編制袋碰擦銘牌破損 吊帶斷裂料包墜落砸人
事故經(jīng)過(guò):
2006年10月2日22時(shí)23分,寶山鋼鐵股份有限公司不銹鋼分公司煉鋼廠(chǎng)轉爐分廠(chǎng)2#電爐通電冶煉不銹鋼母掖,23時(shí)24分停電并打開(kāi)電爐密閉罩,輔操工陳XX、金建法按作業(yè)程序到操作平臺進(jìn)行測溫、取樣。此時(shí),指吊工路風(fēng)嶺指揮吊運二包硅鐵粉和二包碳粉,起重機駕駛員周XX操作20#橋式起重機(210/80t)用副鉤的10噸小鉤吊運。當小鉤上升到離電爐操作平臺上方高7米時(shí),向西(電爐密閉罩門(mén)方向)開(kāi)動(dòng)1米,即開(kāi)動(dòng)起重機大車(chē),途徑2#電爐平臺,編織袋的一根吊帶突然斷裂,導致該粉料整包墜落,砸在正在測溫取樣工作的操作工陳XX身上,急送長(cháng)海醫院搶救,終因傷勢過(guò)重搶救無(wú)效死亡。
事故類(lèi)別:起重傷害
事故現場(chǎng)勘察及取樣技術(shù)分析
經(jīng)過(guò)現場(chǎng)勘察發(fā)現,電爐密閉罩銘牌南上角有碰擦痕跡,并有疑似硅鐵粉殘留,經(jīng)調查組見(jiàn)證取樣(1號樣為密閉罩銘牌南上角殘留物,以下簡(jiǎn)稱(chēng)1號樣;2號樣為灑落地面殘留物,以下簡(jiǎn)稱(chēng)2號樣),送上海材料研究所檢測中心測試分析,1號和2號化學(xué)成份相吻合(見(jiàn)2006一H一8386檢測報告)。
事故原因
1、直接原因
在吊運過(guò)程中,硅鋼粉編織袋碰擦到電爐密閉罩門(mén)銘牌的南上角,造成編織袋破損,一根吊帶突然斷裂,粉料包墜落。是本起事故的主要原因。
2、間接原因
(I)輔助工陳XX在起重機鳴號運行情下,未采取主動(dòng)避讓措施。
(2)煉鋼廠(chǎng)運轉車(chē)間、轉爐分廠(chǎng)對作業(yè)區內交叉作業(yè)的不安全作業(yè)隱患末充分辨識。
該起事故是由起重機駕駛員對作業(yè)周邊環(huán)境觀(guān)察不仔細,違反起重作業(yè)“十不吊”規定及本崗位操作規程,引發(fā)的一起責任事故。
事故責任分析及責任者的處理建議
1、周XX,起重機駕駛員。因違返起重作業(yè)“十不吊”規定和《20#電爐210t起重機崗位規程》第三條規定,“……須確認副鉤的位置和高度,防止碰撞結構架或其他物體?!?,導致事故發(fā)生。對事故負有主要責任,建議按不銹鋼分公司有關(guān)規定給予行政處分。
2、王XX,運轉車(chē)間主任。對作業(yè)區內交叉作業(yè)的不安全作業(yè)隱患末充分辨識,負有領(lǐng)導責任,建議安監部門(mén)按有關(guān)規定給予行政處罰。
3、茅XX,轉爐分廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)。對作業(yè)區內交叉作業(yè)的不安全作業(yè)隱患末充分辨識,負有管理責任,建議按不銹鋼分公司有關(guān)規定給予行政處分。
4、孫XX,運轉車(chē)間丁班作業(yè)長(cháng)、于XX,轉爐分廠(chǎng)預處理作業(yè)長(cháng)。對作業(yè)區末盡現場(chǎng)安全管理責任,建議按不銹鋼分公司有關(guān)規定給予行政處分。
事故整改措施建議
1、不銹鋼分公司立即組織二級班子學(xué)習,深刻吸取事故教訓,消除麻痹思想,樹(shù)立“生產(chǎn)必須服從安全”的思想。
2、不銹鋼分公司加強對作業(yè)現場(chǎng)隱患的識別,充分發(fā)動(dòng)員工查找身邊的不安全因素,積極做好整改工作,創(chuàng )造良好的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境。
3、不銹鋼分公司加強職工安全意識教育,嚴格遵守《安全操作規程》,對安全操作規程不符合生產(chǎn)現狀的條款進(jìn)行修改,規范操作行為,進(jìn)行標準化作業(yè)。
4、不銹鋼分公司針對該起事故,立即組織職工學(xué)習、討論,舉一反三,真正吸取事故教訓,深入尋找自己身邊安全隱患及深刻反思不安全行為。