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空分分廠(chǎng)“11?10”II 系列全線(xiàn)跳車(chē)事故

一、事故經(jīng)過(guò):
2013 年11 月10 日16:30 馬超巡檢經(jīng)過(guò)凝結水泵房時(shí)未發(fā)現凝結水泵B 有異?,F象。
17:19 中控發(fā)現凝結水泵B 跳車(chē),凝結水泵B 顏色變?yōu)榛疑?,凝結水泵互備聯(lián)鎖投用,A 泵沒(méi)有自啟。
為防止凝結水箱液位高聯(lián)鎖跳車(chē),中控17:20 啟動(dòng)凝結水泵A 泵(此時(shí)馬超正在一系列空冷島巡檢還未走到
二系列凝結水泵房巡檢)將凝結水泵互備聯(lián)鎖摘除。關(guān)為、常睿軒迅速去凝結水泵房查看,發(fā)現凝結水泵
房里面全是水汽,能見(jiàn)度較低,于是常睿軒迅速打開(kāi)窗戶(hù),并發(fā)現B 電機上面有較多水滴,A 電機上面有少
量水滴,凝結水泵B 出口法蘭有水向外噴灑。關(guān)為迅速將凝結水泵B 打就地,關(guān)閉凝結水泵B 進(jìn)、出口閥
門(mén),之后凝結水泵B 沒(méi)有水再向外溢出。
17:25 當班副班長(cháng)高磊匯報調度并通知儀表班長(cháng)黃純潔到現場(chǎng)查找原因,黃純潔到達現場(chǎng)經(jīng)過(guò)檢查后聯(lián)系電
氣點(diǎn)檢白佳寧來(lái)到現場(chǎng)一起查找原因。
17:26 關(guān)為將凝結水泵A 打就地,凝結水泵A 停止運行。
17:27 高磊到現場(chǎng)確認凝結水泵A 電機滿(mǎn)足啟動(dòng)條件后中控啟動(dòng)凝結水泵A。之后迅速通知儀表、電氣
對凝結水泵B 進(jìn)行處理。
至跳車(chē)前,凝結水泵B 一直處于檢修狀態(tài),凝結水泵互備聯(lián)鎖摘除。
21:33:21 凝結水泵A 跳車(chē),跳車(chē)時(shí)液位LI129811A:55.00 LI129811B:59.44 LV129815 開(kāi)度8.6%。
21:34 運行人員關(guān)為進(jìn)入凝結水泵房,檢查發(fā)現凝結水補水閥開(kāi)度為一圈左右,后關(guān)小至1/4~1/5 開(kāi)度。
電氣點(diǎn)檢白佳寧確認凝結水泵A 電氣部分無(wú)問(wèn)題。
21:34:45 中控啟動(dòng)凝結水泵A。此時(shí),液位上漲至LI129811A:68.78 LI129811B:73.56 LV129815 開(kāi)度49.6%。
21:39:21 凝結水泵A 再次跳車(chē)。LI129811A:52.55 LI129811B:56.91 LV129815 開(kāi)度83 運行人員與班長(cháng)立
即到凝結水泵房查找跳車(chē)原因并全開(kāi)凝結水箱就地排放閥。同時(shí),中控將疏水泵頻率降至最低,并及時(shí)向
調度、分廠(chǎng)領(lǐng)導匯報情況。
電氣點(diǎn)檢人員白佳寧及空分李佳彬、關(guān)為進(jìn)入二系列空冷島配電室,與電氣人員確認凝結水泵A 泵無(wú)
問(wèn)題后,中控啟動(dòng)凝結水泵A 三次,均為啟動(dòng)后立即跳車(chē)。
21:42:34 LV129815 全開(kāi)。
21l:44:21 因凝結水箱液位過(guò)高LI129811A:93.00 LI129811B:98.05 聯(lián)鎖跳車(chē)。
事故前運行方式:
精餾系統加溫。
常溫水泵A,低溫水泵B,疏水泵A,凝結水泵A 運行,凝結水泵B 處于檢修狀態(tài)。
凝結水泵出口壓力1.01~1.02Mpa。
安全第一,預防為主,綜合治理
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凝結水箱液位LI129811A:52.55 LI129811B:56.91。
二、事故原因分析:
(一)原因分析
1.凝結水B 泵因過(guò)濾網(wǎng)卡死葉輪,導致電機堵轉,造成聯(lián)軸器變形和泵體及連接管道振動(dòng),以至于泵出
口法蘭泄漏和電機跳閘,是本次事故的直接原因。
經(jīng)查明,該泵自2011 年調試完成后,一直沒(méi)有進(jìn)行過(guò)整體檢查和檢修,遺留在泵內的過(guò)濾網(wǎng)殘骸屬于
施工時(shí)遺留的,因此檢修人員沒(méi)能及時(shí)發(fā)現,導致了本次事故的發(fā)生。
2.凝結水B 泵葉輪卡死電機堵轉使電流突然變大數倍,熱偶保護和空開(kāi)過(guò)流保護均未動(dòng)作,導致接觸器
觸頭燒毀并使動(dòng)靜觸頭燒結在一起不能打開(kāi),進(jìn)而引起接觸器三相短路,將接觸器燒毀,B 泵空開(kāi)速斷保護
和380V 母線(xiàn)進(jìn)線(xiàn)開(kāi)關(guān)速斷保護同時(shí)動(dòng)作跳閘,A/B 泵的聯(lián)鎖啟動(dòng)是靠接觸器輔助觸點(diǎn)實(shí)現的,由于B 泵接
觸器動(dòng)靜觸頭燒結在一起,其輔助觸點(diǎn)沒(méi)有返回,所以A 泵沒(méi)有自啟動(dòng),使事故擴大。但由于快切正確動(dòng)
作,沒(méi)有引起380V 母線(xiàn)所帶的其它設備跳閘,避免了事故進(jìn)一步擴大。因此,B 泵葉輪卡死使電機堵轉,
且熱偶保護和空開(kāi)過(guò)流保護均未動(dòng)作,使B 泵接觸器燒毀,是事故擴大的主要原因。
經(jīng)查明,熱偶保護和空開(kāi)過(guò)流保護之所以沒(méi)有動(dòng)作,導致越級跳閘,是因為熱偶校驗設備兩年前已經(jīng)
采購但至今還沒(méi)有到貨,無(wú)法對熱偶保護和空開(kāi)過(guò)流保護進(jìn)行校驗。
3.B 泵跳閘后運行人員及時(shí)發(fā)現,并迅速啟動(dòng)A 泵,使空分系統繼續維持運行。但運行4 小時(shí)后,出現
A 泵頻繁跳車(chē)故障,導致空分II 系列全線(xiàn)跳車(chē)。經(jīng)檢查發(fā)現,電機受潮就地操作箱也有較嚴重受潮現象,但
電機絕緣正常,A 泵幾次跳車(chē)也不是保護動(dòng)作引起的,說(shuō)明電機受潮沒(méi)有引起A 泵保護動(dòng)作且跳車(chē),初步分
析為控制回路受潮后接地是引起A 泵頻繁跳車(chē)主要原因。
后經(jīng)過(guò)熱風(fēng)烘干處理后,A 泵運行恢復正常。
4.阜新機務(wù)和電氣檢修人員檢修速度慢,使B 泵沒(méi)能及時(shí)恢復備用,也是造成事故擴大使空分II 系列全
線(xiàn)跳車(chē)的重要原因。
(二)結論
1.凝結水B 泵過(guò)濾網(wǎng)卡死葉輪故障,是本次事故的直接原因。
2.凝結水B 泵葉輪卡死故障使電機堵轉,且熱偶保護和空開(kāi)過(guò)流保護均未動(dòng)作,導致B 泵接觸器燒毀粘
連,使A 泵馬上不能自啟動(dòng),進(jìn)而引起泵出口法蘭泄漏,大量熱水噴出,是事故擴大的主要原因。
3.凝結水A 泵電機受潮就地操作箱也嚴重受潮,導致A 泵頻繁跳車(chē),是事故擴大,最終導致空分II 系
列全線(xiàn)跳車(chē)的重要原因。
4.阜新機務(wù)和電氣檢修人員檢修速度慢,使B 泵沒(méi)能及時(shí)恢復備用,也是造成事故擴大,使空分II 系列
全線(xiàn)跳車(chē)的又一重要原因。
以上任何一個(gè)環(huán)節不出問(wèn)題,都可以避免本次空分II 系列全線(xiàn)跳車(chē)事故的發(fā)生。
三、防范措施:
(一)各個(gè)分廠(chǎng)對有可能存在施工殘留物且影響設備運行的隱患進(jìn)行排查,防止類(lèi)似事故的發(fā)生。
(二)工程部加強對施工質(zhì)量的過(guò)程管理,設備部和各個(gè)分廠(chǎng)在施工過(guò)程中和中交前加強跟蹤和檢查,
防止類(lèi)似事故的發(fā)生。
(三)電氣分廠(chǎng)對380V 熱偶保護進(jìn)行排查,對大電流不具備校驗條件的,更換為電子保護器。
(四)對潮濕和可能漏水、噴水等環(huán)境的電氣設備,做好防潮、防水措施。
(五)設備部及各個(gè)分廠(chǎng)對搶修工作加強管控,以提高搶修進(jìn)度。
(六)阜新工程公司加強人員培訓,提供人員素質(zhì),為搶修工作提供技術(shù)保障。
(七)物資部縮短采購周期,以滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。
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