稀醋酸泵前導淋未關(guān)導致稀酸及碘甲烷泄漏的事故
一、事故經(jīng)過(guò)
某某醋酸公司2011年6月2日,因醋酸工段稀醋酸泵泵體漏油,當班人員給維修下達檢修聯(lián)絡(luò )單,檢修工作由維修保運人員擔任,18:30開(kāi)始檢修時(shí)需打開(kāi)導淋,排掉泵內積液,當天20:00檢修完成。檢修完成后由合成當班班長(cháng)王某某驗收簽字確認,并組織進(jìn)行盲板抽除、加油、盤(pán)泵、閥門(mén)確認等工作,確認完成后于21:50分進(jìn)行試啟動(dòng),第一次啟動(dòng)由當班人員王某、馬某負責,泵啟動(dòng)后發(fā)現泵輕微漏油,并于21:54停泵處理。處理后該班班長(cháng)進(jìn)行第二次啟泵,運行后發(fā)現泵附近響聲異常,反應釜液位下降,當時(shí)懷疑泵不打量造成液位下降,響聲可能系泵靠背輪響聲,運行約15分鐘,決定啟用B泵。但倒泵后,反應釜液位繼續下降,且稀醋酸進(jìn)口流量大,于是通知儀表檢查流量計,但由于導淋直接插入地溝,現場(chǎng)人員幾次檢查未發(fā)現漏點(diǎn),后技術(shù)員賈某某在了解上述情況后,去現場(chǎng)檢查,約22:30發(fā)現進(jìn)口導淋未關(guān),隨即關(guān)閉導淋。
二、事故原因
1、直接原因
在啟動(dòng)稀醋酸泵前,未關(guān)稀醋酸泵前導淋所致。
2、間接原因
2.1業(yè)務(wù)技能水平較差,不能及時(shí)準確判斷泄漏原因。
2.2生產(chǎn)確認制、責任制和崗位操作規程實(shí)施不到位。啟泵前崗位人員雖然進(jìn)行了盲板抽除、加油、盤(pán)泵、閥門(mén)確認等工作,沒(méi)有嚴格按規程將啟泵前檢查確認工作完全落實(shí)到位,給本次事故的發(fā)生帶來(lái)嚴重隱患。
2.3崗位操作記錄不全面,存在很大缺陷。
三、事故防范和整改措施
1、對安全生產(chǎn)工作明確分工、落實(shí)責任。車(chē)間和相關(guān)職能部門(mén)要不定期地對職工業(yè)務(wù)技能知識逐級抽查、抽考,嚴格崗位技能培訓、把安全第一的意識落實(shí)到整個(gè)生產(chǎn)的全過(guò)程中。
2、認真組織學(xué)習,舉一反三,汲取本次事故教訓,提高人員的安全意識、責任心,做到盡職、盡責、無(wú)差錯。
本次事故給各級人員敲響了警鐘,要求各級人員一定要高度重視安全生產(chǎn)工作,引以為鑒,加強安全生產(chǎn)監管力度,事前一定要把工作做實(shí)、做細,嚴防類(lèi)似事故再次發(fā)生。
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