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動(dòng)力分廠(chǎng)“11?6” 1#脫硫塔SO2 排放指標超標事故

一、事故經(jīng)過(guò)
2014 年11 月6 日7 時(shí)5 分,脫硫丙班值班人員史艷超發(fā)現1#脫硫系統二級泵A 在運行過(guò)種中突然跳
停,旁路擋板門(mén)聯(lián)鎖打開(kāi),匯報班長(cháng)師文,師文關(guān)DN500 回流閥門(mén),令張新鵬和王寶貴準備1#系統二級泵
B,史艷超留DCS 監盤(pán)并向工藝專(zhuān)工吳浩、動(dòng)力值長(cháng)、調度、環(huán)保部匯報。7 時(shí)6 分DN500 回流閥關(guān)閉。7
時(shí)11 分濃縮段升高至68.73℃,師文下令開(kāi)稀硫銨副線(xiàn)和塔壁沖水給脫硫塔降溫,7 時(shí)15 分二級泵B 準備
完畢并啟動(dòng)成功,7 時(shí)17 分關(guān)旁路擋板門(mén),7 時(shí)20 分旁路擋板門(mén)全關(guān),7 時(shí)29 分1#脫硫系統指標控制合
格。
二、事故原因分析:
(一)保護設計存在不合理現象。二級泵全停聯(lián)開(kāi)旁路擋板。
(二)江南環(huán)保管理不到位,對APEC 會(huì )議期間國家環(huán)保問(wèn)題認識不夠,沒(méi)有高度重視。
(三)控制室監盤(pán)人員沒(méi)有針對電機軸承溫度表出現壞點(diǎn)問(wèn)題一追到底,查清原因,是導致此次事故
的主要原因。
(四)平時(shí)設備點(diǎn)檢不到位,對壞點(diǎn)出現未及時(shí)將聯(lián)鎖按規定解除,也是導致此次事故的主要原因。
三、防范措施:
(一)運行人員加強監盤(pán),發(fā)現問(wèn)題及時(shí)通知維護人員處理;
(二)對聯(lián)鎖保護按公司流程進(jìn)行修改審批,解除泵停運開(kāi)旁路擋板保護;
(三)加強運行及維護人員培訓,提高運行及維護人員技能水平,對出現的問(wèn)題能夠準確分析出原因
并及時(shí)處理避免故事故的發(fā)生和擴大;
(四)江南環(huán)保加強管理,提高運行及點(diǎn)檢水平;
(五)儀控分廠(chǎng)加強對脫硫儀控外委維護的監督檢查,設備出現問(wèn)題及時(shí)督促消除;
(六)動(dòng)力分廠(chǎng)加強對脫硫外委運行的監督管理,對項目部管理不到位加強考核;
(七)本著(zhù)“四不放過(guò)”原則對此次事故,江南環(huán)保項目部組織全員學(xué)習,接受教育,避免類(lèi)似事故
再次發(fā)生;
(八)電儀部牽頭組織對脫硫聯(lián)鎖、保護進(jìn)行重新審核修訂;
(九)對故障電機溫度接線(xiàn)端子進(jìn)行更換,并重新固定,使按線(xiàn)牢固。舉一反三,對所有電機接線(xiàn)拿,
控制箱進(jìn)行檢查,各端子出現腐蝕或松動(dòng)的,及時(shí)檢查并更換。
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