電廠(chǎng)#5機熄火跳機事件分析報告
1、事件過(guò)程
(1)7月17日0:10時(shí),#5機啟機,0:27時(shí)空載滿(mǎn)速,各噴嘴前壓力16bar,高壓油濾壓差1.5psi。0:29時(shí),#5機并網(wǎng),選帶基本,0:37時(shí)開(kāi)始切重油,0:45時(shí)切到重油位。0:47:44,突然發(fā)“熄火跳閘”報警,機組遮斷,跳機前機組主要參數:DWATT:29MW;TTXM:536℃;TTXSP1:38.2℃;FQL1:69.89%;CSGV:83.5;FD-INTENS-1:178;FD-INTENS-2:131;FD-INTENS-3:146;FD-INTENS-1:134;均穩定。1:00時(shí),進(jìn)行沖油檢查,FQL1為44.5%,發(fā)現高壓油濾壓差表頂表(10psi),憋壓時(shí)高壓油濾壓差為0,各噴嘴前壓力為6.5bar,無(wú)漏。
(2)經(jīng)拆下高壓油濾,發(fā)現濾芯布滿(mǎn)金屬絲,檢查輕重油濾較干凈;清理高壓油濾濾筒及管道,并更換了高壓油濾及輕重油濾濾芯;拆開(kāi)20CF連接螺栓后盤(pán)主燃油泵卡死無(wú)法盤(pán)動(dòng),檢修更換主燃油泵,6:40時(shí)主燃油泵更換完畢,沖油檢查正常。
(3)7:05時(shí),#5機發(fā)啟動(dòng)令,7:21時(shí)空載滿(mǎn)速,查主燃油泵工作正常,高壓油濾壓差為0,燃油系統無(wú)漏點(diǎn),7:23時(shí)機組并網(wǎng)。
2、原因分析
(1)本次跳機原因為主燃油泵軸套磨損,脫落的金屬絲卡澀泵軸,機組斷油而熄火遮斷;
(2)主燃油泵軸套磨損,初步分析為下列因素的分別作用或綜合作用是引發(fā)這種損傷的可能:
1)該主燃油泵為返修件,今年3月份投運到故障共運行1600小時(shí)左右,返修前軸套材料為巴氏合金,返修時(shí)改用了磷青銅。選材的變化帶來(lái)了導熱性、熱膨脹性、耐磨性等物理性能及硬度、疲勞強度等機械性能的改變;
2)目前#5機燃油三通閥特性為切重油過(guò)程中三通閥開(kāi)度在70%前重油注入量非常小,閥后重油溫度只能達到30余度,但超過(guò)此開(kāi)度,閥后的重油溫度在短時(shí)間內(約2分鐘)快速上升,主燃油泵因受熱沖擊,引起間隙變化;
3)返修時(shí)的檢修質(zhì)量(裝配工藝、尺寸調整等)。
3、防范措施
(1)修改#5機切重油時(shí)三通閥的控制方式,改為步進(jìn)式開(kāi)啟或根據閥后重油溫度開(kāi)啟的控制方式,使得三通閥后的重油溫升平穩均勻,減小對主燃油泵、燃油分配器的熱沖擊影響。
(2)適當調高重油壓力控制值,提高切重油初期的重油流量。
(3)改進(jìn)主燃油泵返修工藝,進(jìn)行嚴格的工藝審查及檢修后的驗收,確保返修質(zhì)量(原來(lái)的工藝及材料未得到改進(jìn)前不再進(jìn)行該類(lèi)返修)。
(4)加強重要返修件(如主燃油泵、燃油分配器等)的上機前檢測,并進(jìn)行壽命及狀態(tài)評估,制訂合理的定檢項目、內容與周期,確保運行安全。
?