動(dòng)力分廠(chǎng)“10?11”1#鍋爐磨煤機故障造成異常停爐事故
一、事故經(jīng)過(guò):
動(dòng)力1#鍋爐今年8 月份由遼寧華宇公司進(jìn)行B 級檢修后,于2015 年10 月10 日14 時(shí)50 分點(diǎn)火,11
日凌晨4 時(shí)并汽。在啟磨投粉過(guò)程中,因A、B、D 三臺磨煤機均不同程度出現故障(總共4 臺),因現場(chǎng)沒(méi)
有采取有效措施及時(shí)處理,6 時(shí)50 分,#1 鍋爐退汽停爐。經(jīng)天津藍巢維保項目部緊急搶修好2 臺后,于當
天下午14 時(shí)20 分再次點(diǎn)火,17 時(shí)28 分重新并網(wǎng)運行。鍋爐點(diǎn)火開(kāi)車(chē)過(guò)程中,多消耗柴油約10 噸,直接
經(jīng)濟損失約6 萬(wàn)元。
四臺磨煤機由遼寧華宇檢修完成后,于2015 年9 月23 日由設備部、動(dòng)力分廠(chǎng)及檢修單位進(jìn)行了聯(lián)合
冷態(tài)驗收,并空載運行5 至10 分鐘,由于無(wú)法投煤粉,所以漏粉、標定等需要在開(kāi)車(chē)時(shí)進(jìn)行動(dòng)(熱)態(tài)驗
收。
1#爐點(diǎn)爐投運煤粉現場(chǎng)發(fā)現磨煤機如下缺陷:
A 磨煤機:傳動(dòng)盤(pán)摩擦冒火星、冒煤粉,給粉管卡箍處及出口法蘭漏粉(磨頂出口處);屬檢修質(zhì)量問(wèn)
題。
B 磨煤機:下拉桿密封處間歇性漏粉,出口法蘭及卡箍漏粉,液壓油站新?lián)Q電磁閥處滲油;屬檢修質(zhì)量
問(wèn)題。
C 磨煤機:給煤機電子稱(chēng)需要重新標定,無(wú)其它缺陷;
D 磨煤機:上排渣門(mén)卡死,給粉管縮孔門(mén)下部多處漏粉,熱風(fēng)閥門(mén)需定位。屬檢修質(zhì)量問(wèn)題。
發(fā)現問(wèn)題后,1#鍋爐檢修單位遼寧華宇公司現場(chǎng)檢修人員不足,檢修水平不到位,動(dòng)力分廠(chǎng)未立即組
織天津藍巢進(jìn)行有效的緊急消缺,也未及時(shí)匯報,導致鍋爐異常停爐。10 月11 日上午,設備部與動(dòng)力分廠(chǎng)
安排天津藍巢對磨煤機進(jìn)行緊急檢修消缺,D 磨上排渣門(mén)在20 分鐘內迅速處理完畢,D 磨其它缺陷消除及
C 磨標定于11 日中午完成,B 磨于11 日下午5 時(shí)處理完畢。14 時(shí)20 分,1#鍋爐重新點(diǎn)火,17:28 時(shí)并網(wǎng)
運行。
二、原因分析:
(一)檢修單位技術(shù)水平及應急響應能力較差,承擔重要設備檢修技術(shù)力量較差且檢修不認真,不徹
底,是造成本次事故的主要原因。
(二)動(dòng)力分廠(chǎng)應急處置能力較差,出現問(wèn)題不能及時(shí)有效協(xié)調處置。發(fā)生問(wèn)題未及時(shí)向相關(guān)部室和
分管領(lǐng)導匯報,造成事故擴大。
(三)重要設備檢修后,動(dòng)力分廠(chǎng)及設備部組織驗收不嚴謹、不認真是造成本次事故的次要原因。
三、防范措施:
(一)加強對檢修隊伍的招標入圍、定標確定和檢修過(guò)程管理,從本次消缺過(guò)程中看,要提高準入門(mén)
檻,對施工單位檢修的技術(shù)水平嚴格把關(guān),否則給公司正常的檢修、生產(chǎn)帶來(lái)極大的安全、進(jìn)度和質(zhì)量隱
患;
(二)加強檢修后的設備驗收工作,對設備檢修后驗收的方案要進(jìn)一步優(yōu)化,確保驗收達到實(shí)際效果;
對主要重要設備必須選擇技術(shù)水平較高的專(zhuān)業(yè)人員認真負責地驗收確認;
(三)各分廠(chǎng)從本次事故中吸取教訓,要從公司大局出發(fā),強化應急處置能力,加強事故預想,對裝
置或重要設備檢修后試車(chē)可能發(fā)生的問(wèn)題要做到預想有處置預案,總體考慮檢修和生產(chǎn)的關(guān)系,出現問(wèn)題
后從多種渠道及時(shí)協(xié)調和處理;
(四)各分廠(chǎng)現場(chǎng)設備出現問(wèn)題后,要及時(shí)按專(zhuān)業(yè)、按層級匯報,強化過(guò)程管理控制。
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