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趙莊煤業(yè)“1?20”瓦斯超限事故

??????? 1、基本情況
??????? 事故發(fā)生在13064巷掘進(jìn)工作面。13064巷設計長(cháng)度2359.7m,現已掘進(jìn)2304.7m,巷道斷面高4.5m,寬5m,采用錨網(wǎng)支護。通風(fēng)采用2×55KW風(fēng)機供風(fēng),風(fēng)量為860m3/min。迎頭實(shí)測煤層瓦斯含量為9.12m3/t。13064巷工作面迎頭和左右兩個(gè)鉆場(chǎng)總共設計53個(gè)鉆孔,覆蓋巷道輪廓線(xiàn)外20m范圍內,抽放模塊為100×45m。2010年12月6日至12月26日最后一次鉆場(chǎng)施工了64個(gè)鉆孔,施工進(jìn)尺4767m,其中100m以上的鉆孔18個(gè),80m以上的鉆孔27個(gè),最深的鉆孔深度為103m。打鉆過(guò)程中有22個(gè)鉆孔出現見(jiàn)矸現象,其余鉆孔全部是全煤。截止到12月29日抽出瓦斯量8812m3,現場(chǎng)實(shí)測煤體瓦斯含量為7.5m3/t。
??????? 13064巷反掘在29#橫貫位置施工鉆孔,測得煤層瓦斯含量為10.3m3/t。在13064巷反掘工作面迎頭和左右兩個(gè)鉆場(chǎng)內總共設計38個(gè)鉆孔,覆蓋到了巷道輪廓線(xiàn)20m范圍內,抽放模塊為100×45m。12月20日至1月13日施工46個(gè)鉆孔,施工進(jìn)尺為3471m。其中100m以上的鉆孔15個(gè),80m以上的鉆孔26個(gè),最深的鉆孔深度為105m。打鉆過(guò)程中有11個(gè)鉆孔出現見(jiàn)矸現象,其余鉆孔全部是全煤。截止到2011年1月13日抽出瓦斯量35903m3,現場(chǎng)實(shí)測煤體瓦斯含量為7.6m3/t。
??????? 1月16日早班,13064巷揭露一正斷層(1月5日第一期趙莊煤業(yè)瓦斯地質(zhì)預測預報沒(méi)有預測到),該斷層傾向325°,傾角65°,落差1.6m,斷層從巷道左幫揭露,煤層下栽,過(guò)2.8m斷層面竄至右幫過(guò)完斷層。1月19日早班,13064巷巷道左幫煤層出現上抬趨勢,又揭露一正斷層(1月5日第一期趙莊煤業(yè)瓦斯地質(zhì)預測預報沒(méi)有預測到),該斷層傾向315°,傾角72°,落差0.5m,現斷面竄至距右幫1.2m。
??????? 1月18日10時(shí)55分,趙莊煤業(yè)抽放管理部在13064巷迎頭(距26#橫貫106.6m)進(jìn)行了工作面突出危險性預測,測得K1值為0.48,鉆屑量值為4.6Kg/m;19日14時(shí)20分,13064巷迎頭(距26#橫貫112.6m)進(jìn)行了工作面突出危險性預測,K1值為0.35,鉆屑量值為4.0Kg/m。兩次均沒(méi)有超標。
??????? 2、事故經(jīng)過(guò)
??????? 2011年1月20日早班,趙莊煤業(yè)機掘五隊當班出勤20人,6時(shí)許在交接班室召開(kāi)了班前會(huì ),班長(cháng)張某分配了工作任務(wù)。約8時(shí)30分職工到達工作面接班,接班后由于夜班沒(méi)有支護完,補打兩幫錨桿錨索。約10時(shí)30分補打完畢,開(kāi)始割煤,由于工作面迎頭出現構造,機組先從右幫割煤,頂部有少量矸未割平,當機組割完右幫,從底部掃向左幫時(shí),工作面迎頭出現煤炮聲,工作面迎頭中間排放孔上方片下一塊長(cháng)約1.6m、高0.8m、厚0.2m的煤,中間排放孔下方左側片下一塊長(cháng)約0.9m、高0.8m、厚0.47m的煤,現場(chǎng)人員立即停電撤人。11時(shí)14分29秒,工作面探頭瓦斯超限斷電,11時(shí)17分22秒恢復正常,超限期間最大瓦斯濃度達3%?;仫L(fēng)探頭于11時(shí)15分03秒超限斷電,11時(shí)19分05秒恢復正常,超限期間最大瓦斯濃度達2.98%。
??????? 3、事故原因
??????? (1)13064巷剛過(guò)一正斷層,又遇一落差0.5m的正斷層,構造附近瓦斯處于富集區,受礦壓影響(此處剩余55m與29#橫貫貫通),煤體頻繁發(fā)生煤炮,導致瓦斯瞬間涌出,是造成本次瓦斯超限事故的直接原因。
??????? (2)瓦斯地質(zhì)預測預報未預測出13064巷兩個(gè)正斷層,現場(chǎng)揭露出斷層后,又未引起趙莊煤業(yè)生產(chǎn)隊組及相關(guān)部室的重視,安全技術(shù)措施針對性不強,是造成本次事故發(fā)生的一個(gè)管理原因。
??????? (3)瓦斯抽放管理工作存在漏洞,雖設計抽放鉆孔覆蓋了整個(gè)區域,但長(cháng)鉆孔受煤軟和構造的影響發(fā)生漂移、塌孔,造成瓦斯抽放效果不好,存在局部盲區,也是造成本次事故發(fā)生的一個(gè)管理原因。
??????? 4、防范措施
??????? (1)趙莊煤業(yè)要認真執行集團公司瓦斯地質(zhì)預測預報相關(guān)規定,扎實(shí)研究煤層中可能出現的小構造對安全生產(chǎn)的影響,使瓦斯地質(zhì)預測預報真正起到為安全生產(chǎn)服務(wù)的作用。
??????? (2)趙莊煤業(yè)要認真執行集團公司瓦斯抽放的相關(guān)規定,加大抽放力度,降低煤層瓦斯含量,不掘突出頭,不采突出面,確保礦井安全生產(chǎn)。
??????? (3)各單位要認真吸取本次事故教訓,舉一反三,查找瓦斯抽放和地質(zhì)預測預報中存在的漏洞,加以改進(jìn),防止事故發(fā)生。
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