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氣化分廠(chǎng)“11?4”821#初焦油分離器F04A 罐火警事故

一、事件經(jīng)過(guò):
??????? 2015 年10 月18 日,821F04A 投用前試轉,攪拌器震動(dòng)大,懷疑設備內溫度低焦油塵凝固,通底部直通蒸汽加熱設備內部。10 月19 日,氣化分廠(chǎng)工藝、設備人員共同對821F04A 攪拌器進(jìn)行試轉,攪拌器仍然振動(dòng)大,決定對821F04A 進(jìn)行隔離檢修。
??????? 10 月19 日,對設備進(jìn)出介質(zhì)管線(xiàn)閥門(mén)進(jìn)行關(guān)閉隔離完畢。10 月19 日至10 月25 日,進(jìn)行設備排放,同時(shí)對設備內進(jìn)行蒸汽加熱蒸煮。10 月25 日聯(lián)系含塵焦油車(chē)對821F04A 進(jìn)行排放,排放含塵焦油約13 噸。
??????? 10 月26 日液位排低降至錐體最下部低點(diǎn)倒淋以下,開(kāi)始對821F04A 進(jìn)行盲板倒換。10 月26 日、27 日設備人員對設備15 塊盲板及堵板進(jìn)行倒盲加裝。10 月28 日對盲板倒換情況進(jìn)行確認無(wú)誤。11 月2 日,設備人員拆開(kāi)側面人孔,檢查內部情況,發(fā)現錐底殘留物多,繼續對設備進(jìn)行排放。11 月3 日設備錐底基本排凈,剩余物無(wú)法通過(guò)底部管道排出,準備拆下錐底將殘留物排至地面。同時(shí)停用設備錐體伴熱將底部伴熱管線(xiàn)隔離后拆開(kāi)疏水閥法蘭進(jìn)行排凈、防凍。11 月4 日上午,保溫人員進(jìn)入設備內鋪設檢修用腳手架,
??????? 下午,用塑料布及沙土將地面和管線(xiàn)保護好后,拆除設備下錐底進(jìn)行排放。
??????? 11 月4 日16 時(shí)5 分,煤氣水821F04A 錐底已拆除,當班副班長(cháng)于歡指定煤氣水821 系列工藝巡檢李東李東對821F04A 檢修作業(yè)進(jìn)行監護,作業(yè)內容為入罐檢查。17:00 在取樣點(diǎn)821F04A 側面人孔分析合格,點(diǎn)檢員郝建輝與一名檢修人員兩人進(jìn)入設備部進(jìn)行檢查,后撤出。17:40 檢修人員計劃再次進(jìn)入設備內對設備頂部進(jìn)行檢查,取樣點(diǎn)為設備頂部小人孔處分析不合格,為了加強通風(fēng)置換18:10 設備頂部大蓋打開(kāi),
??????? 各人孔加裝人孔鎖帶,檢修及工藝人員全部撤離現場(chǎng),821F04A 進(jìn)行自然通風(fēng)置換。
??????? 19:32 現場(chǎng)巡檢人員李東與副班長(cháng)于歡處理821P08A/R 不打液?jiǎn)?wèn)題,此時(shí)現場(chǎng)無(wú)異?,F象。19:50 于歡返回現場(chǎng)控制室,取完?yáng)|西后去往821 現場(chǎng)。19:50-20:10 期間李東在821 泵房繼續處理P08A/R 不打液?jiǎn)?wèn)題,對兩臺泵進(jìn)行灌泵,確認兩臺泵出口和入口閥門(mén)位置。20:03 中控人員孟嬌填寫(xiě)報表時(shí)發(fā)現821F04A溫度上漲過(guò)快,查看儀表趨勢,發(fā)現從20:01 分開(kāi)始821F04A 的溫度快速上漲,同時(shí)巡檢人員李東告中控現場(chǎng)異味較大,詢(xún)問(wèn)中控是否因B04 溫度高造成呼吸氣系統超壓。20:04 中控人員孟嬌通知副班長(cháng)于歡821F04A 溫度持續快速上漲,于歡從812W09 處也發(fā)現現場(chǎng)有較大煙霧,隨即尋找煙霧來(lái)源,發(fā)現821F04A頂部有濃煙冒出,并帶火星。20:13 于歡向當班班長(cháng)王偉匯報并啟動(dòng)分廠(chǎng)火災爆炸現場(chǎng)處置方案的三級響應,隨后通知分廠(chǎng)值班領(lǐng)導、分廠(chǎng)領(lǐng)導、調度和消防隊。20:20 公司領(lǐng)導及分廠(chǎng)各位領(lǐng)導到場(chǎng),組織消防隊場(chǎng)進(jìn)行撲救,直至火源被完全消除。
??????? 23:30 設備人員將側人孔及錐底小錐體復位,頂部大人孔蓋上,小人孔留一定開(kāi)度,現場(chǎng)處置完畢,
??????? 工藝巡檢人員在F04A 入口管線(xiàn)倒淋處接氮氣對設備進(jìn)行降溫保護。11 月5 日0 時(shí),再接一根氮氣至設備底安全第一,預防為主,綜合治理部,同時(shí)對周邊設備盤(pán)梯進(jìn)行封堵,用安全帶設置隔離區域。11 月5 日0:30 向設備內通氮氣,現場(chǎng)當班人員加強巡檢。
??????? 二、原因分析:
??????? 初焦油分離器F04A 長(cháng)期處于含硫工作環(huán)境,煤氣水中硫化物與設備材質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應,在設備內部表面形成硫化亞鐵,當拆除初焦油分離器底部錐體和頂部大人孔,加速硫化亞鐵的氧化,在罐內含氧量較低的部位,部分硫化亞鐵被不完全氧化,生成單晶硫(燃點(diǎn)較低)摻雜在硫化亞鐵中,促進(jìn)硫化亞鐵氧化,釋放更多熱量,溫度迅速上升,引起設備內壁和底部殘存的焦油渣自燃火警。
??????? 三、防范措施:
??????? (一)完善設備檢修前的隔離、排放、置換、水煮方案,做到安全檢修、清潔檢修以及檢修過(guò)程中的安全管控。
??????? (二)嚴格執行“三講一落實(shí)”,特別是增強硫化亞鐵的風(fēng)險分析和辨識能力,制定有針對性防范措施。
??????? (三)嚴格遵守工藝紀律,認真巡檢、精心操作,發(fā)現異常及時(shí)處理、匯報。
??????? (四)設備檢修現場(chǎng)應急、安全設施的完好備用,以便應急狀態(tài)第一時(shí)間得到現場(chǎng)處置。
??????? (五)檢查焦油分離器F04A 內部防腐涂層是否遭到破壞,防止腐蝕物與金屬層接觸。
??????? (六)公司消防大隊應針對此次事故救援暴露的問(wèn)題重點(diǎn)組織學(xué)習,演練,提高針對不同建筑、設備、裝置、危險物質(zhì)的滅火處置技能。
??????? (七)深刻汲取事故教訓,舉一反三,警鐘長(cháng)鳴,公司各分廠(chǎng)立即組織對本工段生產(chǎn)、儲存化學(xué)危險品進(jìn)行分析,提高員工防范意識和技能,特別是涉及(硫化亞鐵)的分廠(chǎng),應重點(diǎn)管控,制定相應措施,需要補充運行、檢修規程的應及時(shí)完成并組織學(xué)習落實(shí)。
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