電廠(chǎng)#5機IGV故障事件分析報告
1、事件過(guò)程
(1)9月3日7:55時(shí),#5機啟機,8:07時(shí)機組升速至90.3%n,觀(guān)察到IGV開(kāi)始動(dòng)作,CSGV由33.6o緩慢上升。8:07:51機組升速至97.8%n時(shí),發(fā)“IGV控制故障跳機”、“IGV控制故障”、“IGV位置故障”報警,機組自動(dòng)停機,轉速下落。
(2)停機后進(jìn)行IGV靜態(tài)動(dòng)作試驗:分別給定34o、57o、84o的IGV開(kāi)度時(shí),MKVI反饋值、就地開(kāi)度及測量伺服電流均對應,正常。
(3)9:26時(shí),經(jīng)多次反復IGV開(kāi)、關(guān)動(dòng)作試驗正常后,機組發(fā)啟動(dòng)令第一次試機。9:37時(shí)機組正常升速至89.8%n,IGV給定值CSRGV開(kāi)始由34o開(kāi)始增大,反饋值CSGV升至35.5o時(shí)保持不變,查就地開(kāi)度仍在34o位置無(wú)變化,液壓油壓力為80bar,系統無(wú)滲漏。機組升速到97.5%n,IGV給定值CSRGV達84o時(shí),機組自動(dòng)停機。
(4)懷疑VH3前的液壓油濾網(wǎng)臟,待輪間溫度下降后于15:10時(shí)更換了IGV的專(zhuān)用濾網(wǎng)。并再次進(jìn)行IGV靜態(tài)試驗,在IGV不同角度下,其控制參數和反饋信息跟蹤均正常,同時(shí)在各個(gè)角度狀態(tài)下逐片檢查(共64片)可轉導葉,無(wú)卡澀。16:18時(shí),發(fā)啟動(dòng)令第二次試機,現象同第一次試機,IGV仍打不開(kāi),機組自停。
(5)17:00時(shí),模擬水洗狀態(tài)第三次試機。選水洗狀態(tài),CRANK方式,發(fā)啟動(dòng)令,當14HM動(dòng)作時(shí),CSGV由34o升至84o,就地IGV開(kāi)啟,指示84o,觀(guān)察相關(guān)運行參數未見(jiàn)異常。經(jīng)對比幾次試機時(shí)IGV的故障現象,分析認為測量、控制系統沒(méi)有問(wèn)題,初步鎖定故障點(diǎn)應在液壓系統和可轉導葉機械傳動(dòng)部分。
(6)9月4日8:40時(shí),依照上述思路,分析懷疑到20TV-1電磁閥在帶電動(dòng)作后,可能關(guān)閉不嚴,造成IGV油動(dòng)機推動(dòng)液壓油流量不夠。更換該閥,并進(jìn)行IGV靜態(tài)試驗正常。11:28時(shí),#5機發(fā)啟動(dòng)令第四次試機,試驗結果同前,IGV打不開(kāi),機組自停。
(7)17:30時(shí),為進(jìn)一步觀(guān)察IGV管路的油壓變化,在IGV執行油動(dòng)機的進(jìn)、出口液壓油管路上加裝了測試用常規壓力表,同時(shí),為縮小故障范圍,將IGV的伺服閥也進(jìn)行了更換,21:30結束。
(8)23:00時(shí),機組發(fā)啟動(dòng)令第五次試機,升速至90.3%n時(shí)IGV開(kāi)度由34o開(kāi)始開(kāi)啟,達55.5o后保持不變,此時(shí)油缸兩側油壓為76/28bar。23:18時(shí),機組空載滿(mǎn)速,檢查機組無(wú)異常后并網(wǎng)帶負荷。當TTXM達370℃,CSRGV由57往上升時(shí),CSGV保持55.5o不變,油缸兩側壓力最終達84/0bar,CSGV仍為55.5,同時(shí)機組發(fā)“IGV控制故障”報警,即發(fā)STOP停機,仍未鎖定具體故障點(diǎn)。
(9)9月5日,經(jīng)過(guò)多次IGV動(dòng)、靜態(tài)的檢查和分析,故障范圍逐步縮小到IGV的油動(dòng)機和傳動(dòng)機構上。由于該項檢查的工作量和難度都很大,耗費的時(shí)間也長(cháng),經(jīng)請示廠(chǎng)領(lǐng)導同意后,開(kāi)始進(jìn)行該項檢查。
(10)16:30時(shí),經(jīng)解體檢查發(fā)現:油動(dòng)機輸出推動(dòng)連桿頭并帽松動(dòng)、鎖片長(cháng)開(kāi);96TV-1/2安裝板座與油動(dòng)機輸出推動(dòng)連桿頭的電焊處脫焊開(kāi)裂;打開(kāi)油缸檢查內缸面光滑無(wú)異常拉傷痕跡,活塞運動(dòng)自如。復裝后,油缸可用手輕松推拉,憋壓不漏。組裝油動(dòng)機后,重新緊固并帽,加鎖兩道鎖緊壓邊(原南汽大修返廠(chǎng)時(shí)鎖一邊),并點(diǎn)焊96TV-1/2安裝板座與油動(dòng)機輸出推動(dòng)連桿頭。
(11)22:30時(shí),油動(dòng)機部套復裝完畢,對IGV的靜態(tài)CSRGV和就地指示值、IGV伺服電流和反饋值進(jìn)行了檢查、調整,并拆除了觀(guān)察用的兩只臨時(shí)壓力表。
(12)9月6日0:00時(shí),機組發(fā)啟動(dòng)令第六次試機,升速、并網(wǎng)直至帶基本負荷IGV動(dòng)作正常,機組無(wú)異常,2:19時(shí)停機,備用。
(13)7:55時(shí),#5機按計劃正常啟機,7:59時(shí)點(diǎn)火,8:00時(shí)發(fā)現IGV油動(dòng)機液壓油管路漏油,立即停機處理,查為油動(dòng)機左側管進(jìn)口卡套松脫,右側管有砂眼。更換卡套并對砂眼進(jìn)行了補焊。9:45時(shí)處理完畢,試壓無(wú)漏。10:02時(shí)機組啟動(dòng),10:22時(shí)并網(wǎng)。
2、原因分析
(1)IGV的油動(dòng)機和傳動(dòng)機構松動(dòng)和鎖片失效原因,初步分析為:機組在運行中長(cháng)期的振動(dòng)或偶然的一次大振動(dòng),引發(fā)鎖片張開(kāi)失效和焊縫開(kāi)裂。
(2)IGV油動(dòng)機左側管進(jìn)口卡套松脫及右側管砂眼,也同樣因振動(dòng),振脫卡套及油動(dòng)機進(jìn)、出油液壓環(huán)形減振管因相互摩擦減薄而出現砂眼。
3、防范措施
(1)利用每次小修機會(huì ),對全廠(chǎng)燃機的IGV部套和系統進(jìn)行一次全面、仔細的檢查(重點(diǎn)為檢查、解決高頻振動(dòng)問(wèn)題),及時(shí)消除隱患。同時(shí)將該項檢查列入各臺燃機的定期工作。
(2)明確規定主機設備負責人為設備發(fā)生異常時(shí)技術(shù)攻關(guān)的召集、協(xié)調及分析、解決問(wèn)題的總負責人。當設備出現疑難技術(shù)問(wèn)題時(shí),及時(shí)召集相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,進(jìn)行討論分析、安排相關(guān)檢查及處理,盡快排除異常。各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員也應打破工種、專(zhuān)業(yè)界限,必須聽(tīng)從主機設備負責人的安排、調遣,積極配合,不得推諉。
(3)本次IGV故障的處理過(guò)程中,檢修各專(zhuān)業(yè)緊密配合,共同認真檢查、分析、最終找到了故障點(diǎn),但也耗費了3天時(shí)間,說(shuō)明我們處理故障的切入點(diǎn)選取和時(shí)機的把握還不夠準確,還有待認真總結經(jīng)驗,不斷提高故障消缺能力。