恩電廠(chǎng)#3爐受熱面泄漏事件分析報告
1、事件經(jīng)過(guò)
(1)3月30日15:50時(shí),運行人員發(fā)現#3爐中部左側爐墻人孔門(mén)有汽水漏出。當班值長(cháng)即通知檢修人員;16:00時(shí)檢修人員到現場(chǎng)檢查,確認受熱面有泄漏,回復值長(cháng)待晚上停爐進(jìn)一步檢查。
(2)3月31日0:30時(shí),經(jīng)打開(kāi)高?、窆芟錉t墻人孔門(mén)查看,確認高?、裨诰啻祷叶舜蠹s3.5m處有泄漏,#3爐泄壓放水轉冷爐。
(3)3月31日04:00時(shí),#3爐高、低汽包壓力為零,爐內各段煙溫小于60℃,開(kāi)始進(jìn)行爐內檢查,查出高?、裼?條鰭片管泄漏,從高?、癯鏊芡嫌?,從左往右計,泄漏鰭片管為:1-3、1-4、2-4、3-4、4-4,其中:
1-3鰭片管上有6個(gè)泄漏孔,泄漏孔在鰭片管上方偏靠1-4鰭管側,6個(gè)泄漏孔沿受熱管呈線(xiàn)型布置,泄漏孔間距為鰭片間距。周?chē)捚g嚴重,成斜面朝上,單面腐蝕;
1-4鰭片管上有8個(gè)泄漏孔,泄漏孔在鰭片管上方偏靠1-3鰭管側,8個(gè)泄漏孔沿受熱管呈線(xiàn)型布置,從第1泄漏孔到第8泄漏孔有240mm。周?chē)捚g嚴重,成斜面朝上,單面腐蝕;
2-4鰭片管上有4個(gè)泄漏孔,泄漏孔在鰭片管上方偏靠2-3鰭片管側,4個(gè)泄漏孔沿受熱管呈線(xiàn)型布置,泄漏孔間距為鰭片間距。周?chē)捚g嚴重,成斜面朝上,單面腐蝕;
3-4鰭片管上有3個(gè)泄漏孔,泄漏孔在鰭片管上方偏靠3-3鰭片管側,3個(gè)泄漏孔沿受熱管呈線(xiàn)型布置,泄漏孔間距為鰭片間距。周?chē)捚g嚴重,成斜面朝上,單面腐蝕;
4-4鰭片管上有1個(gè)泄漏孔,該泄漏點(diǎn)在鰭片管正下方,周?chē)捚緵](méi)有腐蝕。
(4)根據高?、聆捚苄孤┣闆r及現常條件,由于鰭片管節距小,無(wú)法把泄漏的鰭片管全部更換,未更換的只能待以后#3爐小修時(shí)更換。本次處理情況如下:
1-3鰭片管更換了泄漏管段;
1-4、3-4是同一回路因條件所限無(wú)法換管采取堵管方式;
2-4、4-4是同一回路因條件所限無(wú)法換管采取堵管方式。
(5)此次把高?、?6個(gè)回路中堵了2個(gè)回路,對整個(gè)高壓省煤器運行工況影響不大;要恢復1-4、3-4、2-4、4-4這兩個(gè)回路需時(shí)3天(72小時(shí)),計劃在小修或大修時(shí)再進(jìn)行更換。
2、原因分析
從泄漏鰭片管外形來(lái)看:高?、?4-4鰭片管泄漏孔在鰭片根部,且在鰭片管正下方;泄漏孔周?chē)鼙?、鰭片沒(méi)有腐蝕。從高?、?-4鰭片管泄漏孔形狀來(lái)看應屬制造遺留缺陷;1-3、1-4、2-4、3-4鰭片管管壁由于外部水蝕減薄造成泄漏。
高?、聆捚艹叔e列布置,此次高?、袷軣崦嫘孤┦歉呤、?4-4鰭片管鰭片根部砂眼泄漏,向下噴射,一方面沖刷1-3、1-4、2-4、3-4鰭片管管壁,另一方面噴出的水在高溫煙氣中形成酸氣,加速鰭片管外壁腐蝕,引發(fā)1-3、1-4、2-4、3-4鰭片管管壁沖蝕性減薄穿孔泄漏。
3、防范措施
(1)運行加強對鍋爐參數的監控,及早發(fā)現鍋爐受熱面漏水情況。
(2)鍋爐運行中如出現受熱面漏水現象,及早安排停爐檢查處理,避免噴射沖刷其他管束。
(3)定期對鍋爐受熱面進(jìn)行水洗,減少受熱面管外壁酸性腐蝕。
(4)檢修部在鍋爐小修時(shí),安排專(zhuān)人對鍋爐受熱面進(jìn)行目測檢查,檢查有無(wú)局部銹蝕及管壁變薄現象。
(5)檢修部制定封堵管路的修復方案,待小修時(shí)完成。
(6)金屬監督對換下管束進(jìn)行檢查,確定管道泄漏的原因,針對故障原因提出相關(guān)反措。