西北航空公司Ty—154M型B2610號飛機空難事故
一、事故概況及經(jīng)過(guò)
1994年6月6日,西北航空公司TY—154M型B2610號飛機執行西安一廣州2303航班飛行任務(wù)。8時(shí)13分由西安咸陽(yáng)機場(chǎng)起飛,8時(shí)23分,飛機在空中解體,墜毀在西安市長(cháng)安縣鳴犢鎮。機上人員160名,其中旅客146名(外籍及境外旅客13名)、機組人員14名全部遇難,飛機原值人民幣6038萬(wàn)元,凈值3032萬(wàn)元。
6月6日,西北航空公司李剛強機組駕駛Ty—154M型B2610號飛機執行西安至廣州航班任務(wù)。機組開(kāi)車(chē)前、開(kāi)車(chē)后、滑行中、起飛前按檢查單進(jìn)行了檢查。該機于8時(shí)13分由咸陽(yáng)機場(chǎng)起飛。離地24秒后,機組報告飛機發(fā)生飄擺,保持不住,飛機唿唿唿地響。飛行員用額定馬力保持400公里/小時(shí)速度上升。8時(shí)16分24秒報告飛機以20°的坡度來(lái)回飄擺;8時(shí)16分58秒報告以30°的坡度飄擺;8時(shí)17分06秒報告兩個(gè)人都保持不住。機組采取了短時(shí)接通自動(dòng)駕駛儀等方法進(jìn)行處理,但仍不能穩住飛機。飛行軌跡向右作不規則的轉彎。8時(shí)22分27秒,飛機速度380公里/小時(shí),迎角20°,出現失速警告,之后,飛機突然向左滾轉并下俯,俯仰角由0°下俯到—65°,左傾斜角超過(guò)66.8°,速度達到747公里/小時(shí),出現超速警告,在12秒鐘內,氣壓高度由4717米下降到2884米,最大法向過(guò)載達2.7g,最大側向過(guò)載達1.4g,飛機航向由250°左轉到110°,8時(shí)22分42秒,高度為2884米,飛機空中開(kāi)始解體,墜毀在距咸陽(yáng)機場(chǎng)140°方位,49公里處。
二、事故原因分析
調查中,得到如下基本事實(shí):
1.經(jīng)公安部門(mén)現場(chǎng)勘查、尸體檢驗、安全檢查、調查訪(fǎng)問(wèn)等工作,排除炸藥爆炸和人為破壞因素。
2.機組狀況
?、偕眢w情況:機組人員94年度體檢結果均符合中國民航飛行人員體檢標準。
?、跈C組技術(shù)狀況:機組人員均持有該機型執照,并在有效期內。
本次航班配備了雙機組
3.艙音記錄情況
?、倥撘敉ㄔ?huà)情況是:機外通話(huà)錄音清楚,機組內部對話(huà)錄音聲音小,干擾大,有的話(huà)難以辨認。
?、跈C組起飛前各階段按檢查單對飛機進(jìn)行了檢查。
從起飛滑跑到抬前輪離地階段,未發(fā)現異常情況報告。
?、垭x地24秒鐘后,機組報告飛機飄擺并有唿唿響聲,保持不住。此期間機組用桿狀態(tài)操縱飛機。
?、軝C組用額定馬力,保持速度400左右緩慢上升;還短時(shí)(8:~8:)接通了自動(dòng)駕駛儀,試圖穩定姿態(tài),但無(wú)效果;隨即將自動(dòng)駕駛儀斷開(kāi)。
?、輽C組檢查了加載器,把左座副駕駛楊民換成正駕駛辛天才。
?、?時(shí)22分30秒艙音記錄“失速了”,8時(shí)22分42秒聽(tīng)到了飛機解體聲。
4.飛機數據記錄器記錄情況(記錄參數基本可信)
根據對短時(shí)接通自動(dòng)駕駛儀外,均為桿操縱狀態(tài):除起飛后收起落架、襟翼的記錄外,未見(jiàn)放起落架、襟翼的記錄。
起飛離地XX秒后,方向舵和副翼的舵機桿行程出現滿(mǎn)量程的低頻振蕩,周期約為6秒,飛機產(chǎn)生左右側滑與左右傾斜,側向過(guò)載±0.2~0.5,傾斜角±20°~30°,周期也約為6秒。飛行員進(jìn)行了修正,飛機仍穩定不下來(lái),隨著(zhù)高度的升高,擺幅越來(lái)越大,多次出現“傾斜角大”的警告信號。
5.經(jīng)調查天氣適航;通信導航雷達運行正常;管制口令清楚,符合有關(guān)規定;值班人員符合上崗要求。此次空難事故可以排除航行、氣象、通信的原因。
6.飛機不存在商務(wù)超載問(wèn)題,裝載平衡符合要求。
7.飛機情況和維修情況。
?、亠w機、發(fā)動(dòng)機簡(jiǎn)況
B2610號飛機是原蘇聯(lián)古比雪夫飛機制造廠(chǎng)(現俄羅斯薩瑪拉飛機制造廠(chǎng))制造的Ty—154M型飛機。1986年11月出廠(chǎng),總壽命規定為30 000小時(shí),15 000次起落,日歷時(shí)限15年,該機自開(kāi)始使用至事故前共飛行12134小時(shí)26分,6409次起落;取得國籍登記證、航空器適航證、電臺執照。
B2610號機于1992年9月17日自俄羅斯莫斯科400廠(chǎng)第一次大修出廠(chǎng),截止發(fā)生事故時(shí),完成定期維修工作B檢(每100小時(shí))19次,Ⅰ型維修(每300小時(shí))4次,Ⅱ型維護(每900小時(shí))2次,Ⅲ型維護(每1800小時(shí))1次。大修后使用2859小時(shí)/1452次起落。
發(fā)動(dòng)機型號為Ⅱ—30KT—154Ⅱ,由原蘇聯(lián)雷賓斯克發(fā)動(dòng)機制制造廠(chǎng)生產(chǎn),裝機數為3臺??偸褂脡勖鼮?8000小時(shí)/9336次熱循環(huán),翻修間隔為5000小時(shí)/2610次熱循環(huán)。
?、诰S修情況:
根據工作單記錄,6月6日航前更換BH—701—2C微動(dòng)開(kāi)關(guān),更換ⅡKA—31安裝架。6月6日航后檢查了ABCY系統線(xiàn)路,發(fā)現ⅡKA—31減震交換平臺有一插頭進(jìn)入雜質(zhì)(有水跡、咖啡物等),更換了ⅡKA—31安裝架并進(jìn)行地面通電檢查。地面通電檢查結束后,整機放行單未按程序簽字。
6月6日航前機組反映ABCY俯仰通道穩定有一次接不通,儀表員地面通電正常,后由機組通電正常。工作單記錄完整、有效。
8.殘骸分布與勘察
B2610號飛機的主要殘骸散落在西安市長(cháng)安縣鳴犢鎮110°方位產(chǎn)河西岸,長(cháng)約2000米,寬約1000米的范圍內,飛機主要部件按從西北向東南走向分布。
經(jīng)查駕駛艙殘骸,中央操縱臺偏航指偏37公里;正駕駛高度表990米;襟翼指位表左指0、右指15;馬赫數表0.56;磁航向82°;空速表570公里/小時(shí);隨機工程師儀表板的高度表980米;速度表562小時(shí)。
查1號前設備艙發(fā)現,ⅡKA—31減震交換平臺后面的傾斜阻尼插頭(Ⅲ7)和航向阻尼插頭(Ⅲ8)錯插。
9.地面故障模擬試驗:為驗證Ⅲ7和Ⅲ8插頭錯插可能產(chǎn)生的后果,及6月4日航后排故進(jìn)行通電檢查工作的真實(shí)性,按照俄方制造廠(chǎng)專(zhuān)家提供的“ABCY自動(dòng)控制系統試驗程序”,用正確和錯插插頭兩種情況分別進(jìn)行了地面模擬試驗。試驗結果表明,在Ⅲ7和Ⅲ8插頭錯插后,桿操縱狀態(tài)下(事故飛行中所用操縱狀態(tài))轉動(dòng)駕駛盤(pán),機外觀(guān)察,看到副翼和方向舵聯(lián)動(dòng)這種不正常狀態(tài),此不正常狀態(tài)僅用ABCY故障臺的內檢和自檢程序搜索,在駕駛艙內的故障搜索臺和儀表板指示器上均反映不出來(lái),說(shuō)明6月4日維修人員所用的通電檢查方法雖然與俄方專(zhuān)家建議的相同,但不能檢查出故障。
由于Ⅲ7、Ⅲ8插頭錯插而導致飛機空中解體的過(guò)程是:
6月4日飛行后,決定更換ⅡKA—31減震交換平臺,由于操作人員插錯Ⅲ7、Ⅲ8插頭,錯插后地面通電試驗又未檢查出(6月4日維修后未檢查出,6月6日起飛前未檢查出),從而導致6月6日帶著(zhù)Ⅲ7、Ⅲ8錯插故障起飛。在起飛滑跑的后段,飛行員偏舵保持航向,產(chǎn)生偏航角速度,從而產(chǎn)生與偏航角速度對應的副翼偏轉,只是由于地面限制,飛行員并未感到飛機有傾斜擺動(dòng)。但飛機離地后,很快形成明顯飄擺。
正常的阻尼功能是,阻尼陀螺感受到的傾斜角速度信號應傳送給副翼舵機,阻尼陀螺感受到的偏航角速度信號應傳送方向舵舵機。但是由于Ⅲ7、Ⅲ8插頭錯插,結果阻尼陀螺感受到的傾斜角速度信號傳給了方向舵舵機,而阻尼陀螺感受到的偏航角速度信號傳給了副翼舵機。此時(shí)飛行員感到飛機對操縱的反映異常,(飛機起飛后很快就進(jìn)入云層,一直是按儀表飛行)。因此保持飛行狀態(tài)困難。
飛機的飄擺加大,地面曾提示斷開(kāi)阻尼舵機,實(shí)際上并未斷開(kāi),飛機飄擺繼續加大,其運動(dòng)有明顯的發(fā)散趨勢,飛行狀態(tài)保持已極端困難,終于在左坡度急劇下降的過(guò)程中表速和側向過(guò)載都超過(guò)飛機強度極限值的情況解體。
三、結論
這是一起責任事故。直接原因是地面維修人員在更換ⅡKA—31安裝架時(shí),錯插Ⅲ7、Ⅲ8插頭,導致飛機的動(dòng)穩定性變壞,使飛機失去控制,造成飛機空中解體。
四、責任處理建議
這起事故損失嚴重,影響很大,建議由檢察機關(guān)和監察部門(mén)分別對負有直接責任者和其他有關(guān)責任人立案查處。
五、事故教訓及措施建議
1.這次空難充分暴露西北航空公司在機務(wù)維修工作中的漏洞,飛機維修人員無(wú)證上崗操作,維修某些關(guān)鍵部位沒(méi)有制定安全操作規程和檢查規定,以致錯插插頭釀成大禍,教訓極為深刻。建議民航部門(mén)應專(zhuān)門(mén)對Ty—154M型飛機維修作相應規定,提出相應要求,行使加強對全國各航空公司機務(wù)維修管理的行業(yè)歸口管理職責。
2.本次空難,在特殊情況下機組雖然盡了最大努力,但未按飛行手冊8.8.3規定處置。應加強對丁y—154M型機型駕駛人員專(zhuān)門(mén)進(jìn)行緊急狀態(tài)下的特殊培訓,提高其應變能力。
3.Ty—154M型飛機在設計上級飛機的自檢、內檢系統及其他的缺陷,應由民航局通報給俄羅斯飛機制造廠(chǎng)。俄國的飛機未采用國際通用適航標準,今后在引進(jìn)俄國制造的飛機時(shí),民航局應進(jìn)行嚴格的型號合格審定工作。
1994年6月6日,西北航空公司TY—154M型B2610號飛機執行西安一廣州2303航班飛行任務(wù)。8時(shí)13分由西安咸陽(yáng)機場(chǎng)起飛,8時(shí)23分,飛機在空中解體,墜毀在西安市長(cháng)安縣鳴犢鎮。機上人員160名,其中旅客146名(外籍及境外旅客13名)、機組人員14名全部遇難,飛機原值人民幣6038萬(wàn)元,凈值3032萬(wàn)元。
6月6日,西北航空公司李剛強機組駕駛Ty—154M型B2610號飛機執行西安至廣州航班任務(wù)。機組開(kāi)車(chē)前、開(kāi)車(chē)后、滑行中、起飛前按檢查單進(jìn)行了檢查。該機于8時(shí)13分由咸陽(yáng)機場(chǎng)起飛。離地24秒后,機組報告飛機發(fā)生飄擺,保持不住,飛機唿唿唿地響。飛行員用額定馬力保持400公里/小時(shí)速度上升。8時(shí)16分24秒報告飛機以20°的坡度來(lái)回飄擺;8時(shí)16分58秒報告以30°的坡度飄擺;8時(shí)17分06秒報告兩個(gè)人都保持不住。機組采取了短時(shí)接通自動(dòng)駕駛儀等方法進(jìn)行處理,但仍不能穩住飛機。飛行軌跡向右作不規則的轉彎。8時(shí)22分27秒,飛機速度380公里/小時(shí),迎角20°,出現失速警告,之后,飛機突然向左滾轉并下俯,俯仰角由0°下俯到—65°,左傾斜角超過(guò)66.8°,速度達到747公里/小時(shí),出現超速警告,在12秒鐘內,氣壓高度由4717米下降到2884米,最大法向過(guò)載達2.7g,最大側向過(guò)載達1.4g,飛機航向由250°左轉到110°,8時(shí)22分42秒,高度為2884米,飛機空中開(kāi)始解體,墜毀在距咸陽(yáng)機場(chǎng)140°方位,49公里處。
二、事故原因分析
調查中,得到如下基本事實(shí):
1.經(jīng)公安部門(mén)現場(chǎng)勘查、尸體檢驗、安全檢查、調查訪(fǎng)問(wèn)等工作,排除炸藥爆炸和人為破壞因素。
2.機組狀況
?、偕眢w情況:機組人員94年度體檢結果均符合中國民航飛行人員體檢標準。
?、跈C組技術(shù)狀況:機組人員均持有該機型執照,并在有效期內。
本次航班配備了雙機組
3.艙音記錄情況
?、倥撘敉ㄔ?huà)情況是:機外通話(huà)錄音清楚,機組內部對話(huà)錄音聲音小,干擾大,有的話(huà)難以辨認。
?、跈C組起飛前各階段按檢查單對飛機進(jìn)行了檢查。
從起飛滑跑到抬前輪離地階段,未發(fā)現異常情況報告。
?、垭x地24秒鐘后,機組報告飛機飄擺并有唿唿響聲,保持不住。此期間機組用桿狀態(tài)操縱飛機。
?、軝C組用額定馬力,保持速度400左右緩慢上升;還短時(shí)(8:~8:)接通了自動(dòng)駕駛儀,試圖穩定姿態(tài),但無(wú)效果;隨即將自動(dòng)駕駛儀斷開(kāi)。
?、輽C組檢查了加載器,把左座副駕駛楊民換成正駕駛辛天才。
?、?時(shí)22分30秒艙音記錄“失速了”,8時(shí)22分42秒聽(tīng)到了飛機解體聲。
4.飛機數據記錄器記錄情況(記錄參數基本可信)
根據對短時(shí)接通自動(dòng)駕駛儀外,均為桿操縱狀態(tài):除起飛后收起落架、襟翼的記錄外,未見(jiàn)放起落架、襟翼的記錄。
起飛離地XX秒后,方向舵和副翼的舵機桿行程出現滿(mǎn)量程的低頻振蕩,周期約為6秒,飛機產(chǎn)生左右側滑與左右傾斜,側向過(guò)載±0.2~0.5,傾斜角±20°~30°,周期也約為6秒。飛行員進(jìn)行了修正,飛機仍穩定不下來(lái),隨著(zhù)高度的升高,擺幅越來(lái)越大,多次出現“傾斜角大”的警告信號。
5.經(jīng)調查天氣適航;通信導航雷達運行正常;管制口令清楚,符合有關(guān)規定;值班人員符合上崗要求。此次空難事故可以排除航行、氣象、通信的原因。
6.飛機不存在商務(wù)超載問(wèn)題,裝載平衡符合要求。
7.飛機情況和維修情況。
?、亠w機、發(fā)動(dòng)機簡(jiǎn)況
B2610號飛機是原蘇聯(lián)古比雪夫飛機制造廠(chǎng)(現俄羅斯薩瑪拉飛機制造廠(chǎng))制造的Ty—154M型飛機。1986年11月出廠(chǎng),總壽命規定為30 000小時(shí),15 000次起落,日歷時(shí)限15年,該機自開(kāi)始使用至事故前共飛行12134小時(shí)26分,6409次起落;取得國籍登記證、航空器適航證、電臺執照。
B2610號機于1992年9月17日自俄羅斯莫斯科400廠(chǎng)第一次大修出廠(chǎng),截止發(fā)生事故時(shí),完成定期維修工作B檢(每100小時(shí))19次,Ⅰ型維修(每300小時(shí))4次,Ⅱ型維護(每900小時(shí))2次,Ⅲ型維護(每1800小時(shí))1次。大修后使用2859小時(shí)/1452次起落。
發(fā)動(dòng)機型號為Ⅱ—30KT—154Ⅱ,由原蘇聯(lián)雷賓斯克發(fā)動(dòng)機制制造廠(chǎng)生產(chǎn),裝機數為3臺??偸褂脡勖鼮?8000小時(shí)/9336次熱循環(huán),翻修間隔為5000小時(shí)/2610次熱循環(huán)。
?、诰S修情況:
根據工作單記錄,6月6日航前更換BH—701—2C微動(dòng)開(kāi)關(guān),更換ⅡKA—31安裝架。6月6日航后檢查了ABCY系統線(xiàn)路,發(fā)現ⅡKA—31減震交換平臺有一插頭進(jìn)入雜質(zhì)(有水跡、咖啡物等),更換了ⅡKA—31安裝架并進(jìn)行地面通電檢查。地面通電檢查結束后,整機放行單未按程序簽字。
6月6日航前機組反映ABCY俯仰通道穩定有一次接不通,儀表員地面通電正常,后由機組通電正常。工作單記錄完整、有效。
8.殘骸分布與勘察
B2610號飛機的主要殘骸散落在西安市長(cháng)安縣鳴犢鎮110°方位產(chǎn)河西岸,長(cháng)約2000米,寬約1000米的范圍內,飛機主要部件按從西北向東南走向分布。
經(jīng)查駕駛艙殘骸,中央操縱臺偏航指偏37公里;正駕駛高度表990米;襟翼指位表左指0、右指15;馬赫數表0.56;磁航向82°;空速表570公里/小時(shí);隨機工程師儀表板的高度表980米;速度表562小時(shí)。
查1號前設備艙發(fā)現,ⅡKA—31減震交換平臺后面的傾斜阻尼插頭(Ⅲ7)和航向阻尼插頭(Ⅲ8)錯插。
9.地面故障模擬試驗:為驗證Ⅲ7和Ⅲ8插頭錯插可能產(chǎn)生的后果,及6月4日航后排故進(jìn)行通電檢查工作的真實(shí)性,按照俄方制造廠(chǎng)專(zhuān)家提供的“ABCY自動(dòng)控制系統試驗程序”,用正確和錯插插頭兩種情況分別進(jìn)行了地面模擬試驗。試驗結果表明,在Ⅲ7和Ⅲ8插頭錯插后,桿操縱狀態(tài)下(事故飛行中所用操縱狀態(tài))轉動(dòng)駕駛盤(pán),機外觀(guān)察,看到副翼和方向舵聯(lián)動(dòng)這種不正常狀態(tài),此不正常狀態(tài)僅用ABCY故障臺的內檢和自檢程序搜索,在駕駛艙內的故障搜索臺和儀表板指示器上均反映不出來(lái),說(shuō)明6月4日維修人員所用的通電檢查方法雖然與俄方專(zhuān)家建議的相同,但不能檢查出故障。
由于Ⅲ7、Ⅲ8插頭錯插而導致飛機空中解體的過(guò)程是:
6月4日飛行后,決定更換ⅡKA—31減震交換平臺,由于操作人員插錯Ⅲ7、Ⅲ8插頭,錯插后地面通電試驗又未檢查出(6月4日維修后未檢查出,6月6日起飛前未檢查出),從而導致6月6日帶著(zhù)Ⅲ7、Ⅲ8錯插故障起飛。在起飛滑跑的后段,飛行員偏舵保持航向,產(chǎn)生偏航角速度,從而產(chǎn)生與偏航角速度對應的副翼偏轉,只是由于地面限制,飛行員并未感到飛機有傾斜擺動(dòng)。但飛機離地后,很快形成明顯飄擺。
正常的阻尼功能是,阻尼陀螺感受到的傾斜角速度信號應傳送給副翼舵機,阻尼陀螺感受到的偏航角速度信號應傳送方向舵舵機。但是由于Ⅲ7、Ⅲ8插頭錯插,結果阻尼陀螺感受到的傾斜角速度信號傳給了方向舵舵機,而阻尼陀螺感受到的偏航角速度信號傳給了副翼舵機。此時(shí)飛行員感到飛機對操縱的反映異常,(飛機起飛后很快就進(jìn)入云層,一直是按儀表飛行)。因此保持飛行狀態(tài)困難。
飛機的飄擺加大,地面曾提示斷開(kāi)阻尼舵機,實(shí)際上并未斷開(kāi),飛機飄擺繼續加大,其運動(dòng)有明顯的發(fā)散趨勢,飛行狀態(tài)保持已極端困難,終于在左坡度急劇下降的過(guò)程中表速和側向過(guò)載都超過(guò)飛機強度極限值的情況解體。
三、結論
這是一起責任事故。直接原因是地面維修人員在更換ⅡKA—31安裝架時(shí),錯插Ⅲ7、Ⅲ8插頭,導致飛機的動(dòng)穩定性變壞,使飛機失去控制,造成飛機空中解體。
四、責任處理建議
這起事故損失嚴重,影響很大,建議由檢察機關(guān)和監察部門(mén)分別對負有直接責任者和其他有關(guān)責任人立案查處。
五、事故教訓及措施建議
1.這次空難充分暴露西北航空公司在機務(wù)維修工作中的漏洞,飛機維修人員無(wú)證上崗操作,維修某些關(guān)鍵部位沒(méi)有制定安全操作規程和檢查規定,以致錯插插頭釀成大禍,教訓極為深刻。建議民航部門(mén)應專(zhuān)門(mén)對Ty—154M型飛機維修作相應規定,提出相應要求,行使加強對全國各航空公司機務(wù)維修管理的行業(yè)歸口管理職責。
2.本次空難,在特殊情況下機組雖然盡了最大努力,但未按飛行手冊8.8.3規定處置。應加強對丁y—154M型機型駕駛人員專(zhuān)門(mén)進(jìn)行緊急狀態(tài)下的特殊培訓,提高其應變能力。
3.Ty—154M型飛機在設計上級飛機的自檢、內檢系統及其他的缺陷,應由民航局通報給俄羅斯飛機制造廠(chǎng)。俄國的飛機未采用國際通用適航標準,今后在引進(jìn)俄國制造的飛機時(shí),民航局應進(jìn)行嚴格的型號合格審定工作。