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鋼瓶管理不認真 充氯爆炸死3人

1985年3月22日,山東省某石油化工廠(chǎng)電解車(chē)間液氯工段包裝崗位,在充裝鋼瓶時(shí)發(fā)生爆炸,3人當場(chǎng)死亡,2人受傷。

3月22日14時(shí)25分左右,正在當班的有3人負責在包裝臺灌液氯鋼瓶,2人負責推運鋼瓶。當需要灌裝時(shí),這2人在察看了157號(容量半噸)鋼瓶的合金堵和外觀(guān),認為無(wú)問(wèn)題,即推上了磅秤,操作者未認真抽空即充氯,充氯1分鐘后,157號瓶發(fā)生猛烈爆炸。瓶體縱向開(kāi)裂,并向相反方向彎曲,還有許多碎塊向四處飛濺。有3人當場(chǎng)死亡(其中,死傷的人中有一名是計量局來(lái)廠(chǎng)校秤人員),2人輕傷。

事故發(fā)生后,各級政府派員到現場(chǎng)進(jìn)行了調查,發(fā)現液氯鋼瓶現場(chǎng)管理存在諸多問(wèn)題:

1.據調查,爆炸的直接原因是鋼瓶?jì)却嬗协h(huán)氧丙烷,這類(lèi)有機物與液氯混合會(huì )發(fā)生劇烈的化學(xué)反應,引起爆炸。這一班的操作工在灌裝前未認真檢查,盲目充裝,滿(mǎn)足了爆炸發(fā)生的條件。

2.據了解,上一班包裝工在灌瓶前檢查鋼瓶時(shí)發(fā)現有一只編號為157的鋼瓶,瓶嘴有白色泡沫冒出,并有芳香族味,立即向廠(chǎng)有關(guān)管理部門(mén)匯報,管理部門(mén)和工人都沒(méi)采取解體、分離的具體措施,仍與待裝鋼瓶放在一起,導致下一班又有用該瓶充裝的可能。既然已發(fā)現問(wèn)題,對這種有可能引起嚴重后果的問(wèn)題,為什么沒(méi)能引起相關(guān)人員的警覺(jué)去認真處理呢?

3.這批鋼瓶是在天津使用過(guò)的,有的裝過(guò)環(huán)氧丙烷類(lèi)的有機物。1983年從天津購買(mǎi)來(lái)廠(chǎng)。按理說(shuō),購進(jìn)廠(chǎng)應認真整瓶,按規定進(jìn)行內外檢查、抽空、清洗、試壓、干燥等,事故是完全可以避免的。但進(jìn)廠(chǎng)后未認真整瓶,就投入使用,是這次事故在管理上的根本原因。

4.購瓶、整瓶、使用三個(gè)環(huán)節都不嚴格,他們之間也沒(méi)有嚴格的交接手續。稀里糊涂是很容易發(fā)生事故的。

5.這次事故調查,還發(fā)現管理的混亂:充裝現場(chǎng)鋼瓶橫七豎八;合格的與不合格的鋼瓶混放在一起;鋼瓶安全附件不全;表面銹蝕嚴重,有的看不出“液氯”標記;大部分鋼瓶沒(méi)有定期檢驗,沒(méi)有檢驗鋼??;沒(méi)有專(zhuān)設抽空驗瓶臺,沒(méi)有專(zhuān)人驗瓶;充裝完的重瓶不進(jìn)行復秤;充裝記錄不簽字,沒(méi)有出廠(chǎng)合格證;充裝時(shí)不核對空瓶重量;液氯汽化器仍用蒸汽加熱;換熱器和汽化器沒(méi)有排污裝置,也不進(jìn)行三氯化氮定期分析。這樣的管理怎能不出事故呢?

從事氯氣作業(yè)必須高度警惕,是因為氯氣有很高的毒性,又是一種強氧化劑,多數與氯反應的生產(chǎn)過(guò)程,都要求嚴格控制加氯速度,多數采取滴加的方法。向液氯鋼瓶充氯,是個(gè)大量加氯的過(guò)程,特別要警惕瓶?jì)仁欠裼挟愇?,要認真檢查,不能有絲毫的麻痹。這方面我們已有過(guò)許多深刻的教訓,這次事故又給我們重重的敲了一下警鐘。