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操作知識缺乏 疏忽管理致爆


  事故經(jīng)過(guò):

  2002年3月7日5時(shí),湖北某化工公司夜班停3號造氣爐進(jìn)行處理。5時(shí)30分,爐氣化驗合格后開(kāi)始送氣。7時(shí)50分,早班接班后停3號造氣爐。9時(shí)25分,調度通知合成工段加大用氣量,造成造氣工段需加大造氣量,又打開(kāi)3號爐。后又經(jīng)過(guò)多次開(kāi)閉,15時(shí)20分,調度室又通知開(kāi)3號爐,3臺造氣爐同時(shí)運行至交班。整個(gè)早班沒(méi)有對3號爐進(jìn)行清爐處理。
  中班接班時(shí),早班主操作員向某僅告訴中班主操作員1號爐的氧氣噴嘴有問(wèn)題。16時(shí)30分左右,中班開(kāi)始處理1號爐。17時(shí),3號爐爐氣出口溫度達276攝氏度。當時(shí)化驗工較忙,沒(méi)有對爐氣的氧含量進(jìn)行分析,當班操作工誤認為是爐結焦引起的,未進(jìn)行處理。18時(shí),3號爐爐氣溫度下降至178攝氏度(正常操作溫度);20時(shí),下降至145攝氏度;21時(shí),下降至126攝氏度。在此期間,主操作工韓某、副操作工施某均以為是爐內結焦下塌,爐內工作已正常,沒(méi)有分析處理。
  21時(shí)30分左右,煤氣柜發(fā)生爆炸。事故發(fā)生后,車(chē)間副主任張某迅速帶領(lǐng)當班兩名操作工關(guān)閉了氧氣供應、脫硫進(jìn)出、氣柜進(jìn)出等閥門(mén),阻止了事故的進(jìn)一步擴大。

  原因分析:

  3號造氣爐從凌晨開(kāi)始供氣到事故發(fā)生,長(cháng)達16個(gè)小時(shí)沒(méi)有進(jìn)行一次清爐,早班和中班操作工都沒(méi)有對3號爐的爐氣進(jìn)行化驗分析。早班沒(méi)有準確地掌握好生產(chǎn)情況,交班不清,為事故的發(fā)生埋下了隱患。中班在運行中發(fā)現爐氣溫度異常時(shí),因缺乏操作經(jīng)驗,疏忽大意,誤認為是正常情況,致使3號爐內焦炭耗盡,氧氣從3號造氣爐直接進(jìn)入煤氣柜,導致煤氣柜內的氧含量超標引起爆炸,是造成此次事故發(fā)生的直接原因。
  該企業(yè)一氧化碳造氣工藝操作規程不完善,不能提供一份完整的工藝文件;安全生產(chǎn)管理工作一味放在合成工段開(kāi)車(chē)上,疏忽了對造氣工段的安全管理,是造成本次事故發(fā)生的間接原因。本次事故如果嚴格執行規程,每半小時(shí)對爐氣進(jìn)行一次化驗分析,就能避免事故的發(fā)生。
  當班調度、車(chē)間值班人員責任心差,上班不看生產(chǎn)記錄,不研究生產(chǎn)運行狀況,沒(méi)有及時(shí)發(fā)現和排除隱患;在安排造氣崗位化驗工對合成循環(huán)進(jìn)氣的氧含量進(jìn)行分析時(shí),忽視了對造氣崗位化驗分析工作的監督。
  該企業(yè)造氣工藝操作規程指導生產(chǎn)缺乏針對性,可操作性不強?,F場(chǎng)管理人員不能準確掌握生產(chǎn)情況,值班檢查流于形式。在開(kāi)車(chē)前長(cháng)達3個(gè)月的停產(chǎn)期間,企業(yè)多次安排安全員整理相關(guān)行業(yè)的事故案例供職工學(xué)習,一直沒(méi)有得到落實(shí)?! ?舒麗)




----摘自2004年8月17日《中國安全生產(chǎn)報》