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2020 年5 月22 日湖南某電廠(chǎng)3 號機組異常停運分析報告

一、設備簡(jiǎn)況:

 

湖南某電廠(chǎng)3 號汽輪機是哈爾濱汽輪機廠(chǎng)生產(chǎn)的N300-16.7/537/537,亞臨界、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、凝汽式汽輪機。配置單臺100%容量的汽動(dòng)給水泵(小汽機為杭汽生產(chǎn))和一臺50%容量電動(dòng)給水泵,汽動(dòng)給水泵油系統配置兩臺交流主油泵以及一臺直流事故油泵。

 

二、事前工況:

 

2020 5 22 05:48,#3 機組負荷140MW,主汽壓11.4MPa,主汽溫度545℃、再熱汽溫545℃。A、C、D 磨煤機運行,汽動(dòng)給水泵運行,電動(dòng)給水泵備用(勺管開(kāi)度70%,給水流量420t/h,汽動(dòng)給水泵備用主油泵運行,主油泵備用,調節油壓力0.9MPa,潤滑油母管壓力0.23MPa。

 

三、事件經(jīng)過(guò):

 

05:49:17 汽動(dòng)給水泵備用主油泵電流由70A 不正常上漲至100A 后跳閘。見(jiàn)附件2

05:49:18 汽動(dòng)給水泵主油泵、直流油泵自啟,在此過(guò)程中調節油壓最低降至0.3MPa,汽動(dòng)給水泵潤滑油母管壓力最低降至0.13Mpa。

05:49:19 小汽機速關(guān)閥關(guān)閉,汽動(dòng)給水泵跳閘,電動(dòng)給水泵自啟,汽包水位快速上漲,立即切手動(dòng)調整控制汽包水位。

05:51:03 汽包水位高保護動(dòng)作,鍋爐MFT。見(jiàn)附件1

07:00 鍋爐重新點(diǎn)火成功,進(jìn)行開(kāi)機操作。

10:24 根據調度命令,發(fā)電機并網(wǎng)成功。

11:20 負荷120MW,退出所有油槍。

 

四、原因分析:

 

1.汽動(dòng)給水泵跳閘后,由于機組負荷低,電動(dòng)給水泵在勺管開(kāi)度70%自啟后汽包水位調整不及時(shí),造成汽包水位高保護動(dòng)作是機組跳閘的原因。

2.汽動(dòng)給水泵備用主油泵因軸承損壞跳閘,主油泵自啟動(dòng)過(guò)程中調節油母管壓力低導致汽動(dòng)給水泵小汽機速關(guān)閥關(guān)閉,是造成汽動(dòng)給水泵跳閘的原因。

3.汽動(dòng)給水泵組備用主油泵跳閘原因為備用主油泵上端軸承室供油管斷裂,導致上端軸承供油不足造成磨損損壞。見(jiàn)附件3

 

五、暴露的問(wèn)題:

 

1.未認真貫徹落實(shí)國家、集團公司、分公司有關(guān)保障“兩會(huì )”期間安全可靠供電的要求,對機組防非停措施落實(shí)不力。

2.設備檢修維護不到位,未及時(shí)發(fā)現備用主油泵軸承潤滑油管斷裂缺陷。

3.隱患排查不到位,未做到全覆蓋,還存在盲區和死點(diǎn)。未及時(shí)

發(fā)現汽動(dòng)給水泵組存在運行油泵跳閘備用泵自啟過(guò)程中調節油母管油壓下降導致速關(guān)閥關(guān)閉的隱患。

4.運行人員技能水平及事故處理能力有待提高,未能充分考慮到汽動(dòng)給水泵跳閘后,低負荷下電動(dòng)給水泵自啟對汽包水位的影響。

 

六、防范措施:

 

1. 認真貫徹落實(shí)國家、集團公司、分公司有關(guān)保障“兩會(huì )”期間安全可靠供電的要求,落實(shí)各項措施,確保機組安全穩定運行。

2. 扎實(shí)開(kāi)展好隱患排查治理工作,舉一反三,對機組主要輔機系統的隱患進(jìn)行全覆蓋無(wú)死角的排查,完善機組控非停措施。

3.對損壞的油泵軸承進(jìn)行更換。舉一反三,對#3、4 機組汽動(dòng)給水泵油系統油泵上端軸承室供油管進(jìn)行檢查。

4.利用停機機會(huì )對汽動(dòng)給水泵油泵出口逆止門(mén)、油系統蓄能器和小汽機速關(guān)閥進(jìn)行全面檢查。

5.加強運行人員技術(shù)培訓,提高操作技能,提高事故分析和處理能力。

 

附件1 SOE 報警


附件2 3 號機歷史趨勢圖

附件3故障油泵解體情況