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燕山石油化工公司前進(jìn)化工廠(chǎng)1空分裝置的主冷器突然發(fā)生爆炸事故

198672721時(shí)05分,燕山石油化工公司前進(jìn)化工廠(chǎng)1#空分裝置的主冷器突然發(fā)生爆炸。當即在裝置上空形成一個(gè)大火球,伴隨巨大的爆炸聲響,分離系統嚴重破壞,裝置中心控制室(二層樓建筑)北墻部分倒塌,室內1#空分裝置儀表盤(pán)傾倒,周?chē)鷱S(chǎng)房玻璃大部分損壞,爆炸碎片向西、北、南三個(gè)方向拋出,有的散落在200m以外。當班13名職工受輕傷;2#空分裝置被迫停車(chē),乙二醇生產(chǎn)停產(chǎn)12天。直接經(jīng)濟損失26萬(wàn)元,間接經(jīng)濟損失產(chǎn)值356萬(wàn)元。

事故原因  根據事故現場(chǎng)調查及專(zhuān)家論證,初步認為這次事故的發(fā)生是由于液氧中有機物含量上升和積聚,從主冷器(即冷凝蒸發(fā)器)內部觸發(fā),并以主冷器爆炸而告結束。造成事故的原因可以概括如下。

1)生產(chǎn)管理欠嚴格,生產(chǎn)經(jīng)驗尚不足。

2)未能?chē)栏駡绦胁僮饕幊?、運行規程等有關(guān)規定

3)除烴化物用的液氧循環(huán)吸附件未開(kāi)動(dòng)使用。

4)因液氧泵設備有問(wèn)題,7月份沒(méi)有進(jìn)行排放液氧。

5)事故前20多天,液氧中有機物含量連續上升,沒(méi)有引起警覺(jué)。7月以前液氧中的碳氫化合物平均在l00ppm以下,710日至事故發(fā)生前,平均在250ppm左右,較通常高出1倍多。

13. 閥門(mén)關(guān)不嚴  引起爆炸著(zhù)火

1986121914時(shí)15分,岳陽(yáng)石油化工總廠(chǎng)環(huán)氧樹(shù)脂廠(chǎng)氯丙烷車(chē)間氯丙烯工段一操作工,按常規對1#30m3中間貯罐進(jìn)行脫水作業(yè)。水排凈后,閥門(mén)怎么也關(guān)不嚴,隨即丙烯開(kāi)始外溢。班長(cháng)、車(chē)間主任、廠(chǎng)調度室人員先后趕到現場(chǎng),研究決定串裝一新閥門(mén)。正在分頭準備時(shí),丙烯氣已彌漫至壓縮機框架里,且慢慢升高,于是決定采取緊急停車(chē)處理。當14時(shí)46分最后停6#丙烯壓縮機時(shí),丙烯氣已淹沒(méi)6#機約1.2m。按下開(kāi)關(guān)的同時(shí),火光一閃,一聲悶響,發(fā)生了第一次空間爆炸。

第一次空間爆炸后,燃起大火。3#30m3丙烯中間罐在大火烘烤下,于14時(shí)58分也發(fā)生了爆炸并引起大火。由于奮力撲救和積極采取措施,15時(shí)40分將火撲滅。    

這次事故燒傷6人,其中重傷4人;炸毀30m3臥式丙烯罐1臺,燒壞管線(xiàn)2650m、燒掉丙烯22.8噸。直接經(jīng)濟損失17.1萬(wàn)元。

事故原因

1)閥門(mén)缺陷。該閥門(mén)設計要求和產(chǎn)品樣本都說(shuō)明應是碳鋼閥體閥蓋、不銹鋼閥座,但實(shí)際是鑄鐵閥體閥蓋、35#鋼閥座,安裝時(shí)沒(méi)有對此檢查。事故后發(fā)現,閥蓋的兩根鑄造加強筋,一根從根部斷裂,斷口大部分呈淡褐色銹跡;一根從腰部斷裂無(wú)銹跡,閥瓣有銹蝕斑痕,閥座腐蝕嚴重并伴有缺口。閥門(mén)因銹蝕關(guān)不嚴,在用力關(guān)的過(guò)程中加強筋斷裂,使之失控,大量丙烯外溢。

2)配電室離壓縮機崗位太近(4.5m)。6#機在配電室的交流開(kāi)關(guān),緊靠?jì)蓷l未設防火板、未填砂的電纜溝進(jìn)口。當按下6#機開(kāi)關(guān)時(shí),交流開(kāi)關(guān)的火花使從電纜溝竄入的丙烯氣引燃。

3)事故初期現場(chǎng)人員處理不果斷。從丙烯泄漏到第一次空間爆炸前后半小時(shí),到事態(tài)不可收拾時(shí),才采取緊急停車(chē)措施。第一次空間爆炸發(fā)生后,才通知消防隊,都貽誤了時(shí)機,使事態(tài)惡化。