電廠(chǎng)#1機因負荷大幅波動(dòng)造成超溫跳閘事件分析報告
1、事件經(jīng)過(guò)
(1)1月8日,電廠(chǎng)計劃在9日安排本機燃燒LNG燃料,為此檢修利用機組停機時(shí)間進(jìn)行了以下相關(guān)工作:
①機務(wù)專(zhuān)業(yè):復裝燃油清吹軟管及單向閥,檢查清理VA18-1,LNG噴嘴法蘭、螺絲檢查及緊固,#10~11、#11~12、#12~13聯(lián)焰管更換密封,噴嘴前排油三通漏油處理,#1機放散閥.速斷閥活動(dòng)性試驗正常。
②熱控專(zhuān)業(yè):
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序號
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系統
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項??? 目
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檢查結果
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1
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氣體燃料系統
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做速比閥行程試驗,嚴密性試驗
做控制閥行程試驗,嚴密性試驗
檢查MKV盤(pán)信號FPG2、FGUP顯示是否正確
做20VG-1電磁閥傳動(dòng)試驗
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速比閥、控制閥靜態(tài)正常。速比閥嚴密性試驗三分鐘FPG2由-0.03為0.10bar,合格??刂崎y嚴密性試驗三分鐘FPG2由20.09bar下降為20.03bar,合格。傳動(dòng)正常。
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2
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氣體燃料前置站
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檢查MKV盤(pán)信號L71GS2H、L71GS1H、L71GS12BHH、L71GS12AHH、L71GS13HH、L71GS2H、L71GS22BHH、、L71GS22AHH、L71GS23HH、GSD1、GSD2、FPG3、FTG、JRT1、JRT2、JRT3顯示是否正確。
做速斷閥和放散閥動(dòng)作試驗。
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前置站所有MARK V信號正常。其中FTG開(kāi)機時(shí)為17度,低于報警值,強制L26GLX為1開(kāi)機。速斷閥和放散閥動(dòng)作試驗正常。速斷閥關(guān)為2.5秒,放散閥開(kāi)為2秒。
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3
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霧化空氣系統
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1.做霧化空氣旁路電磁閥傳動(dòng)試驗。
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20AA傳動(dòng)試驗正常。
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4
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氣體燃料跳閘油系統
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檢查MKV盤(pán)信號L63HG1L、L63HG2L、L63HG3L顯示是否正常。
做氣體燃料跳閘電磁閥傳動(dòng)試驗。
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開(kāi)關(guān)反饋正常。
20FG傳動(dòng)正常。
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5
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液體燃料清吹系統
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檢查MKV盤(pán)信號L63PL21O顯示是否正確。
做電磁閥20PL試驗
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開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示正常。20PL傳動(dòng)正常??刂茪庠瓷厢橀y堵塞,清理后正常。
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6
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危險氣體檢測系統
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1.做危險氣體檢測系統送電試驗
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氣體燃料盤(pán)送電正常。輪機間通道全部抑制。
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(2)檢修相關(guān)工作結束,機組在LNG狀態(tài)下起機:
7:05時(shí),#1機AUTO位,GAS模式發(fā)啟動(dòng)令,A、B段燃氣檢漏程序通過(guò),試驗正常;
7:16時(shí),機組點(diǎn)火,齊著(zhù),TNH=12.21%,FPG2=1.81bar;
7:27時(shí),機組空載滿(mǎn)速,FPG2=18.47bar;
7:28時(shí),機組并網(wǎng),預選25MW運行時(shí)負荷在18~30MW之間波動(dòng),FPG2在17.8~18.8bar波動(dòng),FPG1壓力穩定在22.8bar左右;
8:43時(shí),請示總工同意后,機組逐漸帶至BASE LOAD,DWATT在89~116MW波動(dòng),FSR2在48~60%波動(dòng),FPG2在18.06~19.04bar波動(dòng),液壓油壓98bar穩定;
8:43:40時(shí),機組發(fā)出“超溫跳閘”,機組遮斷,查最高排煙溫度567℃,機組正常惰走至盤(pán)車(chē)投入后,轉CRANK方式冷拖。
(3)機組跳閘后,為了保證機組能盡快恢復并網(wǎng)運行,決定進(jìn)行氣轉油相關(guān)切換操作,機組改為燃燒燃油狀態(tài)進(jìn)行起機:
9:30時(shí),#1機選輕油模式,發(fā)啟動(dòng)令;
9:39:14時(shí),點(diǎn)火CD(1")AB,TNH=12.26%;
9:50:23時(shí),#1機并網(wǎng)。
10:22時(shí),#1根據排煙黑度逐漸帶至BASE LOAD,FSR=66.85%,DWATT=97MW,TTXM=539℃,TTXSP1=34.1℃,FAL=-1.9%,霧化空氣壓力18.8bar,液壓油壓力98bar。
13:07時(shí),接令切重油到位,整個(gè)燃油狀態(tài)下啟動(dòng)過(guò)程無(wú)異常。
2、原因分析
(1)從負荷波動(dòng)情況來(lái)看,初步懷疑MARKV伺服系統故障,造成控制閥,速比閥調節不穩定所致。
(2)在燒氣前已經(jīng)對控制閥和速比閥的做了靜態(tài)檢查,檢查結果見(jiàn)上述文中表格,從數據分析是滿(mǎn)足靜態(tài)行程試驗的要求的。
(3)控制閥或速比閥在LNG工作壓力下出現部分卡澀。
(4)1月9日停機后,再次對控制閥和速比閥的做了靜態(tài)試驗,根據試驗數據看出,控制閥和速比閥在靜態(tài)狀態(tài)試驗是正常的,其本次的控制閥不穩應是動(dòng)態(tài)瞬間的,這有待于下次燃燒LNG時(shí)再進(jìn)一步驗證。
3、防范措施
(1)加強對控制.速比閥的伺服閥的定檢和試驗,規定在機組燒油期間,熱控分部每間隔10天利用機組停機時(shí)間進(jìn)行速比閥和控制閥的活動(dòng)性試驗,應反復多次開(kāi)關(guān),并應在多個(gè)行程位(0、25%、50%、75%、100%)停留;反之,在機組燃燒LNG時(shí),對燃油系統旁通閥亦做上述工作。
(2)機組燒油時(shí)間超過(guò)1個(gè)月,改換燃燒LNG時(shí),則將燃氣系統的伺服閥更換為新備件(或新沖洗件),反之燃油系統期間。
(3)在更換燃油伺服閥或速比閥伺服閥,控制閥伺服閥后應對液壓油系統進(jìn)行充分排氣(可利用拆解管接頭方式排氣)。
(4)控制系統的液壓油濾網(wǎng)應嚴格檢查,發(fā)現臟污及時(shí)更換。
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