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第三常減壓裝置氨精制塔C-9事故

一、事故經(jīng)過(guò):
2010年10月2日4:50,三常氨精制塔C-9塔底壓力(1.22MPa)及塔頂壓力(1.12MPa)開(kāi)始緩慢上升,塔頂氣相流量由450Nm3/h上升,5:14,頂壓升至1.22MPa,開(kāi)始回落,底部壓力繼續上升, 5:12分,塔底壓力上升至1.45MPa,此時(shí)參數尚處于正常操作范圍內(1.0~1.45MPa),但塔頂物料流量劇烈上升到1820Nm3/h,持續1分鐘后急劇下降,后維持在845Nm3/h。崗位人員發(fā)現塔頂壓力穩定后塔底壓力仍在上升,結合前一段時(shí)間C-9底部壓力出現過(guò)三次假指示,操作員懷疑儀表指示再次出現問(wèn)題,立即佩戴空氣呼器到現場(chǎng)查找原因。5:23,當走至氨精制塔C-9進(jìn)料泵P-37處時(shí),塔中上部冷凝器下1米處突然爆裂,在高速?lài)姵龅慕橘|(zhì)反作用力下,該塔發(fā)生倒塌。
操作員迅速跑回主控室匯報班長(cháng),車(chē)間及時(shí)啟動(dòng)應急處理程序,匯報廠(chǎng)調度及車(chē)間值班,同時(shí)通知周邊裝置注意安全防護,值班的車(chē)間主任及時(shí)到現場(chǎng)指揮事故處理,將氨精制塔C-9系統的進(jìn)料、液氨出裝置、塔底重沸器蒸汽以及放火炬隔斷閥門(mén)全部關(guān)閉, 氨精制塔C-9徹底切出系統。同時(shí)將設備周邊所有水炮打開(kāi)進(jìn)行掩護,現場(chǎng)所有污水改進(jìn)含油污水系統,通知下游二凈化注意來(lái)水性質(zhì)變化,聯(lián)系氣防站現場(chǎng)待命。6:30現場(chǎng)處理到安全狀態(tài)。
二、事故原因分析:
三常氨精制C-9事故的發(fā)生系塔中部冷凝器堵塞,底部氣體排放不暢超壓引起,有操作上的原因和設備上的因素,具體分析如下。
1、工藝操作方面
氨精制系統采用金陵石化設計院專(zhuān)利技術(shù),氨精制塔C-9設計塔頂溫度45℃,壓力1.45MPa(設備最高承受壓力1.8MPa),塔底溫度145~161℃。
氨精制塔C-9系統最近一次打開(kāi)檢修時(shí)間為2010年2月,在現場(chǎng)實(shí)際撕裂的地方可以發(fā)現,黑褐色雜質(zhì)及淤泥較多,氨中所含有的微量硫化氫也易于在水冷器的低溫處結鹽,兩方面原因造成水冷器管束存在著(zhù)一定堵塞現象,但由于前期處理負荷較低,可以滿(mǎn)足C-9運行條件,暫未造成塔底部憋壓的發(fā)生。但自9月29日重油含硫污水開(kāi)始改進(jìn)5000立大罐,該部分水改入后,原料水溶解的硫化氫從14.9g/l提高到了16.83g/l,溶解的氨從4500mg/l提高到了9037mg/l,氨精制塔C-9氨負荷逐漸升高,硫氫化銨在水冷器處結晶增加, 5:14,塔頂氣量大幅度上升至1820Nm3/h,氣相中攜帶填料中的部分雜質(zhì)沖到水冷器管束內,加劇了管束的堵塞,直接造成塔底壓力急劇上升到2.46Mpa,進(jìn)而引發(fā)了塔體的撕裂,塔整體受力不均衡,將裙座處折斷。
崗位操作員在發(fā)現氨精制塔C-9底部壓力上升并且與塔頂壓力出現較大偏差后,首先是根據經(jīng)驗懷疑塔底壓力指示存在問(wèn)題,第一時(shí)間去現場(chǎng)查看壓力表實(shí)際指示,準備停止氨精制塔C-9進(jìn)料,并沒(méi)有及時(shí)做出降低蒸汽的調整措施,反映出崗位操作員對操作參數異常變化不夠敏感,沒(méi)有采取最有效的操作調整方法,說(shuō)明崗位人員的基本功訓練不夠扎實(shí)。
2、設備腐蝕方面
該塔2004年10月份投用,投用后塔頂內置冷卻器腐蝕泄漏比較頻繁,自2004年10月份投用至2010年2月,共檢修更換7臺次內冷器, 2010年2月更換為鈦復合管內冷器,基本解決了內冷器腐蝕泄漏問(wèn)題。由于該內冷器的檢修堵漏必須拆到地面上進(jìn)行,因此利用每次檢修內冷器的機會(huì )都對內冷器下部筒體和人孔內部進(jìn)行檢查,檢查發(fā)現筒體腐蝕并不嚴重。在2008年11月內置冷卻器再次泄漏檢修檢查時(shí),發(fā)現內冷器下部人孔底部焊道有明顯坑蝕,從人孔底部向下塔壁上有20厘米的沖蝕溝槽,對腐蝕部位消氫處理后進(jìn)行了打磨補焊處理。2009年6月由合肥通用機械研究院對該塔進(jìn)行了壓力容器全面檢驗,塔壁測厚最小值13.5mm(設計壁厚14mm),安全評定等級為1級。2010年2月更換為鈦復合管內冷器時(shí),對下部筒體和人孔檢查也沒(méi)有大的腐蝕問(wèn)題。從本次超壓器壁開(kāi)裂點(diǎn)情況看,該處又沖蝕出了溝槽,說(shuō)明最近一段時(shí)間該部位的腐蝕有加劇的趨勢,腐蝕受損處局部壓力的增加導致破裂,觸發(fā)了事故。
三、防范措施
1、 加大操作人員技術(shù)練兵力度,加強基本功訓練,提高崗位操作人員發(fā)現、分析、判斷和處理問(wèn)題的能力,建立詳盡事故預案,杜絕事故的發(fā)生。
2、 加強對工藝指標的檢查和考核力度,加大技術(shù)攻關(guān)力度,解決裝置存在的事故隱患
3、 加強對原料水質(zhì)的分析,跟蹤水質(zhì)變化,及時(shí)調整工藝操作。
4、 加強風(fēng)險辨識,對該設備該部位進(jìn)行定期檢測。提高對工藝介質(zhì)的分析頻次,將設備腐蝕率控制到一個(gè)較低的水平。
5、 對該系統進(jìn)行技術(shù)改造,使氨精制塔中硫化氫達到設計要求,并在塔底重沸器蒸汽設置聯(lián)鎖閥,消除事故隱患。
6、 在氨精制系統工藝改造完成之前,對氨精制塔C-9每月進(jìn)行一次蒸汽吹掃,消除危險。
7、 舉一反三,對我廠(chǎng)同類(lèi)裝置(重油加氫)進(jìn)行檢查,采用同樣的防范措施。

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