電廠(chǎng)#5機高壓油濾漏油事件分析報告
1、事件經(jīng)過(guò)
(1)2月25日7:05時(shí),#5機發(fā)啟動(dòng)令開(kāi)機;7:22時(shí),#5機并網(wǎng),正常帶負荷,當帶滿(mǎn)基本負荷后,運行巡檢時(shí)發(fā)現#5機高壓油濾壓差表高壓端取樣管漏油呈線(xiàn)狀,報值長(cháng)通知檢修,并采取臨時(shí)措施用桶接油。
(2)8:26時(shí),開(kāi)始切輕油,8:40時(shí)發(fā)“STOP”令,8:52時(shí)解列,8:54時(shí)熄火,機組惰走正常。
(3)9:08時(shí),在做好相應安措(關(guān)閉切換站總出口閥、打開(kāi)高壓濾網(wǎng)排氣閥及泄油閥、打開(kāi)燃油噴嘴前排放總閥及14個(gè)排放閥)后,值長(cháng)同意燃機檢修無(wú)票處理高壓油濾壓差表高壓端取樣管漏油。9:55時(shí),檢修工作結束,恢復所有安措后,對機組沖油、憋壓正常。
(4)10:05時(shí),發(fā)“START”令,10:21時(shí)并網(wǎng),整個(gè)故障歷時(shí)1.5小時(shí)。
2、原因分析
此次故障的直接原因是:由于#5機高壓油濾壓力取樣管隔離閥前接頭焊縫漏油被迫停機處理。而高壓油濾常年輕重油冷熱交替經(jīng)過(guò),導致焊縫金屬疲勞脫焊。
3、防范措施
(1)啟機前沖油時(shí),仔細巡視管線(xiàn)及接頭是否有滲油、漏油現象,及時(shí)發(fā)現設備隱患,并采取有效措施處理,防止隱患擴大。
(2)加強定期檢查力度,特別是帶壓設備上跑冒滴漏的定期檢查工作。
(3)強化帶壓設備上焊接工作的金相監督檢查,確保焊接質(zhì)量,以延長(cháng)設備使用壽命。
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