激冷水泵123P0104爆裂未遂事故
一、事故現象
2013年9月4日凌晨6點(diǎn)01,氣化崗位操作人員在現場(chǎng)處理渣池泵123P0109入口漏點(diǎn)時(shí),一聲巨大的爆裂聲傳來(lái),隨即巨大的霧氣彌漫在激冷水泵周?chē)???刂剖覂菵CS畫(huà)面顯示洗滌塔補水123FT01195由日常工作中的120t/h升至160t/h。由于工作壓力高、介質(zhì)復雜等原因,本次事故造成激冷水泵123P0104包括葉輪、軸套、軸、機械密封等在內的所有泵體構件損壞,若處理不及時(shí)極易造成氣化爐嚴重的非計劃停車(chē)事故,影響安全穩定生產(chǎn)。
二、事故處理要點(diǎn)
1.在洗滌塔補水123FT01195上漲,而確認非帶水、流量及故障等原因引起后,現場(chǎng)檢查激冷水泵等。
2.事故發(fā)現后,控制室立即注意觀(guān)察氣化爐激冷水量變化情況。及時(shí)通知車(chē)間值班人員與調度,做好包括停車(chē)在內的一切準備。
3.現場(chǎng)操作注意自身安全防護,及時(shí)與控制室聯(lián)系,倒泵過(guò)程中保證激冷水量正常。
4.倒泵前,控制室應先打開(kāi)事故激冷水閥123HV01217,保證倒泵過(guò)程中的激冷水量,現場(chǎng)首先啟動(dòng)備用泵,若現場(chǎng)漏量過(guò)大不易接近,控制室停運行泵。泵停運后,現場(chǎng)切除檢修。
5.倒泵后,觀(guān)察激冷水量,再緩慢關(guān)閉事故激冷水閥123HV01217。
三、原因分析
1.激冷水泵機械密封質(zhì)量問(wèn)題;
2.密封水量過(guò)小或壓力過(guò)低。
四、事故危害
激冷水泵123P0104為裝置關(guān)鍵設備,日常入口工作壓力為5.8MPa左右,出口壓力7.0MPa左右,輸送介質(zhì)為渣水,溫度為240度,富含二氧化硫、一氧化碳、甲烷等有毒有害物質(zhì)。且激冷水流量掛有停車(chē)聯(lián)鎖,當激冷水流量低于76t/h時(shí),將導致氣化爐聯(lián)鎖停車(chē),引起非計劃停車(chē)事故。
五、事故教訓及防范措施
1.現場(chǎng)巡檢一定要準時(shí)定點(diǎn),巡檢過(guò)程要精心、認真,發(fā)現機泵密封泄漏應高度重視。
2.總控加強監盤(pán),及時(shí)發(fā)現問(wèn)題。
3.加強職工培訓及事故預案演練,提高處理應急事故的分析及處理能力。
4.檢修過(guò)程中,現場(chǎng)與控制室相互配合,保證氣化爐運行穩定。