違規試生產(chǎn)發(fā)生爆炸事故
一、事故簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)?
某公司一分廠(chǎng)16萬(wàn)噸/年氨醇、25萬(wàn)噸/年尿素生產(chǎn)線(xiàn),于2007年6月開(kāi)始單機試車(chē),7月5日單機調試完畢,由企業(yè)內部組織項目驗收。7月10日2號壓縮機單機調試、空氣試壓(試壓至18MPa)、二氧化碳置換完畢。7月11日15時(shí)30分,開(kāi)始正式投料試車(chē),先開(kāi)2號壓縮機組,引入工藝氣體(N2、H2混合氣體),逐級向2號壓縮機七段(工作壓力24MPa)送氣試車(chē)。23時(shí)50分,2號壓縮機七段出口管線(xiàn)突然發(fā)生爆炸,氣體泄漏引發(fā)大火,造成8人當場(chǎng)死亡,1人因大面積燒傷搶救無(wú)效于14日凌晨0時(shí)10分死亡,1人輕傷。事故還造成部分廠(chǎng)房頂棚坍塌和儀表盤(pán)燒毀。?
經(jīng)調查,事故發(fā)生時(shí)先后發(fā)生兩次爆炸。經(jīng)對事故現場(chǎng)進(jìn)行勘查和分析,一處爆炸點(diǎn)是在2號壓縮機七段出口油水分離器之后、第一角閥前1米處的管線(xiàn),另一處爆炸點(diǎn)是在2號壓縮機七段出口兩個(gè)角閥之間的管線(xiàn)(第一角閥處于關(guān)閉狀態(tài),第二角閥處于開(kāi)啟狀態(tài))。
二、事故原因分析
直接原因? :
事故發(fā)生后,經(jīng)有關(guān)部門(mén)組成事故調查組對事故有關(guān)情況進(jìn)行調查,經(jīng)初步分析判斷,排除了化學(xué)爆炸和壓縮機出口超壓的可能,爆炸為物理爆炸。事故發(fā)生的直接原因是2號壓縮機七段出口管線(xiàn)存在強度不夠、焊接質(zhì)量差、管線(xiàn)使用前沒(méi)有試壓等嚴重問(wèn)題,導致事故的發(fā)生。?
間接原因:
1、建設項目未經(jīng)設立安全審查。該公司將16萬(wàn)噸/年氨醇、25萬(wàn)噸/年尿素改擴建項目(總投資9724萬(wàn)元),拆分為“化肥一廠(chǎng)造氣、壓縮工序技術(shù)改造項目(投資4868萬(wàn)元)”和“化肥一廠(chǎng)合成氨及尿素生產(chǎn)技術(shù)改造項目(投資4856萬(wàn)元)”兩個(gè)項目,分別于2006年4月26日和5月30日向某省市經(jīng)濟委員會(huì )備案后即開(kāi)工建設,未向當地安全監管部門(mén)申請建設項目設立安全審查,屬違規建設項目。?
2、建設項目工程管理混亂。該項目無(wú)統一設計,僅根據可行性研究報告就組織項目建設,有的單元采取設計、制造、安裝整體招標,有的單元采取企業(yè)自行設計、市場(chǎng)采購、委托施工方式,有的直接按舊圖紙組織施工。與事故有關(guān)的2號壓縮機由沈陽(yáng)金博氣體壓縮機制造有限公司制造,并負責壓縮機出口閥前的輔助管線(xiàn)設計。項目沒(méi)有按照《建設工程質(zhì)量管理條例》有關(guān)規定選擇具有資質(zhì)的施工、安裝單位進(jìn)行施工和安裝。試車(chē)前沒(méi)有制定周密的試車(chē)方案,高壓管線(xiàn)投用前沒(méi)有經(jīng)過(guò)水壓試驗。?
3、拒不執行安全監管部門(mén)停止施工和停止試車(chē)的監管指令。2007年1月,市、縣安全監管部門(mén)發(fā)現該公司未經(jīng)建設項目安全設立許可后,責令其停止項目建設,該公司才開(kāi)始補辦危險化學(xué)品建設項目安全許可手續,但沒(méi)有停止項目建設。7月7日,由安全監管局組織專(zhuān)家組對該項目進(jìn)行了安全設立許可審查,明確提出該項目的平面布置和部分裝置之間距離不符合要求,責令企業(yè)抓緊整改,但企業(yè)在未進(jìn)行整改、未經(jīng)允許的情況下,擅自進(jìn)行試車(chē),試車(chē)過(guò)程中發(fā)生了爆炸。