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濱州市山東富凱不銹鋼有限公司“11.29”重大煤氣中毒事故調查報告

 2015年 11月 29日 17時(shí) 40分許,位于濱州市鄒平縣的山東富凱不銹鋼有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)富凱公司)發(fā)生重大煤氣中毒事故,造成 10人死亡, 7人受傷,直接經(jīng)濟損失 990.7萬(wàn)元。

  事故發(fā)生后,國務(wù)院、國家安全監管總局和山東省委、省政府高度重視。國務(wù)委員王勇作出重要批示,要求做好傷員救治和事故處理,查明事故原因,吸取教訓,嚴防類(lèi)似事故發(fā)生。國家安全監管總局局長(cháng)楊煥寧、山東省委書(shū)記姜異康、省長(cháng)郭樹(shù)清等領(lǐng)導同志先后作出批示,對傷員救治、善后處理和事故調查等工作提出明確要求。國務(wù)院安委會(huì )對該起事故查處實(shí)行掛牌督辦。國家安全監管總局派員趕赴事故現場(chǎng),督導事故救援和調查處理等工作。張務(wù)鋒副省長(cháng)帶領(lǐng)省有關(guān)部門(mén)負責同志連夜趕赴事故現場(chǎng),指導事故搶險救援,組織成立事故調查組,并對傷員救治、善后處理和事故調查處理等工作進(jìn)行了安排部署。

  依據《安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例》(國務(wù)院令第 493號)和《山東省生產(chǎn)安全事故報告和調查處理辦法》(省政府令第 236號)等法律法規, 11月 30日,省政府

  成立了由省安監局、省經(jīng)信委、省監察廳、省公安廳、省總工會(huì )和濱州市政府有關(guān)負責同志和工作人員組成的山東富凱不銹鋼有限公司 “11?29”重大煤氣中毒事故調查組(以下簡(jiǎn)稱(chēng)事故調查組),開(kāi)展事故調查工作。同時(shí),邀請省檢察院派員參加,聘請了煤氣生產(chǎn)、工程設計、設備制造和應急救援等方面的專(zhuān)家組成專(zhuān)家組,參加事故調查工作。

  事故調查組按照 “四不放過(guò) ”和“科學(xué)嚴謹、依法依規、實(shí)事求是、注重實(shí)效 ”的原則,通過(guò)現場(chǎng)勘驗、查閱資料、調查取證、檢測鑒定、模擬試驗和分析論證,查明了事故發(fā)生經(jīng)過(guò)、事故原因、救援處置、人員傷亡和直接經(jīng)濟損失等情況,認定了事故性質(zhì)和責任,提出了對有關(guān)責任人員和責任單位的處理建議,并針對事故原因及暴露出的問(wèn)題,提出了事故防范措施?,F將有關(guān)情況報告如下:

  一、基本情況

  (一)事故單位情況

  1.山東廣富集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣富集團),民營(yíng)股份制企業(yè),位于濱州市鄒平縣青陽(yáng)鎮青龍山工業(yè)園, 2002年 1月 8日注冊成立,法定代表人張廣富,注冊資本 1億元,資產(chǎn)總額 148億元,從業(yè)人員 4000余人,年煉鋼能力 300萬(wàn)噸,主要產(chǎn)

  品為:鋼材、焦炭、煤焦油、粗苯、硫磺、水泥、煤氣等。主要生產(chǎn)裝置有: 750立方米高爐 3座, 450立方米高爐 2座, 80噸轉爐 2座, 60噸轉爐 2座, 100噸電爐 1座, 50噸電爐 1座, 265平方米燒結機 1臺, 130萬(wàn)噸/年焦化裝置 1套, 60萬(wàn)噸/年焦化裝置 1套, 40萬(wàn)噸/年中型棒材軋線(xiàn) 1套, 40萬(wàn)噸 /年小型棒材軋線(xiàn) 1套等。

  2.富凱公司,廣富集團的全資子公司(生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及安全環(huán)保等由廣富集團直接管理),位于濱州市鄒平縣青陽(yáng)鎮青龍山工業(yè)園, 2005年 4月 11日注冊成立,由王新軍、劉吉志、范恒軍、趙子孝、楊建德等 5個(gè)自然人出資(實(shí)為廣富集團出資,上述五人代持股份),法定代表人王新軍,注冊資本 1億元,資產(chǎn)總額 26億元,從業(yè)人員 2000余人,年煉鋼能力 100萬(wàn)噸,主要產(chǎn)品為:鋼材、不銹鋼制品等,主要生產(chǎn)裝置有: 60噸轉爐 2座, 50噸電爐 1座, 40萬(wàn)噸/年中型棒材軋線(xiàn) 1套, 40萬(wàn)噸 /年小型棒材連軋線(xiàn) 1套等。事故發(fā)生前, 2座 60噸轉爐于 2015年 11月 20日停產(chǎn),其他裝置已停產(chǎn) 1年多。

  (二)廠(chǎng)區布置情況富凱公司作為廣富集團內部的煉鋼一廠(chǎng),其廠(chǎng)區西側為一條山水溝,東側為橫穿廣富集團廠(chǎng)區南北方向的社會(huì )馬路,南側為

  廣富集團倉庫,北側為廣富集團優(yōu)特鋼車(chē)間,各廠(chǎng)區、車(chē)間無(wú)明顯間隔,且富凱公司廠(chǎng)區內分布著(zhù)廣富集團技術(shù)中心大樓、優(yōu)特鋼車(chē)間水泵房等建(構)筑物和裝置設施。

  事故發(fā)生區域位于富凱公司廠(chǎng)區西北部,該區域東側為通道和約 5米高的廠(chǎng)區圍墻,西側為通道和棒材廠(chǎng)房,北側自東向西為長(cháng)約 200米、寬約 10米的通道,南側自東向西為水處理操作室、除塵操作室、壓油機房、冷卻塔、循環(huán)水池等。由于該區域地勢南高北低,北側比南側低約 2米,在北側通道處形成一處凹洼。另外,該區域東南角設有廣富集團技術(shù)中心大樓,大樓一層南部設有化驗室 (見(jiàn)圖 1)。

  圖 1.事故現場(chǎng)平面示意圖

  5

  (三)發(fā)生事故的煤氣管道情況

  煤氣管道于 2015年 2月 28日開(kāi)工建設, 5月 23日投入運行,用于輸送富凱公司和廣富集團煉鋼二廠(chǎng)的轉爐煤氣,供給富凱公司 15噸燃氣鍋爐和廣富集團軋鋼三車(chē)間、煉鋼烤包、發(fā)電廠(chǎng)作為燃料使用。

  1.轉爐煤氣主要成分及一氧化碳含量。轉爐煤氣是無(wú)色、無(wú)味、高毒的易燃易爆氣體,主要成分為一氧化碳、二氧化碳、氮、氫和微量氧,比重 1.05(大于空氣比重),著(zhù)火溫度 530℃,爆炸極限 18%~83%。據廣富集團分析化驗, 2015年 11月以來(lái),煉鋼二廠(chǎng)轉爐煤氣的一氧化碳含量為 55~57%。另外,廣富集團煉鋼一次凈化系統采用濕法除塵,煤氣中帶有較多水分。

  2.煤氣管道主要參數和運行工藝。富凱公司煤氣管道的管徑為 DN1800毫米,長(cháng)度為 1900米,設計運行壓力約 8000Pa,實(shí)際運行壓力約 4000Pa。管道末端與富凱公司轉爐和 15噸鍋爐相連,始端以靠近廣富集團煉鋼二廠(chǎng)的第一個(gè)眼鏡閥組為界、接入煉鋼二廠(chǎng)煤氣管道,兩個(gè)單位的煤氣管道共用一座 10萬(wàn)立方米威金斯轉爐煤氣柜。富凱公司 15噸燃氣鍋爐所用煤氣,在正常生產(chǎn)時(shí)主要由其轉爐( 1#煉鋼)直接供給,在其轉爐停產(chǎn)后主要由煉鋼二廠(chǎng)轉爐( 2#煉鋼)直接供給,直供煤氣均未經(jīng)過(guò)煤氣柜系統混勻穩壓;受冶煉周期影響,當轉爐煤氣均不回收、煤氣主管道壓力低于煤氣柜壓力時(shí),鍋爐所用煤氣由煤氣柜進(jìn)口反送入煤氣主管道補充供給 (見(jiàn)圖 2)。

  3.事故發(fā)生區域煤氣管道的附屬設施。事故發(fā)生區域,煤氣管道沿北側循環(huán)水池、水泵房配電室房頂敷設,至西側沿棒材廠(chǎng)房向南延伸,通往煤氣加壓站及鍋爐房。該段管道的主要附屬設施有 2#煤氣排水器、 DN1800毫米眼鏡閥組、 1#煤氣排水器、 DN200毫米排灰閥組、風(fēng)機房煤氣管道 U型水封。其中, 1#排水器設置在棒材廠(chǎng)房東墻(正對北側通道)的煤氣管道下方, DN200毫米排灰閥組在 1#排水器南鄰。

  圖 2.煤氣管道流向示意圖

  4.工程項目有關(guān)審批和設計、施工、工程監理情況

  富凱公司煤氣管道沒(méi)有履行項目立項、工程建設、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、消防等方面的審批手續,未經(jīng)具備相應資質(zhì)的單位進(jìn)行設計和工程監理,施工安裝由鄒平縣青陽(yáng)鎮居民李玉良冒用山東福源設備安裝有限公司資質(zhì)進(jìn)行。

  (四)事故現場(chǎng)人員情況

  事故發(fā)生前,已停產(chǎn)的富凱公司正進(jìn)行連鑄機改造前的各項準備工作。事故發(fā)生當天,共有 62人在崗,主要為電工、維修工、連鑄工及值班員工;另外,廣富集團技術(shù)中心大樓、優(yōu)特鋼車(chē)間水泵房?jì)?,還有部分廣富集團的員工。事故發(fā)生時(shí),正值部分員工完成承包工作(企業(yè)實(shí)行崗位承包制,完成承包工作即可下班),經(jīng)由事故發(fā)生區域的北側通道下班出廠(chǎng)。

  二、事故發(fā)生經(jīng)過(guò)和應急處置情況

  (一)事故發(fā)生經(jīng)過(guò)

  富凱公司煤氣管道 2015年 5月 23日投入使用后,運行基本正常。 11月 20日,富凱公司轉爐( 1#煉鋼)停產(chǎn)后, 15噸燃氣鍋爐繼續運行,所用煤氣由廣富集團煉鋼二廠(chǎng)轉爐( 2#煉鋼)供給。事故發(fā)生前,企業(yè)巡檢人員未發(fā)現煤氣輸送相關(guān)設備和管道運行的異?,F象。 11月 29日 17時(shí)開(kāi)始,企業(yè)員工陸續下班,部分員工經(jīng)由事故發(fā)生區域的通道離開(kāi)。 17時(shí) 15分開(kāi)始,事故發(fā)生區域光線(xiàn)逐漸昏暗直至漆黑。 17時(shí) 40分許,煤氣管道內煤氣突然泄漏,隨西北風(fēng)向東南方向擴散,致使下班后路經(jīng)北側

  通道的 9名企業(yè)員工(含 2名廣富集團優(yōu)特鋼車(chē)間員工),以及優(yōu)特鋼車(chē)間水處理操作室正在值班的 1名企業(yè)員工中毒死亡,廣富集團技術(shù)中心大樓一層化驗室內 6名質(zhì)檢員、化驗室西門(mén)外 1名物料管理員中毒受傷。

  (二)應急處置情況

  11月 29日 17時(shí) 41分,富凱公司一名員工發(fā)現事故發(fā)生區域有人倒伏在地、煤氣可能泄漏后,企業(yè)立即開(kāi)展自救,先后關(guān)閉蝶閥和盲板閥切斷煤氣來(lái)源、進(jìn)入現場(chǎng)搜救人員、送往職工醫院進(jìn)行急救; 18時(shí) 09分,撥打 120報警,將中毒人員送往鄒平縣人民醫院和解放軍第 148醫院救治。 18時(shí) 52分開(kāi)始,接到事故報告后,鄒平縣委、縣政府及其公安、消防、衛計、環(huán)保、經(jīng)信、安監等部門(mén)和青陽(yáng)鎮黨委、政府負責人員陸續趕赴事故現場(chǎng),啟動(dòng)應急救援預案,設立綜合協(xié)調、現場(chǎng)處置、傷員救治、善后處理、社會(huì )穩控 5個(gè)工作組,全面開(kāi)展救援工作。 21時(shí) 10分左右,濱州市委、市政府及其有關(guān)部門(mén)陸續趕到事故現場(chǎng),部署開(kāi)展事故搶救、傷員救治及善后處理等工作。 30日 1時(shí) 50分左右,先后有 10名中毒人員經(jīng)搶救無(wú)效死亡。經(jīng)鄒平縣環(huán)保局檢測, 30日 0時(shí) 43分開(kāi)始事故現場(chǎng)空氣環(huán)境中煤氣濃度降至 2.0ppm,符合安全要求。經(jīng)鄒平縣各級黨委、政府組織安撫,至 12月 6日事故遇難者善后工作順利完成。經(jīng)濱州市、鄒平縣衛生部門(mén)和有關(guān)醫院組織搶救,至 2016年 1月 12日, 6名輕傷人員先后治愈出院, 1名重傷人員轉入普通神經(jīng)內

  科繼續治療、病情穩定??偟目?,這次事故現場(chǎng)處置工作有序有效,沒(méi)有發(fā)生次生事故和社會(huì )穩定事件。事故發(fā)生后,企業(yè)應急響應迅速,及時(shí)組織開(kāi)展自救、控制事故擴大;各級政府及有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導接報后,迅速組織協(xié)調各方面力量,科學(xué)施救,穩妥處置,全力做好傷員救治、環(huán)境監測、現場(chǎng)清理、善后安撫等工作。但是,也暴露出企業(yè)應急工作基礎薄弱,員工應急意識和自救能力亟待提高等問(wèn)題。

  (三)管道內剩余煤氣處置情況

  事故發(fā)生后,煤氣管道中剩余煤氣約 4800立方米,在泄漏原因查明前有可能再次發(fā)生泄漏。事故調查組會(huì )同濱州市、鄒平縣相關(guān)部門(mén)和事故企業(yè)有關(guān)人員,共同制訂了管道內剩余煤氣的處置方案,從 11月 30日 22時(shí)開(kāi)始,采取對管道充氮氣、高空排放煤氣等措施置換管道中的煤氣,到 12月 2日 6時(shí) 30分止,煤氣管網(wǎng)盲端取樣檢測管道內煤氣濃度為 43ppm,達到置換安全要求,有效防止了次生災害發(fā)生。

  三、事故原因和性質(zhì)

  (一)直接原因

  1#排水器存在安全缺陷,未按規定設置水封檢查管頭,不能檢查水封水位,在頂部放散管閥門(mén)關(guān)閉后,排水器桶體腔內水封上部形成密閉空間。煤氣輸送工藝存在安全缺陷,轉爐煤氣直接供給鍋爐使用,未經(jīng)煤氣柜系統穩壓、緩沖和混勻成分,煤氣管網(wǎng)壓力頻繁波動(dòng)。在煤氣管道運行過(guò)程中,排水器桶體腔和落水

  管、溢流管內的水伴隨煤氣管網(wǎng)的壓力波動(dòng)呈現波動(dòng)性擺動(dòng),煤氣冷凝水通過(guò)落水管大量降落時(shí),水中夾帶的部分煤氣氣泡析出后進(jìn)入密閉空間;隨著(zhù)上部密閉空間氣體(含空氣、煤氣)體積不斷增加,下部水從溢流管口被排出后水位不斷降低,直至有效水封水位持續下降,水封被煤氣壓力瞬間擊穿,管道內煤氣通過(guò)排水器溢流管口大量泄漏。此外,事故發(fā)生當晚,事故現場(chǎng)大霧天氣、能見(jiàn)度低、氣壓低、風(fēng)速低、地勢低,導致煤氣泄漏后在下風(fēng)向大量擴散積聚,造成下班后路經(jīng)廠(chǎng)區北側通道和附近崗位正在上班的企業(yè)職工中毒傷亡。

  1.煤氣泄漏點(diǎn)

  煤氣管道的 1#排水器位于事故發(fā)生區域的上風(fēng)向,與人員在北側通道內中毒倒地位置的距離,近端約 30米,遠端約 85米。 11月 30日晚,在處置管道內剩余煤氣過(guò)程中,當煤氣管道充壓至 1300pa時(shí),企業(yè)巡檢人員用便攜式一氧化碳檢測報警儀(量程為 0~1000 ppm)檢查發(fā)現, 1#排水器溢流口的一氧化碳濃度超出 1000ppm,說(shuō)明該排水器水封已被擊穿(之后巡檢人員用附近水源注滿(mǎn)了排水器,致使無(wú)法勘查事發(fā)時(shí)的實(shí)際水封高度)。因此,確定 1#排水器是該起事故的煤氣泄漏點(diǎn)。

  經(jīng)現場(chǎng)勘查和對位于 1#排水器南側的排灰閥組閥門(mén)(閥蓋開(kāi)裂)進(jìn)行失效分析鑒定,排除了排灰閥組、 2#排水器、眼鏡閥組( DN1800毫米)、風(fēng)機房煤氣管道 U型水封、煤氣管道本體以及人為破壞等引發(fā)泄漏的因素。

  2.煤氣泄漏原因分析

  1#排水器為單室結構、碳鋼材質(zhì),有效水封高度 1360毫米,存在以下主要安全缺陷:一是沒(méi)有按照《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規程》(GB6222)設置水封檢查管頭,不能檢查排水器的水封水位。二是頂部設置的放散管( DN50毫米,管口高 4米,用于排放排水器內可能溢出的煤氣)閥門(mén)平時(shí)處于關(guān)閉狀態(tài),溢流管( DN80毫米)入口插入水封底部,自動(dòng)補水管(未連接自動(dòng)補水裝置)閥門(mén)關(guān)閉,在排水器注滿(mǎn)水后,桶體腔內水封上部與外界大氣隔絕,形成了密閉空間,當排水器內水位下降時(shí),人工補水或者冷凝水的自然補充均不能起到補水的作用(見(jiàn)圖 3)。經(jīng)現場(chǎng)勘查和詢(xún)問(wèn)取證,該排水器投用以來(lái),一直沒(méi)有檢查水封水位,沒(méi)有進(jìn)行人工補水,也沒(méi)有進(jìn)行檢維修和清污;事故發(fā)生前,未發(fā)現排水器存在著(zhù)本體滲漏及內部低溫凍結等問(wèn)題;事故發(fā)生后,打開(kāi)排水器頂蓋勘查發(fā)現,底部沒(méi)有沉積污泥,落水管、溢流管也無(wú)腐蝕破損。

  圖 3.排水器結構圖

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  富凱公司 15噸燃氣鍋爐所用煤氣由其轉爐或廣富集團煉鋼二廠(chǎng)轉爐直接供給、煤氣柜間歇補充的輸送工藝,存在著(zhù)轉爐煤氣未經(jīng)煤氣柜系統穩壓、緩沖和混勻成分,煤氣管網(wǎng)壓力頻繁波動(dòng)(受冶煉周期影響,約 30分鐘左右波動(dòng)一次)的安全缺陷。由于無(wú)現場(chǎng)壓力檢測相關(guān)記錄,經(jīng)調查轉爐風(fēng)機進(jìn)口和出口壓力、煤氣柜進(jìn)口主管壓力、鍋爐煤氣壓力、鍋爐前煤氣加壓機壓力以及相關(guān)溫度、流量等工藝參數,分析確定 1#排水器位置煤氣管網(wǎng)的正常運行壓力為 4000Pa左右,壓力波動(dòng)值約為最小 3000 Pa、最大 6000Pa,煤氣管道運行過(guò)程中無(wú)超壓現象。另外,轉爐煤氣采用濕法除塵、含有較多水分, 5月 23日煤氣管道投用后,鍋爐所用煤氣由富凱公司轉爐供給, 1#排水器處于管道流向始端,接收的冷凝水量較多; 11月 20日富凱公司轉爐停產(chǎn)后,鍋爐所用煤氣由廣富集團煉鋼二廠(chǎng)轉爐供給, 1#排水器處于管道流向末端,接收的冷凝水量較少。

  在煤氣管道運行過(guò)程中,伴隨煤氣管網(wǎng)的壓力波動(dòng), 1#排水器落水管內初始水位最高時(shí)可達 1060毫米、最低時(shí)可達 760毫米(分別對應于煤氣壓力最小 3000 Pa、最大 6000Pa),落水管內水位的頻繁波動(dòng),造成桶體腔和落水管、溢流管的水呈現波動(dòng)性擺動(dòng)。受煤氣管道存在的高低位差、閥門(mén)和管件局部阻力等因素影響,煤氣冷凝水在管道底部聚集分布不均勻,存在某些時(shí)刻大量冷凝水從管道底部(距排水器頂蓋高度約 1.8米)瞬間流入排水器落水管的現象。大量冷凝水降落時(shí)產(chǎn)生重力勢能,沖擊落

  水管內的液面形成水花和氣泡,轉化為動(dòng)能后使大量夾帶氣泡的冷凝水沉入落水管下端水中,之后部分氣泡與水分離返回煤氣管道,部分氣泡則在落水管內水位較低時(shí)隨冷凝水流入桶體腔內,析出后進(jìn)入水封上部的密閉空間。經(jīng)打開(kāi)排水器頂蓋、對冷凝水降落效應進(jìn)行常壓和水面靜態(tài)的模擬試驗,證實(shí)當落水管內水位在 760毫米左右、且冷凝水量較大時(shí),有較多氣泡在桶體腔內上浮(見(jiàn)圖 4);水位分別在 400和 200毫米、且冷凝水量較少時(shí),也能見(jiàn)桶體腔內有大量氣泡上浮。

  根據能量守恒關(guān)系,一定質(zhì)量的冷凝水降落產(chǎn)生的重力勢能等于排出落水管內原有水柱所需勢能:

  12

  mgH T ?

  ?gAH 3

  2

  式中: m為一次落水質(zhì)量( kg);g為重力系數; HT為煤氣管道底部距排水器落水管液面的高度( m);ρ為水的密度(kg/m3);A為落水管截面積( m2);H3為最高煤氣壓力時(shí)落水管內的水位高度。

  計算得到:

  1 ?

  ?1000 ??0.147 2 ?0.76 2

  24

  m ??1.86

  kg

  1.8 ?1.6 ? 0.76

  式中:排水器頂部上至煤氣管道底部為 1.8米、下至落水管底端為 1.6米,落水管內徑為 0.147米、水柱高度為 0.76米。

  如不考慮冷凝水降落過(guò)程中存在的勢能與動(dòng)能轉換、落水管內壁摩擦等能量損耗因素,當水的質(zhì)量達 1.86千克、且從煤氣管道的底部一次性降落時(shí),即可將落水管內原有的水(水柱高

  0.76米)沖入排水器桶體腔內,也能使大量煤氣氣泡穿過(guò)落水管內的水柱后進(jìn)入桶體腔內上浮。

  圖 4排水器模擬試驗圖

  根據理想氣體狀態(tài)方程:

  pV=nRT式中: P為氣體壓力; V為氣體體積; n為氣體的物質(zhì)的量; R為通用氣體常數; T為熱力學(xué)溫度。在排水器初始狀態(tài),以落水管底端為基準,桶體腔下部水位高度為 1360毫米,上部氣腔高度為 240毫米,氣體壓力為 P0

  (與外界大氣壓持平)。假設上部氣腔內原有氣體的量為 n摩爾,當有氣泡上浮時(shí),氣體的增量為 ?n摩爾,則在氣體的體積、溫度和通用氣體常數不變的情況下,氣體的壓力會(huì )增加 ?P達到 P1;從而造成氣液界面壓力平衡被打破,引起下部水有一部分從溢流管口排出,之后達到新的平衡,此時(shí)上部氣腔的氣體壓力為 P2。 P2小于 P1、大于 P0,其相對于 P0的增量 ? P1引起桶體腔下部水位高度下降了 H1。由于煤氣冷凝水不定時(shí)的通過(guò)落水管降落,水夾帶的煤氣氣泡析出后不斷聚集在桶體腔上部氣腔內,如此反復,造成上部氣腔的氣體壓力越來(lái)越大,下部水位高度越來(lái)越小。在煤氣管網(wǎng)壓力無(wú)波動(dòng)、煤氣氣泡析出上浮速率恒定的理想狀態(tài)下,可出現水封被擊穿前的臨界狀態(tài),即:排水器桶體腔下部水位高度下降 1360毫米(水封水位為 0)、氣體壓力增加 13600 Pa,落水管內水位高度為 760毫米(對應于煤氣壓力 6000Pa),溢流管內水位高度為 1360毫米(見(jiàn)圖 5)。

  由于煤氣管網(wǎng)壓力的頻繁波動(dòng)以及排水器內水的波動(dòng)性擺動(dòng),在接近臨界狀態(tài)時(shí),當一定數量的氣泡上浮到桶體腔上部的

  密閉空間后,氣體壓力增大、體積膨脹,將使部分氣體伴隨水位的升降進(jìn)入落水管和溢流管內,與往返流動(dòng)的水產(chǎn)生氣液混流,形成的氣液混合物使落水管和溢流管內水封密度減小,更多氣泡容易穿過(guò)落水管進(jìn)入桶體腔內,部分氣液混合物涌出溢流管口,經(jīng)過(guò)數次壓力平衡后,排水器桶體腔、落水管和溢流管內的有效水封水位不夠,不能有效封堵氣體,直至被煤氣壓力瞬間擊穿,管道內煤氣通過(guò)排水器溢流管口大量泄漏。

  圖 5排水器水封水位變化示意圖(尺寸單位:mm)

  3.煤氣泄漏量及擴散區域

  根據企業(yè)應急處置情況和門(mén)衛監控錄像等綜合判斷, 1#排水器煤氣泄漏時(shí)間約為 40分鐘。煤氣出流屬于淹沒(méi)出流,參照空氣淹沒(méi)出流,按照煤氣壓力 4000Pa、密度( 0℃) 0.9kg/Nm3等參數估算,從溢流管口( DN80毫米)泄漏的煤氣流量約為 1266立方米/時(shí),泄漏量約為 844立方米。

  從鄒平縣氣象局提供的氣象資料可以看出,事發(fā)當天和事故發(fā)生時(shí)段,事故現場(chǎng)大霧天氣、能見(jiàn)度低、氣溫低、氣壓低、風(fēng)速低、風(fēng)向西北 (見(jiàn)表 1)。

  日期平均氣溫( ℃)最高氣溫( ℃)最低氣溫( ℃相對濕度( %)最小相對濕度( %)露點(diǎn)溫度( ℃)水氣壓( hpa)

  11.29 0.7 4.1 1.8 87 69 1.4 5.5

  29日 17時(shí) 2.6 3.5 2.6 82 77 0.2 6.0

  29日 18時(shí) 1.8 2.6 1.8 85 82 0.4 5.9

  日期最大風(fēng)向( °)最大風(fēng)速( m/s)極大風(fēng)向( °)極大風(fēng)速( m/s)降水 (mm)日照 (h)本站氣壓( hpa)

  11.29 319 3.8 323 6.6無(wú) 0 1020.8

  29日 17時(shí) 308 2.0 313 3.1無(wú) 0 1020.6

  29日 18時(shí) 300 1.8 305 2.8無(wú) 0 1020.2

  表 1.事故現場(chǎng)氣象要素列表