煤氣化高壓煤漿泵流量突降故障及處理案例
一、事故現象
2012年4月4日9點(diǎn)15氣體聯(lián)合車(chē)間總控主操發(fā)現高壓煤漿泵123P0102電流異常,電流123IIP0102從正常值328A左右下降至270A,煤漿流量123FI01037A/B下降12m3/h,班長(cháng)現場(chǎng)確認123P0102運行情況,發(fā)現123P0102曲軸箱異音,泵體震動(dòng)大,立即報告車(chē)間值班人員和調度,總控負荷進(jìn)行調整。車(chē)間值班人員現場(chǎng)檢查發(fā)現東缸出入口單向閥不動(dòng)作,溫度偏低,初步判斷單向閥密封不嚴或堵塞,經(jīng)震擊處理無(wú)果后,請示廠(chǎng)調,于12點(diǎn)40高壓煤漿泵123P0102停車(chē)搶修。
二、事故處理要點(diǎn)
1.總控人員在123P0102未停車(chē)前,嚴格監控煤漿流量和氧煤。
2.2012年4月4日12點(diǎn)40到20點(diǎn)高壓煤漿泵123P0102停車(chē)搶修,車(chē)間設備人員下達緊急搶修方案,內容:一、因打量不足,檢查東缸出入口單向閥。二、如未查找到原因,擴大檢查補油控制器彈簧、補油閥及大小頭瓦間隙。檢修車(chē)間接到任務(wù)后,辦理一般作業(yè)證,首先打開(kāi)東缸出入口單向閥,發(fā)現堵塞,但沒(méi)有發(fā)現異物,經(jīng)水試,單向閥動(dòng)作不到位,擴大檢查,拆卸檢查發(fā)現東缸補油箱液位高、補油閥有堵塞現象,解體排氣補油閥有銅屑,進(jìn)一步檢查發(fā)現排氣發(fā)現補油控制裝置的控制桿(拔叉)根部斷裂,經(jīng)焊接處理,安裝到位,20點(diǎn)試車(chē)合格,20點(diǎn)50啟動(dòng)123P0102,21點(diǎn)37氣化爐123R0101投料。
三、原因分析
控制裝置的控制桿(拔叉)根部斷裂,導致液壓腔內產(chǎn)生的氣體無(wú)法排除,液壓油推動(dòng)軟管隔膜的力變小,出入口單向閥不動(dòng)作,單杠不打量。
控制桿(拔叉)根部斷裂的原因判斷為:
一、斷裂部位為焊接焊口,可能存在焊接缺陷,斷裂部位又起到轉軸的作用,在運動(dòng)中焊口開(kāi)裂;
二、控制裝置的工作原理為,當活塞運行到后死點(diǎn)時(shí),軟管隔膜外壁擠壓控制盤(pán),控制盤(pán)壓縮彈簧并帶動(dòng)推桿推動(dòng)控制桿(拔叉),控制桿頂動(dòng)升降桿,升降桿頂觸補油閥閥球進(jìn)行液壓腔補油動(dòng)作,如果拔叉上下間隙調整不好,會(huì )存在受力過(guò)大現象,早成焊口開(kāi)焊。
三、解體補油閥發(fā)現內部有銅屑,并且均壓孔(0.7m)堵塞,判斷本次事故的主要原因是當補油閥彈簧與彈簧座(銅制)發(fā)生摩擦,產(chǎn)生銅屑堵塞均壓孔,造成推桿頂閥球的力增大,拔叉受力隨之增大,轉軸處開(kāi)焊斷裂,補油閥失效,液壓腔液壓油因排氣帶油造成補油箱液位上漲現象,液壓腔內因氣液作用對曲軸產(chǎn)生反沖擊,造成曲軸箱撞擊異常,同時(shí)因液壓腔氣體增多,不能有效推動(dòng)隔膜運動(dòng),造成單缸不打量,出入口閥門(mén)堵塞,流量下降并波動(dòng)。
四、事故危害
事故造成氣化單系統停車(chē)7.2小時(shí)。
五、事故教訓及防范措施
因改造焊接控制桿(拔叉)為整鍛件,調整間隙值,減少沖擊力。C太推桿上部與閥球間間隙0.6mm左右,下部間隙1.9左右,總間隙2.5mm。A臺推桿上部與閥球間隙1.5mm左右,下部無(wú)間隙,總間隙1.5mm,經(jīng)檢修車(chē)間測量A太推桿行程10mm,減去間隙1.5mm,閥球行程8.5mm。三臺泵控制器間隙值不統一,需聯(lián)系廠(chǎng)家明確安裝尺寸,重新調整。
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