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空分分廠(chǎng)“1?25”B 單元空壓機組跳車(chē)事故

一、事故經(jīng)過(guò):
02:20:48,B 單元主控制油泵停止,EA 410-2 變?yōu)辄S色故障,備輔助控制油泵自啟,控制油壓力PI470
由1.78mpa 低至1.53mpa,控制油供油壓力PI955 由1.70mpa 低至1.09mpa(PI955<1.2mpa 時(shí)觸發(fā)聯(lián)鎖)
觸發(fā)控制油壓力低聯(lián)鎖,造成速關(guān)閥關(guān)閉,空壓機組跳車(chē),USV992 高壓蒸汽放空閥自動(dòng)打開(kāi)。然后立刻聯(lián)
系調度,空分領(lǐng)導及值班人員,并聯(lián)系電氣、儀控人員檢查跳車(chē)原因。02:20:53,控制油壓力低至0.38mpa
開(kāi)始上升,PI470 升至1.6mpa,PI955 升至1.35mpa。03:04 啟動(dòng)汽輪機盤(pán)車(chē)?,F場(chǎng)人員按操作規程將空分
裝置按緊急停車(chē)進(jìn)行處理。
事后工藝人員對現場(chǎng)進(jìn)行檢查,發(fā)現主蒸汽管線(xiàn)從凝結水泵房旁的彎頭處到空壓機組西北角水泥柱旁
的彎頭處,同時(shí)連帶主蒸汽放空管線(xiàn)向北側發(fā)生位移,最大位移達到400mm,造成主蒸汽及放空管線(xiàn)多處偏
離支撐并形成懸空。
二、事故原因分析:
事故發(fā)生后,分廠(chǎng)組織技術(shù)人員對事故現場(chǎng)進(jìn)行了勘驗,對兩臺控制油泵進(jìn)行了拆檢,同時(shí)對機組跳
車(chē)原因和造成高壓蒸汽管線(xiàn)及其放空管線(xiàn)位移的原因進(jìn)行了分析,具體如下:
(一)通過(guò)對主控制油泵拆檢發(fā)現螺栓無(wú)松動(dòng)現象,聯(lián)軸器彈性塊變形損壞,機械密封腔內發(fā)現有機
械雜質(zhì)碎屑,滾動(dòng)軸承損壞,滾動(dòng)體磨損嚴重,手動(dòng)轉動(dòng)有卡澀感,滑動(dòng)軸承與主螺桿為一體式,拆檢時(shí)
已抱死,拆檢后發(fā)現滑動(dòng)軸承有磨損及劃痕,主螺桿本體完好,兩個(gè)從螺桿完好,控制油泵襯套完好,進(jìn)
口過(guò)濾網(wǎng)完好。從上述情況看,主潤滑油泵故障跳車(chē)主要是滑動(dòng)軸承損壞造成事故的主要原因。
(二)對工程師站數據進(jìn)行分析看出,從主控制油泵故障跳車(chē)到輔控制油泵自啟,前后間隔200 毫秒,
從控制油壓下降到恢復正常間隔達到8 秒。從輔助控制油泵拆檢情況看,入口止逆閥存在輕微滲漏情況,
在輔助油泵長(cháng)時(shí)間不運行的情況下,入口止逆閥到泵入口的管道內的潤滑油就會(huì )流回到油箱內,在輔助控
制油泵自啟后,就會(huì )造成控制油壓短時(shí)間無(wú)法建立,引起了空壓機組跳車(chē)。
(三)主控制油泵在油箱內部,點(diǎn)檢只能對電機振動(dòng)、溫度進(jìn)行檢查,也有記錄,但經(jīng)常利用設備外
觀(guān)情況判斷設備運行狀況。設備部有備用設備定期切換制度,但空分分廠(chǎng)為保裝置穩定運行,切換油泵擔
心引起空分跳車(chē),近期沒(méi)有進(jìn)行切換。
(四)對于此次事故造成的高壓蒸汽管線(xiàn)及其放空管發(fā)生位移,主要有以下原因:
1.高壓蒸汽放空閥USV992 控制方式設置不合理。在機組跳車(chē)后,USV992 瞬間打開(kāi),將大約100T/h,
8.5MPa 高壓蒸汽釋放到大氣當中,前后存在著(zhù)巨大的壓差,由于壓差的存在,造成了流速過(guò)快,使管道產(chǎn)
生位移。
2.速關(guān)閥前放空與主蒸汽放空管屬于串聯(lián)放空狀態(tài),在汽輪機啟機前進(jìn)行暖閥箱操作時(shí),有大量的蒸
汽通過(guò)速關(guān)閥前放空排放,在排放過(guò)程中產(chǎn)生的凝結水順勢流到位置相對較低的USV992 閥后并未及時(shí)排出,在USV992 突然打開(kāi)后,產(chǎn)生水擊現象,加劇了管道的位移。
3.USV992 旁路存在內漏情況,造成USV992 閥后凝結水積聚,USV992 閥后的導淋為DN25 管線(xiàn)并與主閘
閥前導淋串聯(lián)到一根管后經(jīng)地溝從空壓機主廠(chǎng)房后墻穿出,為了防凍,主閘閥前導淋屬于微開(kāi)狀態(tài)??梢?br> 看出USV992 閥后導淋設計的過(guò)細,同時(shí)與高壓導淋串聯(lián),引起回水不暢,未能及時(shí)將凝結水排出加劇了水
擊的破壞程度。
三、防范措施:
(一)按照設備部備用設備切換管理制度規定,對備用設備及時(shí)切換使用,并利用設備備用期間對該
設備進(jìn)行拆檢,保證設備的正常使用。
(二)提高運轉設備點(diǎn)檢和運行人員巡檢質(zhì)量,做到早發(fā)現、早治理,杜絕責任事故的再次發(fā)生。
(三)對空分兩個(gè)單元的控制油泵、潤滑油泵缺陷進(jìn)行排查,做好相關(guān)聯(lián)鎖互備試驗,確保正常聯(lián)鎖
安全第一,預防為主,綜合治理互備。
(四)對速關(guān)閥前放空進(jìn)行改造,單獨引到室外進(jìn)行放空。將USV992 閥后導淋加粗并單獨引到室外排
放,避免凝結水的積聚;同時(shí)將該兩處導淋排放監控作為分廠(chǎng)重點(diǎn)檢查項目進(jìn)行監控,確保疏水正常。
(五)制定USV992 合理的控制方式,避免全開(kāi)全關(guān)對管道造成沖擊。
(六)要加強系統風(fēng)險分析,對系統內每根管線(xiàn)、每個(gè)設備存在的安全隱患做徹底排查,加強系統的
風(fēng)險管理。
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