操作系統不完善釀成爆炸事故
事故經(jīng)過(guò):
??? 2007年11月27日10時(shí)20分,江蘇聯(lián)化有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)聯(lián)化公司)重氮鹽生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生爆炸,造成8人死亡,5人受傷(其中2人重傷),直接經(jīng)濟損失400萬(wàn)元。
??? 聯(lián)化公司位于江蘇省鹽城市響水縣陳家港化工集中區,成立于2003年10月。主要產(chǎn)品為聯(lián)苯菊酯500噸/年、分散藍79#濾餅1000噸/年、分散橙30#濾餅1500噸/年等,共有6個(gè)生產(chǎn)車(chē)間。
??? 爆炸事故發(fā)生在5車(chē)間分散藍79#濾餅重氮化工序B7廠(chǎng)房。 重氮化工藝過(guò)程是在重氮化釜中,先用硫酸和亞硝酸鈉反應制得亞硝酰硫酸,再加入6-溴-2,4二硝基苯胺制得重氮液,供下工序使用。11月27日6時(shí)30分,聯(lián)化公司5車(chē)間當班4名操作人員接班,在上班制得亞硝酰硫酸的基礎上,將重氮化釜溫度降至25℃。10時(shí)許,當班操作人員發(fā)現重氮化釜冒出黃煙(氮氧化物), 重氮化釜數字式溫度儀顯示溫度已達70℃,10時(shí)6分,重氮化釜溫度已達100℃,10時(shí)20分,重氮化釜發(fā)生爆炸,造成搶險人員8人死亡(其中3人當場(chǎng)死亡),5人受傷(其中2人重傷)。
原因分析:
??? 根據事故調查組的分析判斷,操作人員沒(méi)有將加熱蒸汽閥門(mén)關(guān)到位,造成重氮化反應釜在保溫過(guò)程中被繼續加熱,重氮化釜內重氮鹽劇烈分解,發(fā)生化學(xué)爆炸,是這起爆炸事故的直接原因。在重氮化反應保溫時(shí),操作人員未能及時(shí)發(fā)現重氮化釜溫度升高,及時(shí)調整控制;裝置自動(dòng)化水平低,重氮化反應系統沒(méi)有裝備自動(dòng)化控制系統和自動(dòng)緊急停車(chē)系統;重氮化釜崗位操作規程不完善,沒(méi)有制定針對性應急措施,應急指揮和救援處置不當,是這起爆炸事故的重要原因。
??? 國家安監總局在總結事故教訓時(shí)指出,企業(yè)要加強化工裝置儀表控制系統的維護、維修。壓力、溫度、進(jìn)料等重要控制儀表一旦發(fā)生故障,要立即修復;不能立即修復的,要有可靠的替代控制手段,必要時(shí)先停止化工裝置運行,待儀表修復后再恢復裝置運行。要進(jìn)一步加強從業(yè)人員的安全教育和技能培訓,提高操作人員的安全意識、操作技能和應急處置能力。