濱州市沾化區山東海明化工有限公司“3.18”較大爆炸事故調查報告
2015年3月18日9時(shí)47分,位于濱州市沾化區的山東海明化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海明化工”)雙氧水裝置氫化塔發(fā)生爆炸事故,造成4人死亡,2人受傷,直接經(jīng)濟損失488.2萬(wàn)元。
事故發(fā)生后,國家安全監管總局高度重視,迅速派員趕赴現場(chǎng),指導事故救援,督導事故調查,研究防范措施。郭樹(shù)清省長(cháng)、于曉明副省長(cháng)迅速作出批示,要求全力搶救受傷人員,立即組織事故調查,迅速查明原因,認真做好善后工作。省安監局李世瑛局長(cháng)立即安排分管領(lǐng)導和有關(guān)人員趕赴現場(chǎng),指導事故現場(chǎng)應急處置、救援和調查工作。濱州市委、市政府及沾化區委、區政府立即啟動(dòng)事故應急處置預案,積極救治傷員,妥善做好善后工作。
根據國務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例》、《山東省生產(chǎn)安全事故報告和調查處理辦法》等有關(guān)規定,3月18日,濱州市政府成立了由市安監局、監察局、公安局、總工會(huì )、經(jīng)信委、質(zhì)監局、人社局和沾化區政府有關(guān)人員組成的海明化工“3.18”較大爆炸事故調查組,開(kāi)展事故調查工作。同時(shí)邀請濱州市檢察院派員參加,并聘請了特種設備、化工等方面的專(zhuān)家組成專(zhuān)家組,參加事故調查工作。3月24日,國務(wù)院安委會(huì )辦公室向省政府下達《關(guān)于對濱州市海明化工有限公司“3.18”爆炸較大事故查處實(shí)行掛牌督辦的函》(安委辦函[2015]24號)后,省政府成立了由省有關(guān)部門(mén)以及濱州市政府有關(guān)部門(mén)人員參加的山東海明化工有限公司“3?18”較大爆炸事故調查組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)事故調查組),在濱州市前期調查基礎上,組織開(kāi)展事故調查工作。
事故調查組按照“四不放過(guò)”和“科學(xué)嚴謹、依法依規、實(shí)事求是、注重實(shí)效”的原則,通過(guò)現場(chǎng)勘驗、調查取證、檢測鑒定和專(zhuān)家論證,查明了事故發(fā)生的經(jīng)過(guò)、直接原因和間接原因、人員傷亡和財產(chǎn)損失情況,認定了事故性質(zhì)和責任,提出了對有關(guān)責任人員和責任單位的處理建議。同時(shí),針對事故原因及暴露出的突出問(wèn)題,提出了事故防范措施建議?,F將有關(guān)情況報告如下:
一、基本情況
(一)事故單位情況
海明化工是山東潤興投資集團有限公司(位于淄博市桓臺縣,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“潤興公司”)控股的子公司,成立于1996年7月8日?!镀髽I(yè)法人營(yíng)業(yè)執照》注冊號為371624228002978,注冊地址為沾化經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區恒業(yè)三路157號,注冊資本壹億貳仟萬(wàn)元整,注冊經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)銷(xiāo)售偶氮二甲酰胺、偶氮二異丁腈、水合肼、液氯、燒堿、鹽酸、次氯酸鈉、氫氣、雙氧水等?!栋踩a(chǎn)許可證》編號為(魯)WH安許證字〔2012〕160094號,有效期自2012年6月30日至2015年6月29日。
海明化工現有職工400余人,占地480余畝,現有10萬(wàn)噸/年雙氧水等9套生產(chǎn)裝置。2015年1月,潤興公司任命羅懷玉為海明化工董事長(cháng)、王科學(xué)為總經(jīng)理,海明化工實(shí)行總經(jīng)理負責制,經(jīng)潤興公司授權,王科學(xué)全權負責海明化工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等全部事項。企業(yè)內設辦公室、人力資源科、采購科、銷(xiāo)售科、財務(wù)科、倉管科、生產(chǎn)技術(shù)辦、質(zhì)檢科、水處理車(chē)間、精細化工部、基礎化工部(包括雙氧水車(chē)間和氯堿車(chē)間)、基建科、安環(huán)科、電儀設備科等14個(gè)科室部門(mén)。發(fā)生事故的雙氧水車(chē)間共有職工44人,其中管理及技術(shù)人員4人、現場(chǎng)操作及保全工等40人,事發(fā)時(shí)事故現場(chǎng)有6人。
(二)事故工藝及裝置情況
1.工藝情況。該企業(yè)雙氧水生產(chǎn)采用吉林市雙鷗化工有限公司固定床鈀觸媒蒽醌法工藝,主要原料為氫氣、2-乙基蒽醌、磷酸三辛酯、重芳烴,催化劑為鈀觸媒。工作液由2-乙基蒽醌、磷酸三辛酯和重芳烴按比例配制,循環(huán)使用。工藝流程分氫化、氧化、萃取及凈化、后處理、配制5道工序。其中,氫化工序是2-乙基蒽醌工作液經(jīng)過(guò)濾、預熱,通過(guò)靜態(tài)混合器與氫氣混合后進(jìn)入氫化塔,在催化劑的作用下連續氫化生成氫化液,經(jīng)再生過(guò)濾進(jìn)入氫化液貯槽,送至氧化塔進(jìn)行氧化反應。
2.事故裝置及設備情況。雙氧水裝置在建設過(guò)程中依法履行了安全設施“三同時(shí)”手續,設計、施工、監理等建設方資質(zhì)符合有關(guān)要求。該裝置的氫化塔分3個(gè)塔節,自上而下依次為上塔(A)、中塔(B)、下塔(C),既可串聯(lián)運行,也可單獨運行。按Ⅱ類(lèi)壓力容器設計制造,氫化塔的設計、制造、安裝及管理符合特種設備管理要求。事故發(fā)生時(shí)氫化塔中塔處于運行狀態(tài),下塔停用(觸媒已卸出)。下塔有8條管線(xiàn)與中塔系統連接,其中,5條管線(xiàn)加設了盲板,與中塔有效隔絕;另外3條管線(xiàn)未采取加設盲板等有效與中塔隔絕的措施,僅閥門(mén)處于關(guān)閉狀態(tài)。3條管線(xiàn)分別是氫化尾氣放空管線(xiàn)(氫含量70%左右,DN125,壓力0.2-0.28Mpa)、氮氣進(jìn)口管線(xiàn)(事故前變更為中塔純氫入口管線(xiàn),DN200,壓力0.3MPa)、塔底排凝管線(xiàn)(連接氫化塔尾氣放空總管,DN200,氫含量70%左右,壓力0.2-0.28Mpa)。
二、事故發(fā)生經(jīng)過(guò)、應急救援及善后處理情況
(一)事故發(fā)生經(jīng)過(guò)
由于雙氧水裝置的氫化塔中塔、下塔固定床內觸媒效率下降,企業(yè)決定更換觸媒。2015年1月14日卸出下塔和中塔的觸媒,2月8日對中塔新觸媒進(jìn)行了填裝,上塔、下塔均未進(jìn)行填裝。3月13日投料開(kāi)車(chē),隨即出現中塔固定床偏流、工作液分布不均、塔盤(pán)沫層偏高、塔壓偏高等現象,14日停車(chē)處置。16日,雙氧水車(chē)間主任陳志亮、車(chē)間副主任劉濤、車(chē)間專(zhuān)工魏宏強商議,確定將中塔氮氣進(jìn)口管線(xiàn)變更為純氫進(jìn)口管線(xiàn),并由劉濤安排有關(guān)人員進(jìn)入中塔實(shí)施了維修作業(yè),但中塔固定床偏流、工作液分布不均問(wèn)題仍未解決。
3月17日下午,新觸媒供貨單位煙臺百川匯通科技有限公司技術(shù)員鄧世盟到達海明化工,與陳志亮、劉濤、魏宏強等對中塔固定床問(wèn)題進(jìn)行討論分析。鄧世盟建議在中塔分配盤(pán)上再加幾塊篩盤(pán),以降低工作液沖擊影響,解決中塔固定床偏流、工作液分布不均的問(wèn)題。18日上午8時(shí)至9時(shí),陳志亮及生產(chǎn)副總經(jīng)理張亮、電儀設備科副科長(cháng)張傳緒和劉濤、鄧世盟在車(chē)間辦公室商量處理方案,因固定床中塔與下塔構造相同,商定對下塔上部空間進(jìn)行測量,確定尺寸,以便加設中塔工作液進(jìn)口分配設施??偨?jīng)理王科學(xué)和魏宏強參與了部分商議過(guò)程。8時(shí)40分,陳志亮安排車(chē)間維修班班長(cháng)李榮超、輔助主操王長(cháng)軍開(kāi)啟下塔上部人孔。9時(shí)22分,陳志亮及張亮、劉濤、張傳緒、鄧世盟等5人到裝置三層平臺查看測量情況(9時(shí)26分,張亮、劉濤去車(chē)間五樓平臺,隨后2人離開(kāi)裝置),9時(shí)32分,生產(chǎn)技術(shù)科科長(cháng)吳振西到裝置三層平臺。期間李榮超由下塔上部人孔進(jìn)入下塔,對分配器、分配盤(pán)等進(jìn)行查看、測量,王長(cháng)軍在中塔與下塔間的裙座內進(jìn)行監護,陳志亮、鄧世盟、吳振西、張傳緒4人在塔外三層平臺進(jìn)行指揮。9時(shí)47分40秒,下塔內部發(fā)生爆炸。爆炸造成塔內分配盤(pán)損壞,落至塔內下層篩板及塔底。李榮超在下塔內死亡,王長(cháng)軍在中塔與下塔裙座空間內死亡,陳志亮和吳振西被爆炸氣流沖出平臺墜落地面死亡,鄧世盟、張傳緒被爆炸火焰灼傷。
(二)事故救援及現場(chǎng)處置情況
爆炸發(fā)生后,企業(yè)立即組織人員展開(kāi)先期處置,雙氧水裝置緊急停車(chē),組織事故現場(chǎng)人員進(jìn)行撤離,排查事故人員傷亡情況,并向沾化區安監局報告。沾化區安監局接到企業(yè)報告后,立即向區委、區政府進(jìn)行了報告,第一時(shí)間調集力量趕赴現場(chǎng)處置。濱州市人民政府接到報告后,迅速啟動(dòng)應急預案,濱州市、沾化區黨政主要負責同志和其他負責同志立即趕赴現場(chǎng),并組織安監、公安、衛生、環(huán)保等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行事故搶險救援和應急處置。各級各部門(mén)按有關(guān)規定及時(shí)對事故情況進(jìn)行了報告。
(三)善后處理情況
事故發(fā)生后,沾化區委區政府認真做好事故傷亡人員家屬接待、安撫和賠償等工作。截至3月25日,4名遇難者遺體全部火化。2名傷者得到了及時(shí)有效救治,分別于3月30日和4月3日出院。
三、事故原因和性質(zhì)
(一)直接原因
企業(yè)有關(guān)人員沒(méi)有采取有效隔絕、置換措施,進(jìn)入氫化塔下塔作業(yè)。塔底排凝管線(xiàn)球閥和氮氣進(jìn)口管線(xiàn)(即變更后的中塔純氫進(jìn)口管線(xiàn))截止閥內漏,氫氣串入塔內,與從上部人孔進(jìn)入的空氣混合,遇點(diǎn)火源發(fā)生爆炸。
可能的點(diǎn)火源
非防爆工具使用過(guò)程中產(chǎn)生的點(diǎn)火源是可能的點(diǎn)火源之一。作業(yè)人員攜帶非防爆的鋼制套筒扳手、鋼卷尺進(jìn)入塔內,使用過(guò)程中存在撞擊、摩擦打火,有引起氫氣爆炸的可能。
非防爆電器使用也是可能的點(diǎn)火源之一。作業(yè)人員攜帶非防爆型手電筒、手機進(jìn)入塔內,使用過(guò)程存在打火引起氫氣爆炸的可能。
事故調查中排除了明火、雷擊、人為縱火等引發(fā)爆炸的因素。
(二)間接原因
1.海明化工安全生產(chǎn)主體責任落實(shí)不到位
(1)安全意識淡薄,安全管理混亂。企業(yè)重效益、輕安全,不能正確處理安全與效益的關(guān)系。企業(yè)主要負責人、管理人員變動(dòng)頻繁,安全生產(chǎn)規章制度和操作規程不健全,安全責任制落實(shí)不到位,存在有章不循、有令不行、有禁不止的違法違規行為。
(2)特殊作業(yè)管理不到位。企業(yè)沒(méi)有認真落實(shí)國家關(guān)于特殊作業(yè)的法律法規、標準規范要求,不能?chē)栏駡绦衅髽I(yè)內部安全生產(chǎn)規章制度和操作規程,違章指揮、違章作業(yè)問(wèn)題突出。員工進(jìn)入氫化塔下塔內受限空間,未辦理安全作業(yè)審批手續,作業(yè)前未對受限空間進(jìn)行安全隔絕、清洗置換和氣體濃度監測。調查發(fā)現,事故發(fā)生之前企業(yè)屢有不辦理有關(guān)票證手續、進(jìn)入受限空間實(shí)施作業(yè)的行為。
(3)設備維護管理不到位。雙氧水裝置自投入運行后,沒(méi)有定期組織大修,沒(méi)有對閥門(mén)等設備、設施進(jìn)行經(jīng)常性維護、保養和定期檢測。在發(fā)現存在閥門(mén)內漏的情況下,沒(méi)有及時(shí)采取有效措施,導致氫氣因閥門(mén)內漏串入氫化塔下塔內。
(4)變更管理嚴重缺失。未按規定要求建立變更管理制度,變更過(guò)程沒(méi)有進(jìn)行風(fēng)險分析,對變更催化劑及氫氣進(jìn)塔管線(xiàn)沒(méi)有采取相應的安全措施。
(5)安全教育培訓流于形式。企業(yè)特殊作業(yè)安全教育培訓不深入,從業(yè)人員安全素質(zhì)不高、安全操作技能不強,管理人員和職工對進(jìn)入受限空間作業(yè)等特殊作業(yè)的安全風(fēng)險認知不足。
2.沾化區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區履行安全生產(chǎn)屬地監管職責不到位
沾化經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區對海明化工安全生產(chǎn)法制觀(guān)念淡薄、安全管理混亂等問(wèn)題失察,督促企業(yè)隱患排查治理工作不徹底,措施不到位。