mén)機動(dòng)車(chē)準備讓出爐工清爐門(mén)框,行車(chē)過(guò)程中發(fā)現爐門(mén)鉤未鉤住爐門(mén)提鉤槽,遂向回打車(chē)想重新進(jìn)行提鉤操作;移動(dòng)移門(mén)機時(shí)爐門(mén)由于未掛好掉到機側平臺,后通知班長(cháng)和調度進(jìn)行處理。

事故原因:

(1)操作不精心,晚上視線(xiàn)不好。

(2)單獨操作,出爐工未在現場(chǎng)調度。

預防措施:

(1)加強操作,加燈以增加光亮度。

(2)加強配合,摘門(mén)操作時(shí)出爐工必須在場(chǎng)進(jìn)行確認,并擺手示意,司機方可進(jìn)行摘門(mén)操作。



  4、鏟車(chē)撞人事故 

事故經(jīng)過(guò):

某日凌晨,鏟車(chē)司機在煤場(chǎng)西邊推完瘦煤后,要去南側推剛剛卸完的另一車(chē)煤。發(fā)現電線(xiàn)桿處有裝卸工,鳴笛警示,裝卸工離開(kāi)后,繼續向南啟動(dòng)行駛,約1-2米,聽(tīng)到有人喊:車(chē)下有人。趕緊倒車(chē)后跳下車(chē)查看,發(fā)現一人躺在車(chē)下,頭部受傷,經(jīng)120急救中心現場(chǎng)緊急救護和送往醫院搶救無(wú)效死亡。經(jīng)確認工亡者是制樣室員工王某,鏟車(chē)在行進(jìn)過(guò)程中大鏟左角碰到王某右后腦,造成傷害。

原因分析:

(1)帶班班長(cháng)李某點(diǎn)完名后,安排王某交接班。對王某未穿夜光服去交接班不加以警告和要求,是此次事故的一個(gè)主要原因。

(2)王某去煤場(chǎng)作業(yè),未穿夜光服,現場(chǎng)未戴安全帽,造成自己受到機動(dòng)車(chē)輛傷害,是造成此次事故的重要原因。

(3)鏟車(chē)司機,沒(méi)有特種作業(yè)廠(chǎng)內機動(dòng)車(chē)輛駕駛證,無(wú)證駕駛,在鏟車(chē)行駛時(shí)車(chē)鏟距地面1米左右,違反了鏟車(chē)在行駛中,車(chē)鏟距地面為30cm—50cm”的操作規程,也是造成此次事故的重要原因。

(4)現場(chǎng)夜間照明不足是造成事故的客觀(guān)原因。

防范措施:

(1)各車(chē)間加強對員工的安全培訓和管理,對勞保穿戴不合格的嚴格考核。

(2)相關(guān)車(chē)間、部室定出方案,對煤場(chǎng)照明及現場(chǎng)狀況進(jìn)行整改。

(3)加強對鏟車(chē)司機等特種作業(yè)人員的管理,禁止無(wú)證上崗。

(4)各崗位操作工在操作前后要注意機動(dòng)車(chē)輛和有軌車(chē)輛行駛方向,嚴防車(chē)輛傷害。

(5)增加夜間值班人員巡檢,及時(shí)排查各類(lèi)隱患,杜絕類(lèi)似事故的再次發(fā)生。

(6)各級管理人員嚴格班中操作紀律。



  5、皮帶運輸責任事故 

事故經(jīng)過(guò):

某焦化廠(chǎng)運煤B030皮帶全程長(cháng)約340米,2008112510:10分,備煤車(chē)間二系配煤工王某在B330皮帶西側由北向南巡檢,當巡檢到8#倉觀(guān)察現場(chǎng)儀表小皮帶流量后,繼續向南巡檢,突然發(fā)現下層回程皮帶上有煤,便在8#倉南側拉下拉線(xiàn)開(kāi)關(guān)停機。停機后向南查找原因,在除鐵器南側約20米處發(fā)現有一塊鐵板(20cm*40cm*0.5cm)扎在皮帶上,鐵板由小皮帶落下,斜插(如平躺在皮帶上,會(huì )被除鐵器整個(gè)吸起或直接進(jìn)入粉碎機中)入大皮帶的煤中,在經(jīng)過(guò)除鐵器時(shí),鐵板上端被吸起并卡在除鐵器邊架角鐵上,另一端插在煤中頂住皮帶,這時(shí)皮帶繼續以2.5/秒向前運轉,此時(shí)鐵板的底角已劃破皮帶,鐵板插入皮帶的部分越來(lái)越多,由于皮帶向前運轉,經(jīng)查已有約160米皮帶被劃透。

直接原因:

B328機頭溜槽、B330拐彎處等部位缺少防止劃傷皮帶的硬件設施。

間接原因:

(1)備煤車(chē)間煤系統B330崗位工、班長(cháng)、段長(cháng)對在巡檢過(guò)程中事故的發(fā)生缺乏預見(jiàn)性,對事故防范意識不到位。

(2)備煤車(chē)間相關(guān)領(lǐng)導管理不到位,相關(guān)制度不健全,應對皮帶異物劃傷的措施不完善,負領(lǐng)導責任。

防范措施:

(1)制定《配煤工巡檢制度》并加強在日常上煤過(guò)程中巡檢。

(2)B22機頭溜槽口加裝鐵杷,防止鐵器進(jìn)入配煤槽。

(3)B320皮帶拐彎處加裝壓輥防止皮帶再次劃傷。

(4)組織全體員工認真學(xué)習崗位巡檢制度。



  6、蒸汽燙傷 

事故經(jīng)過(guò):

某焦化廠(chǎng)化產(chǎn)車(chē)間二系鼓冷工段根據工作計劃于20081112日對二系鼓冷班3號初冷器進(jìn)行清掃。111218:45,由操作工王某先關(guān)閉3號初冷器下液總閥門(mén),后關(guān)閉頂部熱氨水噴灑,打開(kāi)3號初冷器下段熱氨水噴灑,19:15分王某關(guān)閉3號初冷器下段噴灑,初冷器清掃完畢。趙某和董某發(fā)現3號下段水封堵塞,然后打開(kāi)水封伴熱,開(kāi)水封放空閥門(mén)8扣,在21:00發(fā)現水封還沒(méi)有吹透,于是就接入DN25臨時(shí)蒸汽管,21:503號下段水封吹透,撤DN25臨時(shí)蒸汽管。放下液時(shí)董某發(fā)現3號初冷器下液管堵塞,關(guān)閉2個(gè)下液分閥門(mén),打開(kāi)下液總閥門(mén)10扣,開(kāi)DN80蒸汽管進(jìn)行吹掃,蒸汽閥門(mén)開(kāi)度1/2后董某和郝某撤離水封到平臺處等候,22:20下段水封液面突然升高10cm,蒸汽夾帶氨水從水封防爆口躥出,噴到水封平臺上站立的董某、郝某身上,其中郝某被噴到背面,董某被噴到正面,臉部有灼熱感,郝某立即打電話(huà)通知調度員打120送往醫院就醫,同時(shí)趙某立即關(guān)閉DN80蒸汽吹掃閥門(mén),到醫院清洗面部后確診為面部受刺激性液體灼傷。

直接原因:

(1)初冷器下液管蒸汽閥門(mén)開(kāi)度大、壓力高,導致下液管凍堵消除后,下液迅速急速落下并從防爆口噴出。

(2)操作工董某站立位置距水封防爆口太近,對處理凍堵工作,清掃風(fēng)險預想不足,規程執行不到位。

間接原因:

(1)夜間天氣驟冷加之煤氣中石墨較多,造成初冷器容易堵塞。

(2)水封加熱閥門(mén)開(kāi)度較小,水封底部溫度低。

(3)帶班長(cháng)趙某安排工作不細,考慮不周,清理初冷器,安全措施安排不到位。

(4)化產(chǎn)車(chē)間主任工程師董某初冷器清掃操作培訓不到位,員工安全管理不到位。

(5)化產(chǎn)車(chē)間尤其對防凍堵工作培訓不到位,安全培訓教育不到位,安全管理有待加強。

防范措施:

(1)清掃安排在白班處理,必須夜間處理的車(chē)間派專(zhuān)人現場(chǎng)指導。

(2)水封加熱閥門(mén)增開(kāi)到三扣,保障水封底部溫度60度。

(3)初冷器停用時(shí)下段水封內焦油排放干凈,換成氨水。

(4)強化員工安全意識,清掃水封時(shí)操作工應避開(kāi)水封防爆口3米。

(5)清掃初冷器下液管道時(shí),DN80蒸汽閥門(mén)開(kāi)度不應該超過(guò)1/3。

(6) 組織廣大員工認真學(xué)習冬季防凍堵措施及操作規程,提高員工防凍堵操作及處理凍堵操作水平。



  7、煉焦車(chē)間鋼板墜落傷害事故 

事故經(jīng)過(guò):

某焦化廠(chǎng)20081023日上午8:20左右(正在檢修時(shí)間),煉焦車(chē)間二系煉焦工段乙班班長(cháng)趙某安排5號焦爐出爐工王某、尹某、4號爐出爐工胡某三人到5號推焦車(chē)一同安裝焦爐護()板。安排此項工作時(shí),趙班長(cháng)對三人把注意事項進(jìn)行了交待,隨后又通知5號裝煤車(chē)司機張某到5號推焦車(chē)一同進(jìn)行安裝。因5號焦爐1號煤嘴不下煤,趙班長(cháng)就過(guò)去協(xié)調處理捅煤。在四人開(kāi)始作業(yè)前,尹某站在頂部平臺上鋼板西側中間,胡某站在頂部平臺上鋼板東南側,王某站在二層平臺上。做業(yè)開(kāi)始后,張某負責檢查安裝的具體位置,其他三人負責安裝。尹某指出最上面的鋼板不符合要求,需要挪開(kāi)用下面那塊鋼板,胡某提出把鋼板向南翻使之立起來(lái)從而把下面那塊鋼板拿出來(lái),尹某指出南側空間不足,然后尹某讓胡某向北挪位置,胡某從東南側挪到東北側,然后尹某戴著(zhù)手悶將鋼板從西側向上掀起,意圖使鋼板在東側樹(shù)立起來(lái),鋼板在掀起的同時(shí),順勢從東側欄桿下側擋板底部滑落,將機動(dòng)車(chē)間二系焦爐維修工郝某(當時(shí)系某和郝某一同巡檢返回途中)砸傷,隨后尹某、胡某和王某等人將郝某送往醫院。

直接原因:

尹某對作業(yè)環(huán)境認識不足,導致鋼板滑落砸傷郝某是這起事故的直接原因;胡某、王某二人安全意識淡薄,在尹某在高處從西向東掀鋼板進(jìn)行作業(yè)時(shí)未及時(shí)制止,是這起事故發(fā)生的另一個(gè)主要原因。

間接原因:

(1)作業(yè)過(guò)程中,張某背對作業(yè)場(chǎng)所,但互保意識比較淡薄。

(2)機動(dòng)車(chē)間郝某、李某在進(jìn)入推焦車(chē)巡檢時(shí)對發(fā)現高處有人作業(yè)的情況未引起高度重視,安全防范意識淡薄。

(3)班長(cháng)趙某在安排此項工作時(shí)安全工作及防范措施安排不細致,并對措施落實(shí)情況檢查不到位。

防范措施:

(1)各車(chē)間部門(mén)要利用班后或班前會(huì )時(shí)間組織全體員工認真學(xué)習,吸取本次事故教訓。同時(shí)要求各車(chē)間部門(mén)近期對員工進(jìn)行一次關(guān)于安全生產(chǎn)規章制度、安全規程的培訓,進(jìn)一步提高員工的遵章守紀意識和安全防范意識。

(2)各車(chē)間部門(mén)進(jìn)一步落實(shí)作業(yè)過(guò)程監護、互保制度,強化監護、互保人員責任意識,同時(shí)加強對執行情況的檢查,對于執行不到位的,給予嚴厲處罰。

(3)各車(chē)間部門(mén)要提高對安全生產(chǎn)重要性的認識,強化各級領(lǐng)導干部的安全生產(chǎn)責任,把不安全不生產(chǎn),不安全不檢修真正落到實(shí)處,把安全工作作為一切工作的首要工作來(lái)抓,真正把安全生產(chǎn)責任制落到實(shí)處。



  8、爐門(mén)站卷?yè)P機滾筒飛出事故 

事故經(jīng)過(guò):

某焦化廠(chǎng)煤焦作業(yè)區準備檢修機側44#爐門(mén),將機側修理架上的爐門(mén)放平進(jìn)行檢修,在放下1.5米左右突然停電,爐門(mén)無(wú)動(dòng)作,通知檢修。9:40分檢修來(lái)人后,發(fā)現控制柜總電源沒(méi)電,焦爐配電室開(kāi)關(guān)跳閘,將其合上,爐門(mén)修理人員發(fā)現爐門(mén)卷?yè)P機自動(dòng)上升,立刻將電源切斷,通知檢修進(jìn)行檢查處理。檢查后發(fā)現接觸器壞,在未通電的情況下已吸合,由于當時(shí)是檢修時(shí)間,推遲到下午13:00分處理。此時(shí)爐門(mén)卷?yè)P機為傾斜狀態(tài),所以爐門(mén)修理人員(朱某等)利用能夠上升的狀態(tài)將卷?yè)P機立起來(lái),將安全銷(xiāo)掛上,但由于卷?yè)P不能下降安全銷(xiāo)沒(méi)有完全到位。將電源開(kāi)關(guān)斷開(kāi)之后,發(fā)現鋼絲繩有點(diǎn)松、偏,拆開(kāi)蓋板后將鋼絲繩校正。下午13:00檢修人員將接觸器卸下發(fā)現三對主觸頭燒熔在一起無(wú)法修復,準備換新的。他打電話(huà)后,挺長(cháng)時(shí)間接觸器也沒(méi)換上來(lái)。這時(shí)一名電工拿著(zhù)卸下的接觸器回去換新的,焦化庫房無(wú)備件,到中心倉庫去找。15:30左右,備件還沒(méi)找回來(lái),此時(shí)爐門(mén)修理人員急于修爐門(mén),要求電工把爐門(mén)放下即可。班長(cháng)來(lái)了,看到這種情況就將線(xiàn)接到旁邊的下降接觸器上,接完后叫操作工試車(chē),這時(shí)操作工還問(wèn)他是否安全,有沒(méi)有危險?他說(shuō)沒(méi)事不要緊的。然后進(jìn)行試車(chē),按下下降按鈕,卷?yè)P機沒(méi)電(電機無(wú)聲音),然后按了紅色停止按鈕(檢修人員說(shuō)未按停止按鈕),轉身告訴說(shuō)沒(méi)電,這時(shí)檢修人員確認有電。此時(shí)只聽(tīng)一聲巨響,爐門(mén)就掉了下來(lái),卷?yè)P機齒輪也飛了出去。事出了后五六分鐘拿著(zhù)一個(gè)新的接觸器來(lái)了后將其換上,試驗兩次后電機能運轉。

事故現場(chǎng)情況:

起落架落地,整體鋼結構變形斷裂,卷?yè)P機鋼絲繩滾筒從安裝位置脫離,兩側軸承座受外力拉拽而斷裂。鋼絲繩反向繞在滾筒上,部分鋼絲繩繞在軸頭上,鋼絲繩無(wú)斷裂。

事故原因:

在沒(méi)有打開(kāi)安全裝置的情況下啟動(dòng)卷?yè)P機,按爐門(mén)下落,鋼絲繩滾筒順時(shí)針旋轉,鋼絲繩從滾筒脫離,而起落架無(wú)法下落。鋼絲繩全部脫離滾筒后,電機還依然在帶動(dòng)滾筒旋轉,故鋼絲繩反向繞在滾筒上。由于滾筒上的繩槽是正向的,所以鋼絲繩反向繞在滾筒上無(wú)法正確的固定到繩槽里,導致部分鋼絲繩繞在軸頭上并往上拉起落架。等打開(kāi)安全裝置后,按下降按鈕,滾筒還是在收緊鋼絲繩,由于部分鋼絲繩繞在軸頭上,單向受力,導致滾筒的軸承座受外力拉拽而斷裂,滾筒脫離安裝位置,起落架滑落。

預防措施:

(1)卷?yè)P機處于全封閉狀態(tài),不利于檢修和操作人員觀(guān)察設備的運行情況。建議將其拆除,改為用欄桿進(jìn)行隔離。

(2)進(jìn)一步落實(shí)三方確認制度和停送電的檢查制度。檢修后設備的試車(chē)過(guò)程中,要落實(shí)危險預知措施。

(3)加強崗位人員的素質(zhì)教育,提高技術(shù)和操作技能。特別是特種設備的操作要求持證上崗,并具備實(shí)際操作能力,作好操作前的檢查,運行過(guò)程中設備運轉情況的觀(guān)察和使用后的維護保養,確保安全裝置完好到位。



 9、變電站核相跳閘事故  

事故經(jīng)過(guò):

某焦化廠(chǎng)變電站1018日按計劃利用檢修時(shí)間(14:00-20:00)進(jìn)行10KV合相工作。于14:10開(kāi)始進(jìn)行準備工作,按規定填完操作票,工作票,穿戴好絕緣手套和絕緣靴。根據操作規程進(jìn)行操作。先是進(jìn)行了兩次測量。第一次測出的值A-A,B-B,C-C9KV左右,對其他相為14KV左右。第二次測出的值為A-A,B-B,C-C6KV左右,對其他相為14KV左右。兩次測量值均有異常,于是第三次測量,當第一根測量桿剛與觸頭接觸,即有弧光產(chǎn)生并伴有放電聲音。同時(shí)二段母線(xiàn)失電,導致2#鼓風(fēng)機和2#低溫水泵低電壓跳閘(15:22)。馬上分二段進(jìn)線(xiàn)開(kāi)關(guān)并將小車(chē)搖出,通知點(diǎn)檢員到各低壓配電室合母聯(lián)開(kāi)關(guān)恢復供電,于15:40供電全部恢復。同時(shí)按照規定向有關(guān)領(lǐng)導和調度進(jìn)行了匯報,工藝操作人員于15:52啟動(dòng)1#鼓風(fēng)機,全線(xiàn)恢復正常。在發(fā)生停電跳閘事故后,2#煤氣鼓風(fēng)機停止運行,造成焦爐煤氣放散,焦化廠(chǎng)及時(shí)啟動(dòng)應急預案,僅用半小時(shí)左右時(shí)間恢復生產(chǎn)。

直接原因:

核相儀內部出現短路是造成跳閘事故直接原因。

間接原因:

對核相儀的使用沒(méi)有經(jīng)驗,沒(méi)有事先考慮到在核相過(guò)程當中核項儀內部會(huì )發(fā)生短路故障。

預防措施:

(1)要認真重視供電運行管理。樹(shù)立供電無(wú)小事的觀(guān)念。

(2)對用于高壓檢測設備、絕緣靴、絕緣手套必須定期送檢。在使用前也要進(jìn)行必要的外觀(guān)等質(zhì)量的檢查,確保其安全可靠。

(3)在進(jìn)行高壓設備的檢修、改造、檢查前要通知操作方和相關(guān)部門(mén),協(xié)調好相關(guān)資源,做好應急準備。

(4)對高壓檢測設備、絕緣靴、絕緣手套必須定期送檢并妥善保管和使用確保其安全可靠性。



  10、2#電捕配電柜起火事故 

事故經(jīng)過(guò):

2007826日凌晨2:50分,某焦化廠(chǎng)當班電捕操作工馮某從冷鼓泵房出來(lái)進(jìn)行巡檢,發(fā)現電捕配電室照明燈已滅,馬上過(guò)去檢查,當打開(kāi)門(mén)時(shí),聞到有燒焦味,立刻按緊急停車(chē),但緊急停車(chē)鍵已不起作用,隨即按門(mén)鈴通知當班班長(cháng)李某,李某隨即用干粉滅火器滅火。風(fēng)機房控制室并用對講機報告主管陳某,陳某回來(lái)后和李某共同用滅火器滅火,這時(shí)當班調度長(cháng)王某和電工也趕到了現場(chǎng),火撲滅后,王某安排切斷電捕電源(電源空氣開(kāi)關(guān)已跳閘),關(guān)2#電捕煤氣進(jìn)出閥門(mén)改走旁路。

直接原因:

設計電源線(xiàn)及接觸器連線(xiàn)規格小(原設計為2.5mm2),電流較大,造成觸點(diǎn)溫度過(guò)高,引起著(zhù)火。

間接原因:

(1)操作工巡檢不到位,巡檢時(shí)未及時(shí)發(fā)現電柜內接觸器溫度高、冒煙、著(zhù)火情況;

(2)值班電工巡檢不到位,值班電工每班只巡檢一次,出現事故隱患后不能及時(shí)發(fā)現。

防護措施:

(1)1#配電柜內第六至九接觸器上下電源線(xiàn)換成較大規格(改為4mm2),2#配電柜內接觸器電源線(xiàn)全部換成4mm2;

(2)加強操作工與電工的巡檢力度,操作工要保證每小時(shí)定點(diǎn)巡檢到位;電工在巡檢時(shí)重點(diǎn)對容易產(chǎn)生高溫的部位進(jìn)行巡檢。



  11、紅焦推到熄焦軌道事故  

事故經(jīng)過(guò):

200861713:20左右,某焦化廠(chǎng)煉焦車(chē)間焦爐1班系統在準備出42#爐時(shí),熄焦車(chē)已對位42#爐,攔焦車(chē)摘門(mén)后開(kāi)到間臺爐門(mén)工開(kāi)始刮爐門(mén),因攔焦車(chē)除塵罩正對熄焦車(chē)駕駛室,熄焦車(chē)司機李某感覺(jué)駕駛室內較熱,便將熄焦車(chē)向北開(kāi)動(dòng)了大約有2米左右。這時(shí)攔焦車(chē)回到原位通知推焦車(chē)對位完畢,熄焦車(chē)司機李某回應42#爐對位完畢可以推焦。待推焦車(chē)推出紅焦后,熄焦車(chē)司機才發(fā)現紅焦未落入熄焦車(chē)內,便立即用對講機通知推焦車(chē)司機停止推焦,此時(shí)有部分紅焦已落入熄焦車(chē)軌道,熄焦車(chē)無(wú)法通過(guò),這時(shí)主管和調度長(cháng)已經(jīng)來(lái)到現場(chǎng)開(kāi)始組織人員處理紅焦。

事故原因:

通過(guò)當班熄焦車(chē)司機李某的回憶,當時(shí)已對準了42#爐,但由于焦側爐門(mén)工刮爐門(mén),他將車(chē)向北側移動(dòng)了,等推焦車(chē)推焦時(shí),未再次確定對位情況(推焦車(chē)司機和攔焦司機均在對講機內聽(tīng)到熄焦車(chē)到位的回答)便開(kāi)始推焦,致使紅焦落入熄焦車(chē)軌道。

防范措施:

(1)加強內部管理,認真組織學(xué)習崗位操作規程。

(2)焦爐出爐系統用對講機講話(huà)時(shí),必須講清××號攔焦車(chē)到位,××號熄焦車(chē)到位,××號推焦,以得到三方確認。避免再次出現類(lèi)似的錯誤。

(3)由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員制定措施,便于在熄焦車(chē)未對正位的情況下,能夠及時(shí)發(fā)現。

(4)發(fā)生事故后應立即逐級匯報,以防事故進(jìn)一步擴大。



  12、燙傷事故  

事故經(jīng)過(guò):

20001112:00某焦化廠(chǎng)粗苯操作工楊某下去巡檢,值班室留有操作工趙某和王某。12:05趙某和王某聽(tīng)到楊某在下邊喊叫,趙某便趕到終冷值班室,看見(jiàn)楊某已脫下褲子,腿和腳被燙傷。趙某給主任匯報,說(shuō):“楊某被水燙傷,主任問(wèn)及原因,趙某答:“被水燙傷”,主任及時(shí)安排車(chē)將楊某送到醫院救治。后經(jīng)調查,楊某踩到終冷泵房后邊冷凝液水池的蓋板上,蓋板被踩翻,掉到水池里燙傷。

事故原因:

當事人楊某違反車(chē)間的規定,心存僥幸踩到池子蓋板,蓋板被踩翻,(為什么要踩,原因不明),造成此次事故的發(fā)生,應負有事故的全部責任。

預防措施:

(1)加強現場(chǎng)管理,清除人的不安全行為和物的不安全狀態(tài),使池子蓋板符合安全要求。

(2)加強對員工的安全教育,吸取此次事故的教訓,寫(xiě)出事故體會(huì )。

(3)加強對員工的考核,規范員工的上崗行為。



  13、硫酸燒人事故 

事故經(jīng)過(guò):

2009410日上午9時(shí)左右,某焦化公司化產(chǎn)車(chē)間質(zhì)管部化驗員肖某騎自行車(chē)去化產(chǎn)粗苯工段取硫酸樣時(shí),騎到舊計量罐西拐彎處時(shí),取樣瓶與捆綁鐵絲受力部位斷落,硫酸瓶掉地爆裂,液體濺到肖靜的面部、頸部及腳上,她趕緊跑到水管處,用大量清水沖洗后,發(fā)現面部4處、頸部5處輕度燒傷,工作服、膠鞋燒壞,后送到省醫院進(jìn)行治療。

事故原因:

(1)由于肖某在取樣前,對取樣工具檢查不到位,取樣瓶栓捆的鐵絲腐蝕未及時(shí)發(fā)現,就去取樣,中途受力折斷,硫酸瓶掉地爆裂造成此次事故的發(fā)生,這是一個(gè)主要原因。

(2)對栓捆玻璃瓶口的鐵絲,在取樣前已經(jīng)受到腐蝕,肖某又騎自行車(chē),一手扶把、一手提著(zhù)瓶子,在路上產(chǎn)生晃動(dòng),進(jìn)一步加速了鐵絲斷裂的概率。當騎到粗苯段舊計量罐西拐彎處時(shí),正好此處地面有一放液管道,車(chē)轱轆壓過(guò)有些顛簸,在此處擰斷瓶口腐蝕處的鐵絲,造成硫酸瓶掉落,濺起的硫酸燒傷肖某。這也是一個(gè)直接原因。

(3)由于化驗員個(gè)人防酸服未配備到位,對其取硫酸樣構成了威脅。這次硫酸瓶掉落地面濺起燒壞肖靜的工作服、膠鞋和面頸部,也是一個(gè)客觀(guān)原因。

(4)白班班長(cháng)、段長(cháng)兼部安全員、經(jīng)理,對員工防酸服配備是否完全到位、是否真正落實(shí)穿戴,長(cháng)期騎自行車(chē)一手扶把、一手提取樣瓶等習慣性操作隱患等問(wèn)題視而不見(jiàn)。這也是一個(gè)間接原因。

防范措施:

(1)對化驗室操作員工加強安全教育,每次取樣前仔細檢查,及時(shí)消除隱患,每?jì)蓚€(gè)月更換一次鐵絲。

(2)檢驗后的硫酸液體集中倒入搜集瓶中,一定量后再送往化產(chǎn)車(chē)間儲存罐。改目前每班取樣回送,減少途中隱患的發(fā)生機率。

(3)盡快為取硫酸樣化驗工配發(fā)防酸服、防酸手套、防護眼鏡。

(4)今后采樣一律步行。取完樣后,不允許從客戶(hù)車(chē)上上、下對接樣品。

(5)制作采樣瓶保護裝置。

(6)質(zhì)管部以這次事故為例,對員工進(jìn)行一次安全防范教育并查找在取樣、化驗各環(huán)節的隱患,制定化產(chǎn)品(焦油、硫酸、粗苯、洗油等)取樣、化驗的安全規定,糾正習慣性操作和違章,搞好本職安全。



  14、圖省事,至喪命事故 

事故經(jīng)過(guò):

200261415時(shí),某焦化廠(chǎng)備煤車(chē)間3號皮帶輸送機崗位操作工郝某從操作室進(jìn)入3號皮帶輸送機進(jìn)行交接班前檢查清理,約15時(shí)10分,捅煤工劉某發(fā)現3號皮帶斷煤,于是到受煤斗處檢查,捅煤后發(fā)現皮帶機皮帶跑偏,就地調整無(wú)效,即向3號皮帶機尾輪部位走去,離機尾約5-6m處,看到有折斷的鐵鍬把在尾輪北側,未見(jiàn)郝某本人,意識到情況嚴重,隨即將皮帶機停下,并報告有關(guān)人員。有關(guān)人員到現場(chǎng)后,發(fā)現郝某面朝下趴在3號皮帶機尾輪下,頭部傷勢嚴重,立即將其送醫院,經(jīng)搶救無(wú)效死亡。

經(jīng)現場(chǎng)勘察,皮帶向南跑偏150mm,尾輪北部無(wú)沾煤,南部有大約10mm厚的沾煤,鐵鍬在機尾北側斷為3截,人頭朝東略偏南,腳朝西略偏北,趴在皮帶機尾輪下方,距頭部約200mm處有血跡,手套、帽子掉落在皮帶下。

從現場(chǎng)勘察情況推斷,郝某是在清理皮帶機尾上沾煤時(shí),鐵鍬被運行中的皮帶卷住,又被皮帶甩出,碰到機尾附近硬物折斷,郝某本人未迅速將鐵鍬脫手,被慣性推向前,頭部撞擊硬物后致死的。

事故原因:

(1)操作工郝某在未停車(chē)的情況下處理機尾輪沾煤,違反了該廠(chǎng)運行中的機器設備不許擦試、檢修或進(jìn)行故障處理的規定,是導致本起事故的直接原因。

(2)皮帶機沒(méi)有緊急停車(chē)裝置,在機尾沒(méi)有防護欄桿,是造成這起事故的重要原因。

(3)該廠(chǎng)安全管理不到位,對職工安全教育不夠,安全防護設施不完善,是造成這起事故的原因之一。

防范措施:

(1)加強對員工的安全教育,加強安全意識,增強操作水平。

(2)加強廠(chǎng)內安全管理力度。

(3)完善各崗位的緊急事故設備的管理。



  15、閥門(mén)不嚴煤氣泄漏著(zhù)火事故 

事故經(jīng)過(guò):

某焦化廠(chǎng)煉焦車(chē)間清理煤氣管道。10時(shí)煉焦停止加熱,在此期間進(jìn)行計劃檢修。完成了定期檢修項目后又去搶修2號爐焦側煤氣管閥門(mén)。10時(shí)調火班徐某和王某去關(guān)總閥門(mén)。還剩約20厘米就關(guān)不動(dòng)了。兩人下來(lái)后,第二次邵某和王某又去關(guān)總閥門(mén),唯恐關(guān)不嚴,直到再也關(guān)不動(dòng)為止。10時(shí)零5分全廠(chǎng)突然停電,12時(shí)25分復風(fēng)。復風(fēng)后,鐵件班全體人雖去搶修2號爐焦側煤氣管閥門(mén)。13時(shí)15分,在拆閥門(mén)螺絲時(shí),煤氣大量泄漏,氣味難聞。主任叫徐去喊分廠(chǎng)安全員,徐走后不久,只聽(tīng)轟一聲,整個(gè)換向室都是火,9人燒傷(輕傷)。

事故原因:

(1)未加盲板煤氣閥門(mén)關(guān)不嚴。

(2)天氣雨夾雪,氣壓氣溫較低,室內煤氣散發(fā)較慢。

(3)缺少防范措施和現場(chǎng)監護人員。

防范措施:

(1)加強員工的安全意識。

(2)檢修須有檢修方案,做好檢修期間的安全監護。



  16、推焦事故 

事故經(jīng)過(guò):

2001412日某焦化廠(chǎng)煉焦車(chē)間乙班出爐過(guò)程中,推焦車(chē)司機在摘下88號爐門(mén)后響鈴發(fā)出信號,但未得到攔焦車(chē)、熄焦車(chē)回應及聯(lián)絡(luò )工的推焦信號就盲目操作自行實(shí)施推焦,攔焦車(chē)司機發(fā)現后及時(shí)發(fā)出停止推焦信號,但因攔焦車(chē)剛摘門(mén)完畢,導焦柵完全沒(méi)有到位,造成大量紅焦堆積至攔焦車(chē)司機操作間西側及移門(mén)機構周?chē)?,將攔焦車(chē)配電盤(pán)及操作臺燒毀,事后電工及維修人員搶修近四個(gè)半小時(shí)才恢復生產(chǎn)。

事故原因:

(1)推焦車(chē)司機憑經(jīng)驗判斷推焦時(shí)間,不聽(tīng)、看、確認推焦聯(lián)絡(luò )信號,隨意操作,嚴重違章作業(yè)是造成本次事故的直接原因,對本次事故負主要責任。

(2)聯(lián)絡(luò )工對推焦過(guò)程缺乏有效監督,推焦事故發(fā)生時(shí)未及時(shí)吹事故哨制止推焦,負次要責任。

(3)班長(cháng)對本班崗位人員教育、管理不到位負直接管理責任。

防范措施:

(1)煉焦車(chē)間將此操作事故作為反面教材利用班前、班后會(huì )認真組織各班討論學(xué)習,并依此為契機狠抓班組基礎管理,加大對違章作業(yè)的查處力度。

(2)加強對四大車(chē)崗位人員及聯(lián)絡(luò )工操作規程及操作技能的培訓。

(3)強化四大車(chē)操作各車(chē)及聯(lián)絡(luò )工推焦前要認真做好確認工作。

(4)對四大車(chē)司機及聯(lián)絡(luò )工進(jìn)行業(yè)務(wù)考試,不合格者調離崗位,確保此類(lèi)事故不再發(fā)生。



  17、裝煤車(chē)擠死人事故 

事故經(jīng)過(guò):

某焦化廠(chǎng)煉焦車(chē)間在一天中午約2點(diǎn)左右,裝煤車(chē)在行進(jìn)中,機側爐門(mén)工在看到車(chē)相向而來(lái)時(shí),躲在爐爐門(mén)與裝煤車(chē)裝煤底板導軌前端的間隙處,被擠壓腹部,造成內出血,搶救無(wú)效死亡。

事故原因:

(1)裝煤車(chē)司機望不認真。

(2)爐門(mén)工安全意識淡泊,存在僥幸心理。

(3)員工崗位定位管理不到位。

(4)新工人上崗,對崗位存在的不安全因素估計不足。

防范措施:

(1)堅強職工安全意識及自我保護意識。

(2)加強對新工人的崗前教育。




  18、開(kāi)車(chē)伸頭死亡事故 

事故經(jīng)過(guò):

1989410日某焦化廠(chǎng)煉焦車(chē)間更換4號爐柱時(shí),起重工劉某將爐柱綁在1號攔焦車(chē)尾部由劉開(kāi)車(chē)西行。車(chē)經(jīng)6號鋼柱時(shí)、劉在車(chē)行進(jìn)中將頭從觀(guān)察爐號窗口伸出,觀(guān)察爐柱是否到位,結果頭部被7號爐柱與車(chē)幫擠住,經(jīng)搶救無(wú)效死亡。

事故原因:

(1)劉無(wú)證駕駛攔焦車(chē)、并違章將頭伸出窗外,是事故的直接原因。

(2)攔焦車(chē)觀(guān)察窗口被損壞未及時(shí)上防護攔網(wǎng),給事故發(fā)生留下隱患。

防范措施:

(1)非本崗位駕駛人員不得操作崗位上的機械。

(2)加強對設備隱患的排查。



  19、攔焦車(chē)擠人事故 

事故經(jīng)過(guò):

1986129日某焦化廠(chǎng)爐門(mén)工薛某上夜班擔任1號爐爐門(mén)工,當清完8號炭化室爐門(mén)尾焦后,攔焦司機移動(dòng)車(chē)位,在對8號炭化室爐門(mén)時(shí),攔焦車(chē)的另一端將靠在11號炭化室爐門(mén)的薛某擠住,搶救無(wú)效死亡。

事故原因:

違反焦化安全規程,為避車(chē)靠爐門(mén)是造成事故的主要原因,照明光線(xiàn)不好是事故另一原因。

防范措施:

(1)加強工作中的警惕性,加強自我保護意識。

(2)加強對按章操作的檢查力度。



  20、違章操作事故 

事故經(jīng)過(guò):

某焦化廠(chǎng)四大班工長(cháng)車(chē)某在對53號炭化室3號裝煤孔蓋著(zhù)火進(jìn)行處理時(shí),用腳去踩蓋斜了的爐蓋,結果從蓋縫中噴出的火苗將褲子引燃,同時(shí)將一起處理故障的漏煤工范某臉部燒傷。

事故原因:

未對火源進(jìn)行分析,盲目采取措施,上升管堵塞單爐壓力提高,處理手段不正確,違反操作規程。

防范措施:

(1)員工安全意識需加強。

(2)加強員工操作培訓。

(3)加強工藝管理,尤其對爐門(mén)清理、上升管清理等。



  21、交接班不清造成的事故 

事故經(jīng)過(guò):

某焦化廠(chǎng)在夜班結束時(shí),副熄焦車(chē)司機急于下班,單人進(jìn)入熄焦道清掃熄焦道,主熄焦司機在不知情離開(kāi)熄焦車(chē)。而接班熄焦司機進(jìn)行熄焦車(chē)試車(chē)時(shí)將夜班副司機碾壓致死。

事故原因:

清道制度不完善;交接班制度不嚴格;夜班副司機思想存在麻痹大意,主觀(guān)安全意識不夠;夜班主司機工作擅離職守;接班司機操作不規范,開(kāi)車(chē)未響鈴。

防范措施:

(1)制定由工段長(cháng)負責,定點(diǎn)停車(chē)停電,利用生產(chǎn)循環(huán)時(shí)間清理熄焦道。

(2)嚴格交接班制度,交接班時(shí)交代問(wèn)題要清楚,交班工段必須由工段長(cháng)清點(diǎn)人數無(wú)誤后,方可離開(kāi),杜絕擅離職守。

(3)加強職工安全思想教育。

(4)規范操作。



  22、除塵車(chē)撞安全檔事故 

事故經(jīng)過(guò):

某日焦化廠(chǎng)煉焦車(chē)間甲班上白班,除塵車(chē)司機在除塵完畢后,由于2#裝煤時(shí)間比較長(cháng),1#爐等著(zhù)裝煤,2#除塵車(chē)開(kāi)至西端臺時(shí)行車(chē)速度比較快,導致除塵車(chē)撞到2#爐西側的安全檔。

事故原因:

(1)除塵車(chē)報閘比較松,行車(chē)減速較晚。

(2)除塵車(chē)控制器歸零后,滑行距離過(guò)長(cháng),未能及時(shí)制止。

(3)操作工曹磊在操作過(guò)程中注意力不集中,馬虎大意。

防范措施:

(1)各大車(chē)行走過(guò)程中速度一定要慢,要提前減速。

(2)崗位工要經(jīng)常檢查抱閘的松緊性巡檢發(fā)現故障要馬上排除。

(3)崗位工在操作過(guò)程中注意力要集中,不可一心二用。



  23、滑輪絞手事故 

事故經(jīng)過(guò):

2006年冬季,某焦化廠(chǎng)爐上工人在提升余煤過(guò)程中,由于余煤提升機鋼絲繩結冰,怕鋼絲繩脫出地滑輪輪槽而直接用手拿塊抹布,在鋼絲繩還在運行過(guò)程中,用抹布掉鋼絲繩上的冰,結果鋼絲繩上的毛刺掛住抹布,把該工人的手帶到地滑輪中,半個(gè)手掌鉸掉。

事故原因:

(1)工人嚴重違章,由于是下班時(shí)間,工人著(zhù)急下班,違章操作。

(2)現場(chǎng)單人作業(yè),沒(méi)有監護人及協(xié)同作業(yè)人。

(3)車(chē)間日常安全教育力度不夠。



  24、油罐跑油事故 

事故經(jīng)過(guò):

200031412:00左右,某焦化廠(chǎng)操作工往油庫油罐送完油后,按正常操作確認完畢后通上汽清掃,一段時(shí)間后到油庫一看,發(fā)現已發(fā)生跑油事故。

事故原因:

(1)主要是由于設計時(shí)存在缺陷,進(jìn)罐的掃油管線(xiàn)過(guò)長(cháng)(插入罐內約1.5),造成送完油掃汽時(shí)多次發(fā)生跑油事故。

(2)操作者缺少一定的操作經(jīng)驗,由于罐太滿(mǎn),清掃汽給得過(guò)大,導致罐中焦油濺出。

預防措施:

(1)立即組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行研究,對此管線(xiàn)進(jìn)行改造,杜絕了此類(lèi)事故的發(fā)生。

(2)對以后的新工藝、新設備設計時(shí)要進(jìn)行認真仔細的多方論證,尤其是多吸取操作者的一些經(jīng)驗教訓。



 25、煤氣中毒事故 

事故經(jīng)過(guò):

200982121時(shí)30分,某公司4名工人到除塵器平臺上進(jìn)行開(kāi)箱體閥門(mén)引煤氣、關(guān)放散閥門(mén)等操作。由于煤氣大量下泄,而4人又未按規定戴防毒面具,造成當場(chǎng)中毒熏倒,后又有3人盲目施救,相繼中毒,共造成6人死亡、1人受傷。

事故原因:

(1)操作人員未按規定攜帶報警器及呼吸器具。

(2)施救人員在沒(méi)有個(gè)體防護裝備的情況下,進(jìn)行盲目施救,致使事故進(jìn)一步擴大。

(3)除塵器箱體放散管、煤氣管道閥門(mén)不符合《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規程》要求。

(4)一些設備關(guān)鍵部位老化,造成煤氣泄漏。

(5)是作業(yè)現場(chǎng)缺乏監測監控、報警設備。

預防措施:

(1)強化煤氣從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓工作,保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識,熟悉有關(guān)煤氣安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程,掌握本崗位的安全操作技能和防范措施。

(2)嚴格執行煤氣生產(chǎn)、儲存、輸送、使用環(huán)節防止泄漏、中毒窒息、爆炸的安全管理制度,要配齊各種監測、監控設備和防護設施,并加強日常檢修維護,確保運行正常。

(3)加強煤氣安全生產(chǎn)日常檢查工作,加強對安全生產(chǎn)影響較大的重要設備、關(guān)鍵設施和主要生產(chǎn)工藝的檢查工作。

(4)完善應急救援預案,加強應急演練。要加大投入,配足必要的個(gè)體防護用品,提高應對事故的處置能力。



  26、煤氣鼓動(dòng)風(fēng)機著(zhù)火停機事故 

事故經(jīng)過(guò):

200871212時(shí)左右,某焦化廠(chǎng)化產(chǎn)車(chē)間1號煤氣鼓風(fēng)機突然劇烈振動(dòng),操作工王某以為油冷器斷水,隨即檢杳,發(fā)現供水正常,此時(shí),1號風(fēng)機后瓦處突然起火,王某在李某協(xié)同下,隨即采取緊急停車(chē)措施,并關(guān)閉風(fēng)機進(jìn)口閥門(mén),同時(shí)用滅火器撲滅后瓦處著(zhù)火。由于2號風(fēng)機處于檢修,末備用狀態(tài),隨即,廠(chǎng)領(lǐng)導,車(chē)間領(lǐng)導、機修工到達現場(chǎng),緊急搶修2號風(fēng)機,經(jīng)過(guò)56分鐘搶修,2號風(fēng)機啟動(dòng)。此次事故造成,焦化廠(chǎng)停工1小時(shí),焦爐煤氣沖出上升管達50多分鐘,濃煙影響附近居民生活,事件被上報至安監局,對廠(chǎng)里造成惡劣影響。

事故原因:

(1)機修車(chē)間末對2號風(fēng)機完成檢修備用,就安排午間休息,違反生產(chǎn)規定。

(2)機修車(chē)間及化產(chǎn)車(chē)間在已知1號風(fēng)機存在振動(dòng)過(guò)大,運行不穩定的情況下,沒(méi)有對1號風(fēng)機采取有效措施,造成1號風(fēng)機主軸偏心,造成后瓦摩損嚴重,從而導致后瓦瞬間高溫引起潤滑油著(zhù)火。

(3)從事故發(fā)生前一天起,化產(chǎn)風(fēng)機生產(chǎn)記錄就顯示,1號風(fēng)機后瓦溫度處于上升狀態(tài),在事發(fā)前一小時(shí)內,后瓦溫度上升就達3攝氏度左右,化產(chǎn)車(chē)間操作工末向主要領(lǐng)導反映,從而導致了風(fēng)機錯過(guò)最佳處理時(shí)機。

(4)化產(chǎn)車(chē)間在以往操作中,末嚴格執行風(fēng)機停車(chē)時(shí)的蒸汽吹掃,及停車(chē)后的盤(pán)車(chē)操作,對風(fēng)機主軸彎曲有一定責任。

(5)當班機修工、操作工、工段長(cháng)在巡檢過(guò)程中,末發(fā)現1號風(fēng)機異常情況,均對事故有一定責任。



  27、運焦皮帶及通廊著(zhù)火事故 

事故經(jīng)過(guò):

某煉焦車(chē)間放焦工在大溝走臺上放焦。由于熄焦塔熄焦效果不好,幾乎每車(chē)內都存有部分紅焦。7點(diǎn)45分又往大溝涼焦臺上放了一車(chē)約有1/3的紅焦,在沒(méi)有用水熄焦的情況下,又繼續將此紅焦放到運焦皮帶上。此時(shí),有人發(fā)現K1皮帶燃起小火苗,便隨即用水澆滅。7點(diǎn)47分又有人發(fā)現K10機關(guān)皮帶著(zhù)火,火焰一尺多高,由于皮帶運轉,用掃帚打火不見(jiàn)效果。不一會(huì )皮帶被燒穿多處。7點(diǎn)53分,將K5、K6皮帶停轉,切斷了焦炭來(lái)源。但K10皮帶仍繼續運轉,7點(diǎn)58分皮帶燒斷,大火越燒越旺,8點(diǎn)15分整個(gè)K10皮帶與通廊燒毀塌落。

事故原因:

(1)生產(chǎn)管理不善,設備有缺陷,南熄焦塔水泵吸頭堵塞,主水管?chē)乐芈┧?,促成熄焦不徹底?/span>

(2)放焦工嚴重違反了不準將紅焦放到皮帶上的安全規定,在紅焦未用水澆滅的情況下,把紅焦放到皮帶上,這是造成此次重大火災事故的直接原因(主要原因)。

(3)設計有缺陷,涼焦臺面積小,焦炭停留時(shí)間短,打水時(shí)間少。



  28、焦爐地下室煤氣管道泄漏煤氣爆炸事故 

事故經(jīng)過(guò):

某鋼廠(chǎng)焦化廠(chǎng)因焦爐煤氣量不足,準備用焦爐與高爐混合煤氣,以利加熱。因此決定委托燃氣廠(chǎng)瓦斯救護站抽卸9號焦爐混合煤氣管道盲板。在進(jìn)行此項工作前沒(méi)有確認管道上的閥門(mén)是否關(guān)閉,能否大量泄漏煤氣的情況下,只是盲目認為:此閥門(mén)關(guān)不嚴,只是漏點(diǎn)少量煤氣,不礙工作。于是在2小時(shí)后,先卸掉煤氣管道法蘭螺絲,然后將法蘭漲開(kāi),煤氣往外泄漏。當抽盲板時(shí),發(fā)現閥門(mén)是處在半開(kāi)狀態(tài),煤氣大量竄出。操作工在慌忙之際誤操作,將關(guān)閥門(mén)操作誤將閥門(mén)打開(kāi),從而使外泄煤氣量進(jìn)一步增大,大量煤氣與空氣混合在極限濃度范圍內,竄到爐臺上遇紅焦引起爆炸。此次事故燒傷7人,住院6人,同時(shí)燒毀電線(xiàn)100余米和電話(huà)機1臺,震壞玻璃60余塊,經(jīng)濟損失嚴重。

事故原因:

車(chē)間煤氣副主任犯有經(jīng)驗主義,未經(jīng)檢查確認,盲目認為煤氣管道上的閥門(mén)處于關(guān)閉狀態(tài),當頂開(kāi)煤氣管道法蘭時(shí)漏出大量煤氣又沒(méi)立即停止工作,及時(shí)處理,致使大量煤氣繼續竄出遇火源發(fā)生了爆炸事故;在抽煤氣盲板過(guò)程中,操作工在慌忙中誤操作煤氣打開(kāi)閥門(mén)(將應關(guān)閉閥門(mén)),致使煤氣大量竄出。



  29、電捕焦油器爆炸事故 

事故經(jīng)過(guò):

某焦化廠(chǎng)回收車(chē)間電捕焦油器在停煤氣檢修時(shí)發(fā)生爆炸。檢修前煤氣進(jìn)口沒(méi)堵盲板,當關(guān)閉煤氣進(jìn)出口閥門(mén),打開(kāi)頂部放散管,用蒸汽清掃40個(gè)小時(shí)之后,在頂部放散管上兩次取樣作爆發(fā)實(shí)驗都合格。一個(gè)小時(shí)后打開(kāi)底部人孔蓋和頂部4個(gè)絕緣箱人孔蓋。發(fā)現人孔蓋內壁扔掛有萘結晶和黃褐色結晶體。在絕緣箱人孔處,沿石棉板密封墊周邊有閃閃的火星。立即蓋上絕緣箱人孔蓋,但未蓋嚴。半小時(shí)后電捕焦油器發(fā)生爆炸。

事故原因:

由于沒(méi)有堵盲板煤氣閥門(mén)漏氣,電捕焦油器內有煤氣,底部人孔蓋打開(kāi)后進(jìn)入空氣形成爆炸氣體。器內有硫化鐵,絕緣箱內的溫度達80-85攝氏度,在這一條件下硫化鐵遇空氣自燃(石棉板密封墊周邊閃閃胡火星就硫化鐵自燃),成為火源?;鹪匆急怏w而爆炸。



  30、飽和器回流槽起火事故 

事故經(jīng)過(guò):

2003111118時(shí)50分許,某焦化廠(chǎng)回收車(chē)間乙班硫銨工人走到二樓門(mén)口時(shí)發(fā)現3#飽和器回流槽著(zhù)起大火,就立即告訴了飽和器工并向消防隊報警。消防隊趕到現場(chǎng)撲救回流槽火時(shí),火又蔓延到除酸器漏煤氣的出口閥門(mén)。經(jīng)2小時(shí)撲救將火全部熄滅。此事故燒掉煤氣10000立方。

事故原因:

3#飽和器于1028日停產(chǎn)。29日硫銨操作工竟違反規程將此飽和器內母液用泵抽出后,泵出、入口閥門(mén)都沒(méi)關(guān)。由于虹吸作用,使飽和器母液水從提硝管繼續流入母液槽內,這時(shí)滿(mǎn)流槽已不起水封作用,造成煤氣從回流槽竄出;飽和器停產(chǎn)后本應將煤氣入口閥門(mén)堵上盲板,由于沒(méi)架子工沒(méi)木桿而沒(méi)能堵上盲板,使煤氣在飽和器內具有一定壓力而為導致火災事故創(chuàng )造了條件。當煤氣從回流柄竄出后與距回流槽2米高的帶電燈頭觸及,造成混電打火引起燃煤氣起火。




  31、皮帶機傷害事故 


61415時(shí),該廠(chǎng)備煤車(chē)間3號皮帶輸送機崗位操作工郝某從操作室進(jìn)入3號皮帶輸送機進(jìn)行交接班前檢查清理,約15時(shí)10分,捅煤工劉某發(fā)現3號皮帶斷煤,于是到受煤斗處檢查,捅煤后發(fā)現皮帶機皮帶跑偏,就地調整無(wú)效,即向3號皮帶機尾輪部位走去,離機尾約5—6m處,看到有折斷的鐵鍬把在尾輪北側,未見(jiàn)郝某本人,意識到情況嚴重,隨即將皮帶機停下,并報告有關(guān)人員。有關(guān)人員到現場(chǎng)后,發(fā)現郝某面朝下趴在3號皮帶機尾輪下,頭部傷勢嚴重,立即將其送醫院,經(jīng)搶救無(wú)效死亡。

經(jīng)現場(chǎng)勘察,皮帶向南跑偏150mm,尾輪北部無(wú)沾煤,南部有大約10mm厚的沾煤,鐵鍬在機尾北側斷為3截,人頭朝東略偏南,腳朝西略偏北,趴在皮帶機尾輪下方,距頭部約200mm處有血跡,手套、帽子掉落在皮帶下。

從現場(chǎng)勘察情況推斷,郝某是在清理皮帶機尾上沾煤時(shí),鐵鍬被運行中的皮帶卷住,又被皮帶甩出,碰到機尾附近硬物折斷,郝某本人未迅速將鐵鍬脫手,被慣性推向前,頭部撞擊硬物后致死的。

事故原因:

(1)操作工郝某在未停車(chē)的情況下處理機尾輪沾煤,違反了該廠(chǎng)運行中的機器設備不許擦試、檢修或進(jìn)行故障處理的規定,是導致本起事故的直接原因。

(2)皮帶機沒(méi)有緊急停車(chē)裝置,在機尾沒(méi)有防護欄桿,是造成這起事故的重要原因。

(3)該廠(chǎng)安全管理不到位,對職工安全教育不夠,安全防護設施不完善,是造成這起事故的原因之一。




 32、上升管被燒傷事故 


某廠(chǎng)上升管工在清理22#上升管時(shí),用壓縮空氣封住上升管上冒的火焰,對上升管石墨進(jìn)行清理,在清理過(guò)程中因壓火的鐵管與壓縮空氣膠管接頭處脫落,上升管火焰上冒將臉部灼傷。

事故原因:

(1)上升管工安全意識差,在清理上升管時(shí)勞保穿戴不全沒(méi)帶防護面罩。

(2)在清理上升管前上升管工對膠管與鐵管接頭處未進(jìn)行檢查,導致上升管清理過(guò)程中接頭不牢固脫落。

(3)車(chē)間及班組安全教育及檢查力度不夠。



  33、攔焦車(chē)被燒事故 

事故經(jīng)過(guò):

2008316日,某廠(chǎng)攔焦車(chē)摘完爐門(mén)去端臺刮刀邊,這爐刀邊石墨比較厚,影響的時(shí)間比較長(cháng),由于天氣比較寒冷,焦側蒸汽沒(méi)有及時(shí)散發(fā),在攔焦車(chē)沒(méi)有對好情況下,熄焦車(chē)沒(méi)有確認就發(fā)出推焦信號,開(kāi)始推焦后,攔焦車(chē)就發(fā)出停止推焦信號,此時(shí)焦炭推出一米左右,剛好推到過(guò)來(lái)對位攔焦車(chē)移門(mén)機上,造成操作室和移門(mén)機被燒影響生產(chǎn)10小時(shí)。

事故原因:

(1)焦側視線(xiàn)不好。

(2)熄焦車(chē)司機責任心不強,未確認導焦槽對好就發(fā)出推焦信號,是事故主要責任。

(3)有關(guān)管理者對四大車(chē)出焦系統不夠重視。



 34、氨水槽爆炸事故 

事故經(jīng)過(guò):

2007423日上午,回收車(chē)間維修班對廢氨水槽進(jìn)行配管改造。在未對槽體進(jìn)行內部介質(zhì)置換、清洗的情況下,未按照安全操作規程辦理動(dòng)火證,在廢氨水槽南部高約80毫米處擅自動(dòng)火,割開(kāi)ф57毫米的孔。動(dòng)火過(guò)程至11時(shí)左右停止,當日下午14時(shí)40分左右開(kāi)始焊接ф57毫米接管和法蘭,在對廢氨水槽進(jìn)行焊接的瞬間,引起罐槽內可燃氣體爆炸。造成1人死亡,3人輕傷,直接經(jīng)濟損失30余萬(wàn)元。

事故原因

(1)廢氨水槽未置換清洗,內部可燃氣體積聚,達到爆炸極限,遇焊接作業(yè)的明火,造成爆炸,是該起事故的主要原因。

(2)未按照制度辦理動(dòng)火證,違章作業(yè)。

(3)作業(yè)人員現場(chǎng)安全意識不強,安全教育不到位。




 35、洗油再生器殘渣燙人事故 

事故經(jīng)過(guò):

某焦化廠(chǎng)回收車(chē)間洗油再生器放殘渣,因渣模大修,渣臨時(shí)放在地面,未裝欄桿。某某檢查時(shí),誤以為殘渣已冷,右腳踏入熱殘渣中不能拔出,隨即左腳也踏進(jìn)殘渣,造成雙腳燙傷,右腳踝部3度灼傷,瀝青中毒,下肢肌腱粘連,神經(jīng)麻痹,行動(dòng)障礙而致殘。

事故原因:

(1)臨時(shí)放渣而無(wú)欄桿,無(wú)警示,誤入而燙傷。

(2)作業(yè)人員現場(chǎng)安全意識不強,安全教育不到位。