關(guān)于一起反應釜泄漏事故的教訓
關(guān)于一起反應釜泄漏事故的教訓
事故經(jīng)過(guò)
2005年4月27日深夜10點(diǎn)55分左右,某化工廠(chǎng)一臺反應釜(滴加罐)發(fā)生氯氣泄漏事故,造成2名操作工死亡,其余操作工因及時(shí)從2米多高的操作臺跳下逃離而未受傷害。
該臺反應釜無(wú)出廠(chǎng)銘牌及資料,設計參數不明,反應釜內筒及夾套材料為碳鋼。內筒使用介質(zhì)為氯化氫、氯氣。使用參數:內筒壓力為常壓;夾套介質(zhì)為水蒸汽,夾套使用壓力為0.4MPa左右,操作溫度內筒≤200℃,夾套≤165℃。內筒及夾套封頭型式采用橢圓形,支座型式為懸掛式,容積為1000升,內筒襯有搪玻璃,經(jīng)檢查,搪玻璃完好,反應結構如圖1所示。作為壓力容器,該設備投用后一直未經(jīng)特種設備檢測部門(mén)檢驗。
1、出料口 2、冷卻水進(jìn)口 3、內筒 4、夾套 5、攪拌裝置 6、懸掛架
7、蒸汽進(jìn)口 8、釜蓋 9、入孔 10、機械密封 11、真空管 12、電機
事故分析
從事故現場(chǎng)分析,該起事故主要是由于操作失誤引起的。操作工誤把甲基磺酰氯抽入二碳酸二丁脂生產(chǎn)用的鹽酸滴加罐,造成滴加罐內產(chǎn)生壓力,真空管突然破裂而引起真空管內氯化氫和氯氣外泄,致使2人中毒身亡。根據GB5044《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》,氯氣為Ⅱ級(高度危害)介質(zhì),車(chē)間空氣中氯氣最高濃度值0.1~1.0mg/m3,呼吸道吸入半數致死濃度值LC50為200~2000mg/m3。即當呼吸道吸入0.2~2g氯氣時(shí),就能造成人員中毒死亡,而真空管的突然破裂造成瞬間外泄的氯氣濃度遠遠超過(guò)標準的規定;其次,該反應釜僅在筒體及夾套上裝設1只壓力表,壓力表未經(jīng)校驗。從鍋爐房出來(lái)的蒸汽未經(jīng)減壓直接進(jìn)入滴加罐夾套,使用壓力完全由鍋爐“控制”(該廠(chǎng)鍋爐型號為DZL4-1.25-AⅡ,鍋爐出口蒸汽額定為1.25MPa),反應釜上未裝安全泄放裝置,當反應釜產(chǎn)生壓力時(shí),壓力無(wú)處泄放而致使真空管破裂。從廠(chǎng)方了解到,氯氣泄漏2分鐘后,一工人身穿防護服,更換了破裂的真空管,并對管道內的氯氣進(jìn)行中和,遏止了氯氣進(jìn)一步泄漏,防止了事故的進(jìn)一步擴大。
反思及教訓
1、使用單位應配備專(zhuān)(兼)職人員管理反應釜,專(zhuān)(兼)職人員應具有相應的專(zhuān)業(yè)知識,并制訂專(zhuān)用的工藝規程;應定期對操作人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓,并定期到車(chē)間掌握設備使用狀況,以保證設備能安全正常運行;
2、應完善操作規程,操作人員應持有壓力容器上崗證,對生產(chǎn)工藝應熟悉,并能按操作規程熟練操作;
3、反應釜這類(lèi)壓力容器必須領(lǐng)取使用登記證,并經(jīng)特種設備檢驗部門(mén)的檢驗合格后方可使用。使用單位應根據檢驗情況,建立壓力容器管理臺帳,并建立報檢制度,保證設備在檢驗有效期內;
4、對安全附件不可掉以輕心。安全附件應合理選用及安裝,安全閥泄放管應接到安全地點(diǎn),并對超壓時(shí)泄放的酸性物質(zhì)有中和措施,應選用量程為工作壓力的1.5~3.0倍的壓力表,保證壓力讀取的準確性。安全附件應定期校驗,安全閥每年1次,壓力表半年1次,以確保安全附件動(dòng)作靈敏可靠,真正起到安全保障作用;
5、由于氯氣具有毒性,為防止泄漏,建議法蘭連接采用金屬纏繞石墨墊片,以確保閥門(mén)法蘭連接處密封可靠;
6、操作車(chē)間應保持良好通風(fēng),車(chē)間氯氣濃度≤1.0mg/m3,并定期化驗空氣中氯氣的含量,以防操作人員中毒。
7、建立預警機制,定期組織相關(guān)人員進(jìn)行事故防范學(xué)習,提高事故應變能力,一旦發(fā)生事故時(shí),能采取及時(shí)正確措施,將事故造成的損失降低到最低程度;
8、使用單位應配備防護服裝,在操作時(shí),應穿戴好防護服。
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