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違章檢修 毒氣爆炸釀苦果

  2004年5月15日,一家私營(yíng)企業(yè)冷庫在對氨氣管道進(jìn)行焊接過(guò)程中發(fā)生爆炸,造成一起死亡1人,重傷3人,冷庫及附屬設施遭到嚴重破壞的重大傷亡和嚴重經(jīng)濟損失的生產(chǎn)事故。

  事故經(jīng)過(guò)

  該冷庫是新建的,在安裝調試后,發(fā)現氨氣管道有泄漏現象。為了找到泄漏點(diǎn),在沒(méi)有排空氨氣的條件下,便充入氧氣進(jìn)行打壓試驗,發(fā)現泄漏部位后,又在沒(méi)有對管道進(jìn)行任何處理的情況下進(jìn)行補焊。因此在焊接過(guò)程中發(fā)生爆炸。

  事故分析

  氨氣是一種有毒的化學(xué)品,具有中等燃燒危險,與空氣或氧混合后能形成爆炸性氣體。其燃點(diǎn)是6500C,爆炸極限濃度為16%一25%。氨在空氣中不能燃燒,但在純氧中能燃燒,火焰黃色,火焰能水平傳播,遇油類(lèi)和可燃物會(huì )增大火災危險。

  該起事故引起爆炸的主要原因是:由于焊接時(shí),沒(méi)有排空管道內的氨氣和氧氣,當焊接溫度達到6500C后,導致氨氣和氧氣發(fā)生氧化反應:4NH3+3O2=6H2O+2N2+303kCal,產(chǎn)生大量熱量,此外產(chǎn)生的氮氣和水蒸汽又使管道內壓力增加。更主要的是,氦氣在管道內與氧混合形成了爆炸性氣體,因此遇到電焊火花便發(fā)生了爆炸。

  事故調查還發(fā)現,該企業(yè)負責人安全意識淡薄,盲目指揮,不懂必要的安全常識。施焊作業(yè)人員又沒(méi)有經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的安全技術(shù)培訓,無(wú)證上崗。其主要作業(yè)人員也沒(méi)有經(jīng)過(guò)必要的安全教育。此外,安全規章制度不健全,作業(yè)人員不遵守安全操作規程等,這些都是導致發(fā)生爆炸事故的客觀(guān)因素。

  吸取的教訓

  為了防止發(fā)生類(lèi)似事故,冷庫及其它利用氨氣作制冷劑的行業(yè)和生產(chǎn)、使用氨氣的企業(yè)應做好以下工作。

 ?。ǎ保┍仨毤訌姼黝?lèi)人員的安全技術(shù)培訓工作,特別是對企業(yè)法人、安全管理人員、特種作業(yè)人員的安全培訓。做到持證上崗,嚴格遵守國家勞動(dòng)安全衛生法律、法規和標準。落實(shí)各項安全生產(chǎn)責任制,建立健全勞動(dòng)安全衛生規章制度和安全操作規程。

 ?。ǎ玻┌睔馐且环N有毒、有爆炸危險性的化學(xué)品,能?chē)乐負p傷呼吸道粘膜,甚至可能造成死亡的后果。國家規定車(chē)間內最高容許濃度是30mg/m3。生產(chǎn)、經(jīng)銷(xiāo)、運輸、儲存和使用環(huán)節應嚴格執行國家《作業(yè)場(chǎng)所安全使用化學(xué)品規定》。應有安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽。對設備和作業(yè)場(chǎng)所的氨氣濃度應定期進(jìn)行檢測。把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

 ?。ǎ常┯萌藛挝槐仨毥o職工發(fā)放勞動(dòng)防護用品。如防護眼鏡或面罩及氨不能滲透的防護服等。

 ?。ǎ矗├鋷彀辟A罐應存放在陰涼、通風(fēng)良好、不易燃的場(chǎng)所,遠離火源,與其它化學(xué)品特別是氧化性氣體、鹵素和酸類(lèi)隔離。