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凈化分廠(chǎng)“5?16”變換二系列觸媒硫化過(guò)程中帶水入爐事故

一、事故過(guò)程
5 月16 日中班,凈化變換冷卻二系列做升溫后硫化前的準備工作,各項準備工作準備就序,此時(shí)粗煤氣分離器F001 液位LICA-42CL001 為76%;22:30 變換崗位聯(lián)系調度提氣化送變換煤氣壓力與氣化爐壓力相平;22:48 開(kāi)硫化配煤氣調節閥FV-42CF005 前后手閥,中控緩慢開(kāi)FV-CF005 調節閥引煤氣入變換爐,變換爐開(kāi)始硫化。
5 月17 日夜班0:00 變換入口閥后壓力42CP001 提至1.16MPa;粗煤氣分離器F001 液位在86%-88%間波動(dòng)。
5 月17 日白班8:00 粗煤氣分離器F001 液位86%;8:11 調度通知變換適當降低升溫氮氣使用量,接調度指令后,變換中控關(guān)小升溫氮氣調節閥FV-42CF006;8:14 中控發(fā)現預變爐A 入口溫度TI-42CT004A 自198℃開(kāi)始下降;8:24 中控懷疑粗煤氣帶水,關(guān)小調節閥FV-42CF005 減少硫化煤氣量,閥位自40%減至25%;
8:26 通知現場(chǎng)人員開(kāi)W001 管程出口低點(diǎn)導淋確認是否帶水;8:30 左右,現場(chǎng)人員回復,W001 管程出口低點(diǎn)導淋有水排出;8:32 全關(guān)FV-42CF005 調節閥切除煤氣;現場(chǎng)開(kāi)預變爐A 出口低點(diǎn)導淋排水,排出少量明水后出來(lái)蒸汽。
粗煤氣帶水進(jìn)入預變換爐事故后,中控開(kāi)大進(jìn)開(kāi)工加熱器W006 中壓蒸汽調節閥HV-42CH004,提預變爐A 入口氮氣溫度;現場(chǎng)人員全關(guān)硫化配煤氣調節閥FV-42CF005 前后手閥;聯(lián)系調度向800#送排污煤氣水,調度批準后開(kāi)粗煤氣分離器F001 液位調節閥LV-42CL001 閥間導淋,向氣化排水。
現場(chǎng)開(kāi)W001 管程出口低點(diǎn)導淋、FV-42CF003A 閥間導淋、FV-42CF005 閥間導淋對帶水管道進(jìn)行排水;
聯(lián)系調度盡快將進(jìn)變換煤氣壓力和氣化爐壓力提平。
8:39 預變爐A 入口溫度開(kāi)始上漲;9:40 預變A 入口溫度上漲至198℃;10:20 預變爐A 入口溫度提至20℃;11:44 預變爐A 床層溫度恢復正常;15:50 主變爐溫度恢復正常。
三、事故原因分析:
(一)直接原因
1.粗煤氣分離器遠傳液位計假指示,造成操作工誤判,未能及時(shí)發(fā)現分離器滿(mǎn)液位,是造成事故的主要原因。
2.16 日中班在粗煤氣分離器F001 液位高報時(shí),雖然采取了全開(kāi)含焦油煤氣水界區閥、粗煤氣分離器F001 液位調節閥向氣化送水的措施,但由于此時(shí)進(jìn)變換煤氣壓力低于氣化系統壓力,出變換分離器含焦油煤氣水壓力低于氣化排含焦油煤氣水壓力,造成變換含焦油煤氣水無(wú)法壓入氣化排含焦油煤氣水管道,液位無(wú)法降低,液位長(cháng)時(shí)間處于高限直至交班,是帶水的隱患。
3.夜班接班后,對于分離器液位持續高報的情況未引起重視,沒(méi)有采取降低液位的措施,也未能發(fā)現粗煤氣分離器F001 液位假指示,造成粗煤氣分離器液位持續上漲達8 小時(shí),最終造成粗煤氣分離器被水灌滿(mǎn),是最終帶水入爐的主要原因。
4.白班接班后,仍未對分離器液位高報的情況引起重視,直至事故發(fā)生時(shí),沒(méi)有采取降低液位的措施,造成最終帶水入爐。
(二)間接原因
1.分廠(chǎng)對本次升溫硫化操作未引起足夠重視,準備不充分;方案編制不夠完善,沒(méi)有編制可能出現異常情況的應急預案。
2.員工經(jīng)驗不足,事故判斷不夠及時(shí),處理不夠果斷。
3.員工對升溫硫化方案掌握不夠透徹,班組長(cháng)、主副操對硫化操作要點(diǎn)掌握不充分。
4.調度中心在本次事故中整體協(xié)調不夠及時(shí)、果斷。
三、防范措施:
(一)加強管理、嚴密組織。凈化分廠(chǎng)應充分汲取本次事故的經(jīng)驗教訓,對待任何生產(chǎn)過(guò)程都要高度重視,從分廠(chǎng)到班組,各個(gè)層次都要嚴格管理、層層把關(guān)、樹(shù)立高度的責任心和安全生產(chǎn)意識,特別是針對新裝置開(kāi)車(chē),要從方案的制定、學(xué)習、培訓,事故預案的制定,人員的安排等各方面做好組織工作,避免事故的發(fā)生。
(二)加強開(kāi)車(chē)前的確認和檢查工作,針對開(kāi)車(chē)應具備的條件逐項進(jìn)行細致的檢查,同時(shí),在開(kāi)車(chē)過(guò)程中出現儀表指示不準和存在疑問(wèn)時(shí)應及時(shí)聯(lián)系儀表人員進(jìn)行處理確認,避免儀表假指示造成操作判斷失誤從而導致事故的發(fā)生。
(三)加強運行人員的實(shí)際操作培訓工作,針對運行人員經(jīng)驗不足等情況,在每次裝置開(kāi)車(chē)前,應提前做好運行人員對方案、規程、應急預案等的培訓和考試工作,避免在實(shí)際操作過(guò)程中出現操作不主動(dòng)、判斷不準確的情況發(fā)生。
(四)加強班組建設,充分培養和調動(dòng)班組長(cháng)、崗位主操等班組重要運行人員的主動(dòng)性和積極性,出現問(wèn)題時(shí)要敢于擔當、果斷、正確及時(shí)地處理。
(五)做好與外部的協(xié)調和溝通工作,涉及到與其它分廠(chǎng)相關(guān)的操作應積極主動(dòng)聯(lián)系調度,出現問(wèn)題時(shí)應及時(shí)要求相關(guān)部門(mén)協(xié)調處理。
(六)嚴格執行交接班制度、巡回檢查制度等生產(chǎn)管理制度,出現在班中的問(wèn)題應解決后交接班,避免生產(chǎn)帶著(zhù)隱患交接造成事故的發(fā)生。
(七)調度中心應加強各生產(chǎn)裝置間的協(xié)調與溝通工作,進(jìn)一步加強橫大班管理,做好生產(chǎn)過(guò)程中的管理與服務(wù)工作。
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