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電廠(chǎng)#1跳機事件分析報告

1、事件經(jīng)過(guò)
2006年8月8日,兩套機組使用#4罐重油運行,7時(shí)#4罐油位2.9m。8:25時(shí)因重油濾網(wǎng)壓差高(16psi),重油濾網(wǎng)由#1切換到#2運行。09:20時(shí)#1燃機濾網(wǎng)更換后立即給備用濾網(wǎng)沖油,此時(shí)#2濾網(wǎng)壓差上升較快。
09:38時(shí)因#1、#3燃機濾網(wǎng)均出現壓差上升較快,且#1燃機#1重油濾網(wǎng)還在充油不能馬上使用,值長(cháng)令由#4罐切#1罐(油位10.7m)運行,09:40倒罐完畢。
09:40時(shí)#1燃機重油壓力低,FFU2壓力為3.6bar,值班員強制啟動(dòng)備用重油泵,壓力上升到4.5bar后又下降3.6bar。
09:42時(shí)先后出現“重油燃料壓力低”、“高壓油濾壓差高報警”和“液體燃料壓力低跳閘”信號,#1燃機跳機。#2汽機隨即快速減負荷,09:47解列#2發(fā)電機出口開(kāi)關(guān)502,汽機打閘。#1燃機跳閘后,燃機值班員迅速手動(dòng)拉開(kāi)防喘閥臨時(shí)電源(沒(méi)有注意到防喘閥開(kāi)否,當時(shí)在燃油畫(huà)面)。
10:10時(shí)#1燃機濾網(wǎng)切換完畢,10:14時(shí)#1燃機并網(wǎng),10:50時(shí)#2發(fā)電機并網(wǎng)。
2、原因分析
事件跳機前后打印出以下信息:
09:42:13 HEAVY FUEL PRESS LOW重油壓力低;
09:42:33 LIQUID FUELFILTERDIFF PRESS HIGH高壓油濾壓差高;
09:42:34 LIQUID FUEL PRESSURE LOW液體燃料壓力低;
09:42:37 LOW LIQUID FUEL PRESS--TRIP液體燃料壓力低跳閘;
09:42:37 HEARY FUEL TG -TRIP重油狀態(tài)跳閘。
(1)從以上事件經(jīng)過(guò)和打印的報警信息可以分析,故障是由于燃機燃油壓力低,致使燃油截止閥前的壓力開(kāi)關(guān)63FL-2動(dòng)作跳機(動(dòng)作值為2.41±0.07bar)。跳機時(shí)運行中的#4罐油位2.41m,8:25時(shí)濾網(wǎng)切換后,從濾網(wǎng)中放出的重油可以看到,油的粘度較大,一灘一灘的,可以疊摞,而且油中含水較多。運行中的#4油罐因無(wú)靜置時(shí)間,油水不能徹底分離,尤其是接近油罐底時(shí),油中含水更多,而紙質(zhì)的重油濾網(wǎng)對水份有吸附作用,導致重油濾網(wǎng)壓差快速上升,截止閥前壓力降到跳機值,這是造成跳機的客觀(guān)原因。
(2)電廠(chǎng)的運行規程,基本上是以海恩電廠(chǎng)的運行規程為藍本進(jìn)行修改的,對于日用油罐的安全油位也是按照海恩電廠(chǎng)的運行經(jīng)驗定為2m,沒(méi)有修改過(guò),在以前的運行中也沒(méi)有發(fā)生過(guò)什么問(wèn)題。但由于電廠(chǎng)#4日用油罐容積只有2000立方米,與海恩電廠(chǎng)及其它電廠(chǎng)的罐容相比要小很多,低液位運行時(shí)容易將油罐底部的雜質(zhì)和水份攪起,這次故障說(shuō)明在重油雜質(zhì)多以及油中含水較大的情況下,#4罐在2m油位運行是不安全的,因此需進(jìn)一步修改和完善我廠(chǎng)的運行規程。
(3)運行人員在此次故障處理中,存在操作失誤,造成了此次跳機。三通閥前、重油濾后的FFU2壓力低,是由于重油濾網(wǎng)壓差高引起的,此時(shí)重油濾之前的重油壓力是正常的,由于它是依靠重油回油調節閥調節回油來(lái)維持的。當運行人員啟動(dòng)備用重油泵后,此閥很快又將重油濾網(wǎng)前的壓力重新調回到之前的正常水平。因此,FFU2在短時(shí)間沖高后,又回到之前的低壓狀態(tài)。由于運行人員對系統不熟悉,誤以為啟動(dòng)備用重油泵后FFU2壓力可以恢復,在機組程序保護切輕油狀態(tài)下,強制切回重油,造成#1燃機因燃機的壓力低保護跳機,這是造成此次跳機的直接原因。
(4)在兩臺燃機重油濾壓差同時(shí)快速上漲時(shí),如果運行人員果斷采取措施,立即切罐運行,也可以避免此次跳機發(fā)生。
3、防范措施
(1)立即著(zhù)手修改電廠(chǎng)運行規程中不完善的內容。為避免再發(fā)生因油罐底部油質(zhì)差,造成濾網(wǎng)堵塞跳機,對于#4罐,安全油位由原來(lái)的2m暫改為2.5m。對此,安技部下發(fā)正式通知,運行人員對#4油罐運行到2.5m的敏感油位附近時(shí)要密切關(guān)注濾網(wǎng)壓差情況,出現異常時(shí)應采取果斷措施,保證機組安全運行。
(2)運行人員要加強事故預想培訓,對預想的情況要進(jìn)行經(jīng)常性的模擬演練,并對演練結果進(jìn)行總結和評價(jià),以提高運行人員對緊急情況的處理能力。
(3)運行重油值班員每天要對日用罐進(jìn)行一次排水,避免油罐底部積水過(guò)多。此外,對于底部臟油要定期倒回儲油罐,保持日用罐的清潔。
(4)重油值班員要定時(shí)對重油處理線(xiàn)出口含水量進(jìn)行檢測,并依據檢測結果,合理調整處理線(xiàn)的運行參數,減少油中的含水量。
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