動(dòng)力分廠(chǎng)“5?23” 1#鍋爐MFT 事故
一、事件經(jīng)過(guò):
(一)事故發(fā)生前機組運行情況
5 月23 日1#、4#爐正常運行, 1#爐A、C、D 磨運行,主汽壓力8.5MPa,汽溫530℃,爐膛負壓-60Pa,
1#機運行,負荷75MW;送、引風(fēng)機、一次風(fēng)機投自動(dòng)調試。
當時(shí)進(jìn)行1#鍋爐自動(dòng)調試,在8:30 左右啟動(dòng)B 磨煤機停D 磨煤機備用,開(kāi)B 磨煤機后出口溫度逐漸升
高,監盤(pán)人員關(guān)小熱風(fēng)調整門(mén)時(shí),閥門(mén)指令設定為34%,實(shí)際反饋為88%,往小關(guān)時(shí)關(guān)不回來(lái)(事故后經(jīng)檢
修確認為熱風(fēng)門(mén)執行器定位器故障),通知熱控處理,這時(shí)磨煤機溫度逐漸上升至100 度左右,準備手動(dòng)停
磨時(shí),磨煤機出口溫度高(100℃三取二動(dòng)作)自掉,投1、3 角大油槍助燃,這時(shí)爐膛負壓低保護動(dòng)作,
鍋爐滅火。
值長(cháng)立即通知煤調等有關(guān)單位,安排人員降低汽機負荷,同時(shí)加大#4 爐給煤量,盡量維持母管壓力。
經(jīng)運行檢查確認是爐膛負壓低低保護動(dòng)作正常,是B 磨跳閘引起風(fēng)量擾動(dòng)導致?tīng)t膛負壓保護動(dòng)作,立
即調整風(fēng)量進(jìn)行吹掃后重新點(diǎn)火,開(kāi)B 磨煤機時(shí)熱風(fēng)調整門(mén)還是關(guān)不住,然后逐漸開(kāi)#1、3、4 磨煤機,升
溫升壓進(jìn)行母管并汽,11:15 停油恢復正常運行。
(二)工程師站調用操作過(guò)程
08:27:54,開(kāi)啟B 磨冷、熱一次風(fēng)門(mén),B 磨溫度由41 度開(kāi)始上升。
08:29:48,啟動(dòng)B 磨,磨出口溫度繼續上升。
08:31:03,開(kāi)啟B 磨冷一次風(fēng)門(mén),指令由35%升至44% 。
08:32:00,B 磨出口溫度繼續上升至最高76 度。隨后,溫度有下降趨勢。
08:33:12,手動(dòng)停止D 磨煤機運行。
08:36:15,關(guān)閉B 磨冷一次風(fēng)門(mén)至0% 。磨出口溫度下降至63 度,并還有下降趨勢。
08:37:06,開(kāi)啟B 磨熱一次風(fēng)調門(mén),指令由33%升至35%時(shí),反饋異常突變?yōu)?8%(后判斷為實(shí)際開(kāi)度);
因溫度上升再次關(guān)熱一次風(fēng)門(mén),閥門(mén)沒(méi)有動(dòng)作。
08:38:39,B 磨出口溫度再次上升至60 度,并有上升趨勢。
08:40:36,開(kāi)啟B 磨冷一次風(fēng)門(mén)至100%,磨出口溫度繼續上升。監盤(pán)人員逐漸加大給煤量由18t/h 增
加至22t/h。
08:47:33,監盤(pán)人員發(fā)現B 磨出口溫度將近100℃,感覺(jué)無(wú)法控制,準備手動(dòng)停磨,將B 給煤機給煤量
由22t/h 減至14t/h ,A/C 磨煤量由20t/h 增至22 t/h 。
08:49:57,B 磨煤機出口溫度高至102 度,B 磨煤機跳閘,風(fēng)量擾動(dòng)較大。
08:51:56,爐膛負壓低低3 取2 保護動(dòng)作,觸發(fā)MFT 停爐。
二、事故原因分析
安全第一,預防為主,綜合治理
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(一)磨煤機熱風(fēng)調整門(mén)在指令34%時(shí)突開(kāi)至88%并關(guān)不回來(lái),熱風(fēng)調整門(mén)執行機構定位器故障導致閥
門(mén)無(wú)法操作造成磨煤機出口溫度高掉磨,因一次風(fēng)自動(dòng)調試參數不合適造成風(fēng)量擾動(dòng)大,在送、引風(fēng)機、
一次風(fēng)機投自動(dòng)的情況下發(fā)生鍋爐負壓保護動(dòng)作是此次事故的直接原因。
備注:在25 日查找該起事故原因分析時(shí)該熱風(fēng)調整門(mén)出現與23 日相同情況,主要原因是熱風(fēng)調整門(mén)
定位器工作不正常:
(二)因吸、送、一次風(fēng)機正在做自動(dòng)調試,在負荷低時(shí)一次風(fēng)機自動(dòng)調整參數不適應該工況,一臺
磨煤機跳閘引起一次風(fēng)量擾動(dòng),一次風(fēng)擾動(dòng)引起鍋爐總風(fēng)量變化,引起送風(fēng)機引風(fēng)機、一次風(fēng)機擋板同時(shí)
調整,引起爐膛負壓保護動(dòng)作是該事故的主要原因。
(三)因鍋爐負荷低,總風(fēng)量小,跳磨引起風(fēng)量擾動(dòng),自動(dòng)調試過(guò)程中還沒(méi)有經(jīng)過(guò)各工況的試驗,自
動(dòng)還不完善是此次事故間接原因。
(四)在磨煤機出口溫度高時(shí),監盤(pán)人員采取了加煤措施但溫度仍上升,對溫度上升趨勢判斷不準確
(通過(guò)事故后調曲線(xiàn)分析溫度趨于平穩),后采取降煤量投油停磨的處理方式,隨著(zhù)煤量減少導致磨煤機出
口溫度高跳磨,若當時(shí)采取再適當增加煤量,繼續觀(guān)察磨出口溫度的方法應該更妥當。監盤(pán)人員處理事故
的經(jīng)驗不足和判斷不準確是該事故的原因之一。
三、防范措施
(一)提高設備可靠性,檢修人員要盡快消除設備故障。事故發(fā)生后檢修人員對該磨煤機熱風(fēng)調整門(mén)
進(jìn)行了執行機構的定位器的更換,通過(guò)最近4 天的試運未出現指令與反饋不一致和突變現象。
(二)一次風(fēng)門(mén)投入自動(dòng)后調整線(xiàn)性不好,偏差大時(shí)要及時(shí)查清楚問(wèn)題原因進(jìn)行整改。事故發(fā)生后生
產(chǎn)人員與調試人員協(xié)商對自動(dòng)參數進(jìn)行了修整,在指令與反饋偏差大于5%時(shí)延時(shí)15 秒跳一次風(fēng)機,盡量減
少一次風(fēng)機的擾動(dòng)。
(三)因鍋爐負荷低時(shí)燃料量少,燃燒不穩定。為防止擾動(dòng)過(guò)大,鍋爐負荷低于50%時(shí)只投吸風(fēng)機自動(dòng),
盡量不投其它自動(dòng),鍋爐50%以上時(shí)再逐步投入其它自動(dòng)。
(四)加強運行人員培訓,盡快掌握各種事故情況下應變能力和判斷能力,積累運行經(jīng)驗,采取更合
適的調整手段,提高各種情況下事故處理能力,減少事故的發(fā)生。自動(dòng)投入前熱控調試人員應出具調試邏
輯、原理及參數。運行人員依據做好相關(guān)技術(shù)措施。
(五)加強監盤(pán)運行分析,特別是在自動(dòng)調試過(guò)程中調出主要參數的曲線(xiàn)趨勢進(jìn)行分析,發(fā)現運行參
數異常時(shí)及時(shí)按趨勢調整;事故情況下及時(shí)切除各自動(dòng)裝置,保證穩定運行。
(六)加強事故演練,明確事故情況下各崗位分工,提高事故情況下的運行處理能力。事故處理操作
在值長(cháng)統一指揮下進(jìn)行,各崗位之間要加強聯(lián)系。
(七)對磨煤機熱一次風(fēng)關(guān)斷門(mén)與調節門(mén)處溫度高采取更好的保溫措施,降低環(huán)境溫度,避免線(xiàn)路板
因環(huán)境溫度高出現故障,提高設備的可靠性。
(八)鍋爐滅火后查明原因,及時(shí)點(diǎn)火滿(mǎn)足生產(chǎn)用汽需要。
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