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“6.1”調溫水自動(dòng)閥4001T26B故障

?? 事故經(jīng)過(guò):
??? 2006年6月11日早晨5:? 50,調溫水流量計4002F3出現波動(dòng),聚合外操到現場(chǎng)確認,發(fā)現冷水閥動(dòng)作與控制室輸出不符,并且當冷水閥開(kāi)度一大于50%時(shí),閥門(mén)就直接開(kāi)到100%位置,造成調溫水流量不穩,當時(shí)乙烯進(jìn)料14. 2T/H,反應器溫度88℃基本穩定,僅在正負2℃內波動(dòng),工藝班長(cháng)立即通知儀表人員及車(chē)間領(lǐng)導,在儀表人員檢查后,認為短時(shí)間內不能解決,通知儀表班長(cháng)和技術(shù)員。
??? 6: 18,聚合主操將反應器溫度投手動(dòng)控制,后投串級控制,6:因反應器溫度上升過(guò)快,班長(cháng)令聚合主操將反應溫度降到50℃以以防止反應飛溫,并將乙烯反吹切為高壓氮氣,停止丁烯和氫氣進(jìn)38下
料,保持反應組分。6:? 55儀表班長(cháng)和技術(shù)員與工藝技術(shù)員到達。為了盡快恢復生產(chǎn),7:? 30工藝人員現場(chǎng)關(guān)閉E-4007的循環(huán)水,打開(kāi)蒸汽給反應器升溫,9:? 10儀表人員更換新定位器和調試完畢,投用準備開(kāi)車(chē),工藝人員將高壓氮氣切回乙烯,9:? 40,啟動(dòng)T2泵,9:? 50,當反應溫度升到70℃時(shí),殘余的催化劑觸發(fā)反應,工藝人員根據實(shí)際情況調整反應器組分,10:? 15注催化劑,反應產(chǎn)率逐步提高到6. OT/H。
??? 事故類(lèi)別:生產(chǎn)事故。
??? 事故原因:
??? 冷水閥4001T26B的定位器長(cháng)期磨損,出現故障,需更換新定位器。
??? 整改措施:
??? (1)聚合主操必須精心操作,時(shí)時(shí)監控好各項反應參數,在進(jìn)行參數調整時(shí),應能夠預見(jiàn)到可能發(fā)生的反應變化及相關(guān)事件,以便及時(shí)地調整。
??? (2)聚合主操應熟悉各種監測系統和調節控制系統的操作。
(3)規定調溫水閥每半年全面維護一次,保證正常生產(chǎn)。
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