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動(dòng)力分廠(chǎng)“4?24”3#爐密封風(fēng)機連桿脫落導致鍋爐滅火事故

一、事故經(jīng)過(guò):
2014 年4 月24 日14 時(shí)21 分,運行人員王文博監盤(pán)中發(fā)現3#鍋爐密封風(fēng)消失,導致3#爐運行磨煤機
跳磨,首出“失去全部燃料”鍋爐MFT 動(dòng)作,3#鍋爐滅火。
監盤(pán)人員馬上匯報班長(cháng)王恒、值長(cháng)鄭旭增,值長(cháng)鄭旭增立即電話(huà)匯報煤調3#鍋爐滅火,班長(cháng)王恒組織
運行人員處理事故及就地查看3#爐現場(chǎng)情況,發(fā)現1#密封風(fēng)機調門(mén)連桿銷(xiāo)突然脫落,閥門(mén)關(guān)閉,導致密封
風(fēng)消失。
查明原因后,班長(cháng)王恒立即聯(lián)系檢修人員對其進(jìn)行消缺,并組織按照應急預案進(jìn)行處置。按照保證化
工區生產(chǎn)穩定的處置原則,首先緊急增加1#爐負荷,增加煤量,共增加了17 噸。15:00 因鍋爐出口煙溫過(guò)
高(左側983、右側929)、脫硫進(jìn)口煙溫過(guò)高(165、183),匯報值長(cháng),值長(cháng)令降低鍋爐負荷,減煤量至72噸,此時(shí)1#機負荷38.0MW、2#機負荷34.0MW、3#機負荷9.7MW,主蒸汽母管壓力8.79Mpa。2#鍋爐:
分別給B、C 磨適當增加煤量,緊急增加2#爐負荷。加風(fēng)量,加煤量,共增加7 噸。避免因3#爐滅火而引
起主汽壓力下降過(guò)快,保證主汽壓力基本不變。4#鍋爐:失去336t 蒸汽,1#2#4#鍋爐共增加煤量41 噸,蒸汽流量175 噸,1#2#汽機降負荷共減少280 噸蒸汽流量;后因主蒸汽壓力降低過(guò)快及鍋爐加煤后需要燃燒反應時(shí)間,為保證化工區穩定運行,4#鍋爐投入1#3#角大油槍。待主蒸汽壓力穩定,退出1#3#角大油槍運行。汽機側主要操作:汽機迅速降低負荷(1#機由60.0MW 降至22.0MW 負荷;2#機由63.0MW 降至25.0MW
負荷)。主要操作為汽機降負荷所帶來(lái)的汽機側參數變化的調整,并通過(guò)供氣調門(mén)與減溫水調門(mén)來(lái)控制壓力
及溫度。4 月24 日14:40 分,檢修人員缺陷處理完畢,值長(cháng)匯報煤調3#爐點(diǎn)火,4 月24 日15:36 分,3#爐
并入母管運行。
二、原因分析:
(一)3#鍋爐1#密封風(fēng)機調門(mén)連桿銷(xiāo)脫落,導致閥門(mén)突然關(guān)閉,密封風(fēng)消失,引起3#爐運行磨煤機跳
磨,首出為“失去全部燃料”,鍋爐MFT 動(dòng)作,是本次事故的直接原因;
(二)3#爐在2014 年4 月14 日完成的B 級檢修中,承包商核新工業(yè)未認真執行檢修工藝,鍋爐設備
專(zhuān)業(yè)點(diǎn)檢人員驗收不到位,未對閥門(mén)回裝過(guò)程中連桿銷(xiāo)的加固情況進(jìn)行仔細檢查,是導致本次事故的間接
原因;
(三)在2013 年12 月份4#爐密封風(fēng)機出現過(guò)相同問(wèn)題,未引起動(dòng)力分廠(chǎng)鍋爐設備專(zhuān)業(yè)的足夠重視,
未進(jìn)行徹底分析。在B 級檢修中未對此類(lèi)部位列入加強檢查項目,管理不到位,是導致本次事故的又一間
接原因。
三、防范措施:
(一)動(dòng)力分廠(chǎng)設備專(zhuān)業(yè)召開(kāi)分析會(huì ),找出設備管理存在問(wèn)題的根本原因,并要求在接下來(lái)的設備檢
修特別是1#、2 爐A 級檢修中必須從中吸取教訓,細化作業(yè)指導書(shū),建立設備檢修驗收制度,舉一反三杜
絕類(lèi)似事情再次發(fā)生。
(二)藍巢項目部立即組織制定無(wú)備用設備的搶修方案及類(lèi)似設備連桿固定銷(xiāo)的加固方案,在未加固
前項目部指定專(zhuān)人負責每日對類(lèi)似設備連桿固定銷(xiāo)進(jìn)行檢查、緊固。
(三)運行班組加強對類(lèi)似設備連桿固定銷(xiāo)的巡檢,發(fā)現問(wèn)題立即匯報并通知檢修處理。
(四)運行專(zhuān)業(yè)按照?;す┢脑瓌t,細化應急預案,要做到操作項目明確,操作指標量化。
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