為趕進(jìn)度不置換檢修時(shí)煤氣管道爆炸
1998年7月10日23時(shí)20分,河南省某化肥廠(chǎng)原料氣車(chē)間,因檢修10000m3大氣柜,倒換5000m3小氣柜,在煤氣管道抽加盲板過(guò)程中,由于煤氣管線(xiàn)內存有殘余煤氣,管道置換不徹底,發(fā)生一起煤氣管道爆炸事故,造成全廠(chǎng)2個(gè)系統(合成氨、甲醇)停車(chē)數小時(shí),2名檢修工重傷,3名輕傷。
1.事故經(jīng)過(guò)
該廠(chǎng)原料氣10000m3氣柜鐘罩,由于長(cháng)期與水接觸使用,腐蝕嚴重,經(jīng)多次檢修補焊防腐刷漆,以致軌道移動(dòng)變形,接觸面不平滑。7月10日14時(shí)30分,大氣柜西部牛腿處鋼板突然撕裂(1000x 300mm),氣柜從6500m3高度急劇下降,合成氨系統被迫緊急停車(chē)。由于大氣柜整修需要一周時(shí)間,為減少生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)損失,決定從煤氣管道三通處加裝隔離盲板,將甲醇系統5000m3(小氣柜)倒換到合成氨系統,堅持合成氨尿素生產(chǎn),甲醇系統停車(chē)。7月10日下午,廠(chǎng)有關(guān)領(lǐng)導、有關(guān)處室、原料氣車(chē)間共同商定大氣柜檢修以及倒換小氣柜加裝盲板方案,安排原料氣車(chē)間承擔倒換氣柜加裝盲板任務(wù)。要求:在抽加盲板作業(yè)之前,聯(lián)系氮氣對煤氣管道進(jìn)行置換1.5h。當時(shí)由于氮氣緊張(甲醇系統、合成氨系統凈化都要用氮氣),置換煤氣管道氮氣停供,又因要求7月11日凌晨1時(shí)完成抽加盲板任務(wù),所以作業(yè)時(shí)間較緊,沒(méi)有繼續置換,就于10日20時(shí)開(kāi)始抽加盲板作業(yè),22時(shí)分別卸裝2個(gè)法蘭口,在用刮刀、螺絲刀清理法蘭口時(shí),23時(shí)20分突然發(fā)生爆炸,管道兩端盲板一塊炸飛70余米,一塊在管道內炸行30余米至彎頭處將管道擊破,管道三通盲板處,正在檢修作業(yè)的5名職工,2名被爆燃火焰燒成重傷,3名輕傷。
2.事故原因分析
1)直接原因:
按照化工抽加盲板作業(yè)規定,在易燃易爆系統抽加盲板,可以不置換作業(yè),但必須系統卸壓并保持正壓,以防空氣吸入。此次抽加盲板,因氣柜破裂,無(wú)法保持正壓,因此必須進(jìn)行置換,但因氮氣緊張不夠用,沒(méi)有將管道置換合格,消除部分殘余煤氣,是事故發(fā)生的主要直接原因。其次,當法蘭口打開(kāi)后,由于夜間氣溫較低,管道內殘余煤氣冷卻,體積縮小,將空氣吸入管道,在法蘭口附近形成混合爆炸氣體。再次,由于檢修作業(yè)人員使用鐵質(zhì)工具碰撞產(chǎn)生火星,引爆管道內爆炸氣體。
2)根本原因:
(1)檢修方案中,各項安全檢修措施沒(méi)有嚴格認真落實(shí),由于時(shí)間緊工作量大,檢修中忽視安全,把“安全第一,預防為主”的思想拋之腦后,當成一句空話(huà),各種動(dòng)火證、登高證沒(méi)有起到監督作用,缺乏安全檢修意識。
(2)檢修作業(yè)人員,多年習慣性違章作業(yè)(化工易燃易爆設備檢修時(shí),嚴禁使用鐵質(zhì)工具,應使用銅質(zhì)工具,避免產(chǎn)生火星)。檢修人員安全知識缺乏,在沒(méi)有安全措施做保障時(shí),為了趕進(jìn)度,盲目進(jìn)行作業(yè)。
3.事故預防措施
(1)召開(kāi)事故分析會(huì ),按照“四不放過(guò)”原則,查清事故發(fā)生原因,落實(shí)責任,用活生生的典型案例在全廠(chǎng)開(kāi)展“遵章守紀,安全檢修”大討論,吸取事故經(jīng)驗教訓,學(xué)習安全知識,掌握安全規章制度,嚴格禁止忽視安全的習慣性違章作業(yè),樹(shù)立安全自我防范意識。
(2)抽加盲板檢修作業(yè)時(shí),必須制定管道聯(lián)系和盲板流程圖,制定詳細的安全措施,落實(shí)具體事項,明確責任人,辦理抽加盲板動(dòng)火分析,管道置換殘余煤氣必須合格。
(3)不許用鐵器敲打存有易燃易爆物質(zhì)的管道,以防產(chǎn)生火星,必須用銅質(zhì)工具,如無(wú)此防爆工具,必須涂以黃油、甘油杜絕產(chǎn)生火星。
(4)檢修作業(yè)人員要穿戴防毒面具,嚴禁穿帶釘鞋和攜帶火種,架空登高作業(yè)應系好安全帶。