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一號機組高壓過(guò)熱器泄漏,停機處理

事件經(jīng)過(guò):停機前運行狀況:#1機組帶負荷600MW,協(xié)調方式運行,主汽溫度560℃;主汽壓力24MPa;六臺磨煤機運行,燃料量:260T/H。
4月24日9時(shí),巡檢人員發(fā)現#1爐72米上部有蒸汽冒出,立即向值長(cháng)匯報,值長(cháng)向有關(guān)領(lǐng)導及網(wǎng)調、省調匯報并申請停機。10時(shí)按調度令降負荷,12:25,負荷降至300MW,手動(dòng)停爐,聯(lián)跳汽輪機、發(fā)電機。事件發(fā)生前#1機組累計運行時(shí)間3224小時(shí)。檢查情況:經(jīng)檢查高溫過(guò)熱器出口A(yíng)→B第15屏從外向里第14根管在管座下方第二個(gè)彎管背弧側爆破,其它尚有12根管路吹損嚴重,分別是:14屏的第14根,15屏的第5、8、9、10、11、12、13根,16屏的第8、9、10、11根。經(jīng)過(guò)對熱室內過(guò)熱器出口管路進(jìn)行全面檢查,發(fā)現高過(guò)出口A(yíng)→B第5屏第20根,18屏第17根、31屏第十七根彎管處有脹粗現象,并有氧化皮產(chǎn)生。第2屏第16根彎管處有嚴重硬傷。處理情況:1、高過(guò)出口共割管17根,入口割管4根,割開(kāi)了相對應的爐內下U型彎,對直管進(jìn)行了通球檢查, U型彎進(jìn)行了傾倒和拉通檢查,聯(lián)箱進(jìn)行了內窺鏡檢查,在檢查中未發(fā)現異物。2、對更換的彎管要求鍋爐廠(chǎng)冷彎后全部做高溫回火處理。3、管路焊接時(shí)要求T23、TP347H、T91全部進(jìn)行內部沖氬,T23、T91進(jìn)行焊前預熱、焊后熱處理。4、對全部50個(gè)焊口全部進(jìn)行超聲波探傷。5、增裝8個(gè)溫度測點(diǎn)。
暴露問(wèn)題:1、對#1爐大包內高溫過(guò)熱器檢查,確認#1爐高溫過(guò)熱器不存在大面積超溫、脹粗現象,只發(fā)現4根內圈管子在彎頭處存在鼓包、脹粗現象。2、從爆管爆口四周有明顯的細小裂紋外及爆口形狀分析,結合爆口材料金相分析,爆口處管子長(cháng)期過(guò)熱。3、通過(guò)對爐內管道和爆管位置前后管材檢查,未發(fā)現脹粗和材質(zhì)變化,說(shuō)明該管超溫并不嚴重,而爆管和脹粗位置都在彎管處,可能存在下列現象:
1〉管子在制造、安裝過(guò)程中采用火焰燒烤校正,部分管子燒烤過(guò)度引起管子局部材質(zhì)變化,造成脹粗、爆管。
2〉T91管子在彎制后沒(méi)有進(jìn)行熱處理,彎頭內部可能存在較大的殘余應力,造成持久強度降低,導致彎管鼓包、脹粗。
3〉現場(chǎng)檢查管子彎頭,個(gè)別彎頭內弧處有褶皺,彎頭起弧點(diǎn)管子變形,說(shuō)明管子彎制的模具存在問(wèn)題,造成彎頭強度降低,發(fā)生鼓包、脹粗。
4、管子內部可能存在有節流情況,使管內介質(zhì)流量減少,造成汽溫偏高,管子超溫,管子薄弱部位出現脹粗和泄漏。
防范措施:1、對爆開(kāi)、脹粗的管子進(jìn)行通球檢查,使用內窺鏡檢查管子集箱和管接座。2、對爆開(kāi)、脹粗的管子加裝溫度測點(diǎn),進(jìn)行溫度監視。3、西安熱工院對脹粗的管子進(jìn)行金相分析,同爆開(kāi)的管子分析結果進(jìn)行比較,進(jìn)一步確定脹粗原因。4、遇有停機機會(huì )對高過(guò)管屏要進(jìn)行全面檢查。
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