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甘肅酒泉鋼鐵公司1號高爐爆炸

一、 事故概況及經(jīng)過(guò)

1990年3月12日7時(shí)56分,隨著(zhù)一聲悶響,酒鋼公司煉鐵廠(chǎng)一號高爐在生產(chǎn)運行中發(fā)生爆炸。高爐托盤(pán)以上爐皮(標高15—29米)被崩裂,大面積爐皮趨于展開(kāi)。瞬間,部分爐皮、高爐冷卻設備及爐內爐料被拋向不同方向,爐身支柱被推倒,爐頂設備連同上升管、下降管及上料斜橋等全部?jì)A倒、塌落。出鐵場(chǎng)屋頂被塌落物壓毀兩跨。爐內噴出的紅焦四散飛落.將卷?yè)P機室內的液壓站、主卷?yè)P機、PC—584控制機等設備全部燒毀。上料皮帶系統也嚴重損壞。由于紅焦和熱浪的灼燙、倒塌物的打擊及煤氣的毒害,造成19名工人死亡,10人受傷,經(jīng)濟損失達2120萬(wàn)元。

二、事故原因分析

經(jīng)過(guò)反復調查和大量技術(shù)分析論證認為,這是一起由于高爐內部爆炸,爐皮脆性斷裂,推倒爐身支柱,導致?tīng)t體坍塌的特大事故。

1.關(guān)于爐內爆炸

根據事故現場(chǎng)勘查、分析,高爐發(fā)生爐內爆炸有以下幾個(gè)方面的特征。一是爐皮斷裂是由23處300~1400毫米長(cháng)短不等的預存裂紋同時(shí)起裂所致,各預存裂紋兩側均有明顯可見(jiàn)的向兩側護展的人字形斷口走向,斷口的基本特征是多處預存裂紋同時(shí)起型形成的脆性斷口。二是風(fēng)口的損壞導致向爐內漏水,造成爐內區域性不活躍現象,形成呆滯區。三是爐頂溫度升高,兩次打水降溫,在一定程度上粉化了爐料,造成透氣性差。

2.關(guān)于爐體坍塌

事故前的一號高爐爐況惡化,已承受不了突發(fā)的高載荷,主要表現在:一、冷卻設備大量損壞。由于1984年大修留有隱患,加之操作維護管理上的原因,1987年5月以后爐況失常,冷卻設備損壞嚴重。到這次事故前,風(fēng)口帶冷卻壁損壞1塊,爐腹冷卻壁損壞32塊,占冷卻壁總數的66.7%,爐身冷卻板共590塊,整塊損壞393塊,合計損壞率為 75.1%。為了維持生產(chǎn),采用了外部高壓噴水冷卻,加劇了爐皮的惡化。二、爐皮頻繁開(kāi)裂、開(kāi)焊。1986年6月以后,爐皮出現了開(kāi)裂、開(kāi)焊,并且日益加劇。到事故前,共發(fā)現并修復裂紋總長(cháng)度28.5米,但由于條件所限,焊接質(zhì)量得不到保證,沒(méi)有從根本上改善爐皮惡化狀況,使高爐已承受不了爐內突發(fā)的高載荷,在爐內爆炸瞬間,爐皮多處脆性斷裂、崩開(kāi)、推倒爐身支柱、整個(gè)爐體坍塌。

三、對事故責任者的處理

根據這起事故性質(zhì)及原因,甘肅省人民政府對酒鋼公司有關(guān)人員給予如下處分:

1.公司經(jīng)理齊某是安全生產(chǎn)第一責任者,負有全面領(lǐng)導責任,給予行政記大過(guò)處分。

2.第一副經(jīng)理李某在事故發(fā)生時(shí),主持公司全面工作,負有領(lǐng)導責任,給予行政記大過(guò)處分。

3.分管設備的副經(jīng)理張某在事故發(fā)生時(shí),代管生產(chǎn)安全,負有領(lǐng)導責任,給予行政記過(guò)處分。

4.煉鐵廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)馬某對高爐維護操作負有管理責任,給予行政記過(guò)處分。