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化工廠(chǎng)一員工抱省事心理違章作業(yè) 不幸擠壓身亡

四川省某磷礦化工廠(chǎng)“2001.1.28”機械傷害事故案例分析

一、事故經(jīng)過(guò)

2001年1月28日0時(shí)30分,確銨車(chē)間化工一班值長(cháng)陳某、班長(cháng)秦某、尹某、王某等人值夜班,交接班后,各自到崗位上班。陳某、秦某倆人工作職責之一包括到磷酸工段巡查,尹某系盤(pán)式過(guò)濾機崗位操作工,王某系磷酸工段中控崗位操作工,其職責包括對過(guò)濾機進(jìn)行巡查。

5時(shí)30分,廠(chǎng)調度室通知工業(yè)用水緊張,磷酸工段因缺水停車(chē)。7時(shí)40分,陳某、尹某、王某3人在磷酸工段三樓(事發(fā)地樓層)疏通盤(pán)式過(guò)濾機沖盤(pán)水管,處理完畢后,7時(shí)45分左右系統正式開(kāi)車(chē),陳某離開(kāi)三樓去其它崗位巡查,尹某在調沖水量及角度后到絮凝劑加料平臺(距二樓樓面高差3m)觀(guān)察絮凝劑流量大小,尹某當時(shí)看到王某在三樓過(guò)濾機熱水桶位置處。

經(jīng)過(guò)一分多鐘,尹某突然聽(tīng)見(jiàn)過(guò)濾機處發(fā)生慘烈的叫聲,急忙跑下平臺樓到操作室關(guān)掉過(guò)濾機主機電源,然后跑出操作室看見(jiàn)王某倒掛在過(guò)濾機導軌上。尹某急忙呼叫值長(cháng)陳某和幾個(gè)工人,一齊緊急施救。

當時(shí)現場(chǎng)情況是:王某面部向上倒掛在盤(pán)過(guò)導軌上,雙手在軌外倒垂,雙腳在導軌(固定設施)和平臺(轉動(dòng)設備,已停機)之間的空檔(200mm)內下垂,大腿卡在翻盤(pán)叉(隨平臺轉動(dòng)設備)與導軌之間,已明顯骨折。施救人員迅速倒轉過(guò)濾機后將王某取出,并抬到磷酸中控室(二樓),經(jīng)緊急現場(chǎng)搶救終因傷勢過(guò)重于8時(shí)25分死亡。

二、事故原因分析

1、死者王某自身違章作業(yè)是導致事故發(fā)生的主要直接原因。一是王某上班時(shí)間勞保穿戴不規范,鈕扣未扣上,致使在觀(guān)察過(guò)程中被翻盤(pán)滾輪輾住難以脫身,進(jìn)入危險區域;二是王某在觀(guān)察鋪料情況時(shí)違反操作規程,未到操作平臺上觀(guān)察,而是圖省事到導軌和導軌主柱側危險區域,致使傷害事故發(fā)生。

2、王某處理危險情況經(jīng)驗不足,精神緊張是導致事故發(fā)生的又一原因。當危險出現后,據平臺運行速度和事后分析看,王某有充分的時(shí)間和辦法脫險。但王某安全技能較差,自我防范能力不強。

3、車(chē)間安全教育力度不夠,實(shí)效性不強,是事故發(fā)生的又一原因。王某雖然參加了三級安全教育,且現場(chǎng)有規章、有標語(yǔ),但出現危險情況后,針對性、適用性不夠,說(shuō)明車(chē)間安全教育力度、深度和實(shí)效性不高,有待加強。

4、執行規章制度不嚴是事故發(fā)生的又一原因。通過(guò)王某勞保用品穿戴和進(jìn)入危險區域作業(yè)可以看出,雖然現場(chǎng)掛有操作規程,但當班人員對王某的行為未及時(shí)糾正,說(shuō)明職工在“別人的安全我有責”和安全執規、執法上還有死角,應當引以為戒。

三、事故教訓和防范措施

1、加大安全教育力度,注重針對性,加強實(shí)效性,特別是第二、三級安全教育要講個(gè)性,講個(gè)體,講個(gè)案,不留死角,不留隱患,做到安全知識和技能人人理解,人人掌握。

2、加大安全工作的執規、執法力度,切實(shí)做到“我的安全我負責,別人的安全我有責”,相互監督,相互關(guān)心。

3、對事發(fā)地點(diǎn)盤(pán)式過(guò)濾機周?chē)鲈O一圈防護欄,并懸掛安全警示牌。

4、加強節假日的安全工作管理,教育職工認真做到勞逸結合,有張有弛,警鐘長(cháng)鳴。

5、加強安全管理,認真扎實(shí)地落實(shí)安全工作嚴、實(shí)、細、快的工作作風(fēng)。勤查隱患,狠抓整改,防患于未然。