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電廠(chǎng)#10爐HP主汽管熱偶套管斷裂事件分析報告

1、事件經(jīng)過(guò)
(1)3月1日上午,運行人員在巡檢中發(fā)現#10爐HP過(guò)熱器出口熱偶備用套管堵頭螺牙處有輕微漏汽,即發(fā)了缺陷單通知檢修檢查。當天,檢修人員到現場(chǎng)查看,發(fā)現在用及備用套管(相隔約40cm)均漏汽。由于#10機在2日、3日均連續運行,檢修部未能安排該缺陷的處理。
(2)4日零點(diǎn)班,#10機停運。檢修部安排人員處理該缺陷。在#10轉冷爐后于4:45時(shí)辦理工作票,檢修開(kāi)工。
(3)5:30時(shí),經(jīng)檢修人員割下熱偶套管發(fā)現:備用套管的主汽管內管段在縮口過(guò)渡處已斷裂,脫落在主汽系統內;在用套管的縮口過(guò)渡處有約為1/3周長(cháng)的肉眼可視裂紋。檢修工作負責人隨即將檢查情況匯報了部長(cháng),要求聯(lián)系相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員共同檢查。
(4)7:50時(shí),在用套管更換完畢,備用套管則進(jìn)行了封堵。此后對鍋爐、汽機的主蒸汽管道進(jìn)行檢查,查找脫落的熱偶套管。
(5)經(jīng)采取多種檢查方法,終于在17:30時(shí)利用射線(xiàn)探測到所斷套管在從HP主汽管上引出的#10爐對外供汽管路的水平彎管內。因該管路尚未投運,不影響主汽系統的安全運行,為了使#10爐能夠盡快投入運行,暫未取出該脫落套管(已作了標記)。
2、原因分析
(1)經(jīng)查#10爐這次已斷裂和有裂縫的二套管失效部位特征:無(wú)明顯塑性變形,斷裂、開(kāi)裂部位均在構件根部、近焊縫(6~7mm)的大小變徑過(guò)渡尖口上。初步判斷是構件的應力分布處理不合理造成,具體為疲勞失效,部位在應力最大區段的應力集中線(xiàn)上。
(2)前年#1爐同樣部位的同樣套管已斷裂過(guò)(也進(jìn)入蒸汽管內),當時(shí)將該情況通報了杭鍋,答復為該構件為行業(yè)標準件,出現斷裂屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,為個(gè)別現象,在允許范圍之內。所以當時(shí)沒(méi)有作進(jìn)一步的詳細分析和落實(shí)相關(guān)反措。
3、防范措施
(1)檢修部負責檢查全廠(chǎng)杭鍋產(chǎn)配9E爐所有高、低壓主汽管上該類(lèi)套管,全部拆下進(jìn)行著(zhù)色和射線(xiàn)探傷?,F#3、#10爐已完成,未見(jiàn)異常,#1爐正待安排進(jìn)行。
(2)檢修部負責將#10爐已有裂紋的套管送權威專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行綜合分析,要求盡快提出分析報告。
(3)現庫房已向杭鍋訂購的10根同樣套管停止使用,待分析結論和有杭鍋的明確說(shuō)法后再作處理。
(4)檢修部速訂購目前各火電廠(chǎng)機、爐通用的可拆卸(螺口)的錐體型熱偶套管,并分批進(jìn)行更換。
(5)明確今后機、爐主汽管道上的熱偶套管的定檢周期(每年一次)、檢查辦法(著(zhù)色和射線(xiàn)探傷)和標準(無(wú)裂紋)。
(6)因我公司有多臺杭鍋產(chǎn)配9E爐,為防止此類(lèi)事情的發(fā)生(代價(jià)很大),及時(shí)把此故障情況及相關(guān)分析報告上報公司,轉發(fā)各下屬電廠(chǎng)。
(7)今后本廠(chǎng)所有鍋爐、壓力容器及壓力管道部件,尤其是高溫部件的提前失效,要進(jìn)行結構、材質(zhì)分析,找出確切原因,落實(shí)具體防范措施。
(8)由生產(chǎn)管理部組織相關(guān)技術(shù)人員制定主汽管內遺留套管的處理方案,在供熱系統調試前取出。