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一起氯苯化學(xué)爆炸事故

 一、事故經(jīng)過(guò)

  2006年4月30日,山東某氯堿廠(chǎng)氯苯車(chē)間因3#氯化塔長(cháng)期運行,轉化能力下降,需停塔倒觸媒。根據要求先開(kāi)1#氯化塔,正常后再停3#氯化塔。根據車(chē)間安排,8時(shí)40分,氯化崗位操作工對1#氯化塔整個(gè)系統進(jìn)行氮氣置換,操作工按照操作規程置換40min以上,9時(shí)35分,1#氯化塔開(kāi)始通氯氣,10時(shí)10分,1#排氣冷凝系統防爆膜鼓破,1#石墨冷凝器震裂,氯苯捕霧器液位計被震碎,操作工及時(shí)倒用2#氯化塔排氣冷凝系統,未造成停塔影響生產(chǎn),所幸未造成人員傷害。

  二、原因分析

  事故發(fā)生后,公司領(lǐng)導高度重視,立即組織有關(guān)部門(mén)成立事故調查組進(jìn)行事故調查,查找事故的真正原因。

  經(jīng)調查,整個(gè)操作過(guò)程都嚴格按照操作規程,卻仍然發(fā)生了化學(xué)爆炸。發(fā)生化學(xué)爆炸肯定有空氣在系統內。操作工嚴格按照操作法進(jìn)行置換,多年來(lái)束發(fā)生過(guò)這樣的事故。反應后通入系統的氯氣是合格的,也不會(huì )有空氣進(jìn)入的可能。發(fā)生爆炸的氣體肯定是沒(méi)有置換干凈,嚴格按照操作規程進(jìn)行置換卻沒(méi)置換干凈,是不是操作方法有問(wèn)題?但當班操作工反映,爆炸后有崩出的舊防爆膜。車(chē)間技術(shù)人員分析,很有可能是1#氯化塔冷凝系統更換防爆膜時(shí)抽真空,造成舊防爆膜抽進(jìn)系統。4月30日當進(jìn)行系統置換時(shí),因冷凝器是列管結構,抽進(jìn)系統的舊防爆膜堵塞列管,造成排氣有死角,置換不徹底,通氯氣開(kāi)車(chē)后發(fā)生了化學(xué)爆炸,以致釀成爆炸事故,造成設備的損害,給公司帶來(lái)了不小損失。

  三、預防措施

  為防止類(lèi)似事故的發(fā)生,公司及時(shí)制定了安全措施:

  1.嚴格執行操作規程。

  2.加強對檢修質(zhì)量的管理和考核。

  3.對有可能發(fā)生的事故和異常制定應急預案。

  4.強化操作工安全意識,提高操作水平,提高操作工應急能力,有效地預防事故的發(fā)生。

  5.發(fā)生生產(chǎn)異常和事故絕不能放過(guò),查出事故真正原因,避免同類(lèi)事故再次發(fā)生。