開(kāi)關(guān)接觸不良造成高廠(chǎng)變內部絕緣損壞
1、事故經(jīng)過(guò):
2000年10月21日10時(shí)39分,某發(fā)電廠(chǎng)運行人員進(jìn)行3號機電動(dòng)給水泵低水壓聯(lián)動(dòng)試驗,試驗結束后將開(kāi)關(guān)從試驗位置推到工作位置時(shí),3號高廠(chǎng)變差動(dòng)保護動(dòng)作、發(fā)變組大差動(dòng)保護動(dòng)作,3號機組與系統解列。
現場(chǎng)檢查發(fā)現:3號高廠(chǎng)變壓力釋放器動(dòng)作,箱體變形凸出2~3cm、加強筋斷裂兩處、高壓側C相升高座上部位移;3號爐甲磨開(kāi)關(guān)上下一次插頭有燒傷痕跡;4號公用變開(kāi)關(guān)避雷器頂部引線(xiàn)位置有燒傷痕跡,真空泡上金屬支架三相均有電弧燒損痕跡(相間電弧放電)。另外甲磨至4號公用變之間開(kāi)關(guān)相間均有輕微放電痕跡。
2、事故原因:
(1)3號爐甲磨開(kāi)關(guān)機械防退出閉鎖不可靠(開(kāi)關(guān)在合位可后退1cm),在操作相鄰的電泵開(kāi)關(guān)時(shí),振動(dòng)引起甲磨開(kāi)關(guān)動(dòng)靜插頭脫離或接觸不好,產(chǎn)生電弧,引起母線(xiàn)操作過(guò)電壓。在母線(xiàn)產(chǎn)生過(guò)電壓后,引起4號公用變開(kāi)關(guān)(末端位置)相間弧光短路。
(2)由于開(kāi)關(guān)柜設計不合理,運行人員不易檢查開(kāi)關(guān)插頭的插入深度。根據甲磨開(kāi)關(guān)插頭燒損情況判斷其插頭插入深度不夠,在運行中因相鄰開(kāi)關(guān)柜操作或其他原因引起振動(dòng)造成開(kāi)關(guān)后退。
3、防范措施:
(1)制定并改進(jìn)6kV小車(chē)開(kāi)關(guān)機械閉鎖功能。
(2)在開(kāi)關(guān)插頭上加裝明顯插入指示標記,便于運行人員觀(guān)察開(kāi)關(guān)動(dòng)靜觸頭接觸深度。
(3)全面檢查各級電氣保護定值的正確性,做到保護定值配合良好,確保設備安全。
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