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電廠(chǎng)#10爐低壓系統泄漏被迫停機事件分析報告

1、事件經(jīng)過(guò)
(1)12月22日14:39時(shí),#10爐在運行中備用低壓給水泵突然聯(lián)鎖啟動(dòng),低壓給水調門(mén)開(kāi)度達100%時(shí),低壓汽包壓力然迅速下降(由532KPa下降到431KPa)。
(2)初步判斷低壓系統泄漏,因當時(shí)#10爐正向重油供汽,立即將其切換至#3爐供汽,此時(shí)#10爐煙囪無(wú)明顯冒白煙情況,切除補汽后,低壓給水流量與低壓過(guò)熱蒸汽流量相差30t/h,低壓蒸發(fā)器入口及其之后煙溫下降約10℃左右。
(3)15:00時(shí),#10爐煙囪開(kāi)始冒含大量白色水蒸汽的煙氣,泄漏量加大,即向調度申請停爐處理。
(4)15:11時(shí)#10機開(kāi)始切輕油,15:30時(shí)#10機發(fā)停機令,15:49時(shí)#10機解列,15:45時(shí)#11機解列;
(5)對鍋爐進(jìn)行泄壓放水后,打開(kāi)低壓蒸發(fā)器靠燃機側人孔門(mén)檢查,發(fā)現管箱內有較多積水及靠近低壓蒸發(fā)器進(jìn)口聯(lián)箱左側仍有水汽冒出,初步估計此處為泄漏部位。
(6)23日0:40當爐內溫度下降到60℃時(shí),將低壓蒸發(fā)器進(jìn)口聯(lián)箱內積水清除,進(jìn)入內部檢查,發(fā)現低壓蒸發(fā)器進(jìn)口聯(lián)箱放水管引出管的第一個(gè)彎頭底部有一約20×15mm的泄漏口。由于檢修空間太窄,加上時(shí)間緊迫,同時(shí)考慮到該放水管的具體布置和運行工況,決定對其暫時(shí)封堵處理,待小修時(shí)再更換此管段。
(7)23日4:10時(shí)開(kāi)始向低壓爐上水做水壓試驗,打壓至過(guò)熱蒸汽集箱工作壓力憋壓5分鐘,保壓正常,檢查受熱面未發(fā)現漏點(diǎn)。整個(gè)故障歷時(shí)13個(gè)小時(shí)。
2、原因分析
(1)此次故障的直接原因為管彎頭內壁沖蝕減薄引起,該管原壁厚為3mm,而在泄漏點(diǎn)附近測厚僅為1mm左右,管外壁狀態(tài)完好。
(2)形成管彎頭內壁沖蝕原因初步分析認為該管路上串聯(lián)的二個(gè)閥(電動(dòng)、手動(dòng)門(mén))的長(cháng)期內漏沖刷所致。
3、防范措施
(1)#10爐小修時(shí)恢復封堵管段,在此前該管段的放水可通過(guò)低壓循環(huán)泵出口母管放水閥進(jìn)行。
(2)強化和做細爐的各類(lèi)疏放水管道的定檢、消缺工作,尤其要對爐內段易磨損減薄部位進(jìn)行重點(diǎn)檢查(焊口檢查、測厚等)。
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