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烏倫1井井架拉傷事故

事故發(fā)生經(jīng)過(guò):
2010年5月16日,S15311隊一班班長(cháng)聶××帶領(lǐng)試油工陳××、龐××、阿××、孫××,跟班干部李××,于07:30在烏倫1井,準備提通井管柱,聶××組織進(jìn)行了班前安全講話(huà),并進(jìn)行了崗位分工:陳××1號崗,龐××2號崗,阿××3號崗,會(huì )后進(jìn)行巡回檢查,操作手李××、鄧××操作新J-00053通井車(chē),聶××、孫××做其它工作。
15:30時(shí)提Φ88.9mm油管188柱(其中外加厚油管159.5柱、平式油管28.5柱)時(shí),當提起第188立柱,下放立柱在過(guò)第3個(gè)油管橋時(shí)3號崗阿××拉動(dòng)油管不及時(shí),造成油管頂在第3個(gè)油管橋上,3號崗阿××指揮停止下放、上提油管,操作手李××上提油管,油管向井架方向竄去,油管接箍掛在井架橫梁上,停車(chē)后,發(fā)現編號94-1011型號為ZZ120/31/W井架中段從下至上第二根橫梁及左側主梁變形嚴重。
事故發(fā)生原因
1.下放油管立柱時(shí),油管在過(guò)第3個(gè)油管橋時(shí)頂在油管橋上,操作手李××采取措施不當,五檔上提油管,造成立柱油管向井架方向上沖,致使油管上端掛在井架橫梁上拉壞井架。
2.作業(yè)環(huán)境存在管排過(guò)高、井口卸下的油管沿索道通過(guò)時(shí)遇擋現象,當班帶班人員未能及時(shí)識別和消除隱患,也是引發(fā)事故的原因之一。
3.操作手李××未按照公司《試油提下管柱作業(yè)工藝規程》6.10條款“操作手必須聽(tīng)從井口作業(yè)人員的指揮,無(wú)手勢不得操作設備?!?,未聽(tīng)從井口施工人員的指揮進(jìn)行操作。
4.3號崗阿××注意力不集中未能及時(shí)拉動(dòng)下行的油管,使得油管立柱與第三根油管橋相頂遇阻,致使油管立柱上部擔在井架中段橫梁上,上提釀成事故。
預防措施
1.修訂、完善《試油提下管柱作業(yè)工藝規程》;
2.認真組織學(xué)習《試油提下管柱作業(yè)工藝規程》,加強現場(chǎng)作業(yè)人員的責任心,嚴格執行工藝規程,現場(chǎng)崗位分工明確,平穩操作,加強相互監督和溝通力度;
3.對于管架過(guò)高操作不便的提下管作業(yè),現場(chǎng)要采取調整索道高度或加長(cháng)管架等措施,消除由于施工環(huán)境缺陷帶來(lái)的隱患;
4.對發(fā)現存在安全隱患的設備、設施和施工,要立即停止施工作業(yè),能整改的要立即整改,不能整改的報上級主管部門(mén),待隱患消除后方可繼續作業(yè)。
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