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煤氣泄漏未發(fā)覺(jué) 澆鋼工中毒身亡

事故時(shí)間:2014年5月24日16時(shí)48分
??????? 事故類(lèi)別:中毒和窒息
??????? 傷亡情況:一人死亡
??????? 事故概況:
??????? 2014年5月24日16:48,南京鋼鐵股份有限公司煉鋼廠(chǎng)連鑄車(chē)間一名澆鋼工沈某(正式員工,男, 51歲),準備烘烤"中間包"(鋼水澆鑄的一種容器,外殼是金屬,內側是耐火材料。耐火材料砌筑后,需要用火烘烤,干燥后才能夠使用)。烘烤"中間包"的燒嘴采用轉爐煤氣作為燃燒介質(zhì)。為了防止烘烤器燒嘴火焰熄滅、煤氣外溢,在燒嘴中心有一根"常明火"鋼管(直徑25毫米),"中間包"不烘烤時(shí)也一直在燃燒。事故發(fā)生當天上午,"常明火"已經(jīng)熄滅,但是無(wú)人發(fā)現,也未關(guān)閉閥門(mén),"常明火"管道一直向外泄漏煤氣。因轉爐煤氣無(wú)色無(wú)味、一氧化碳含量高,沈某在"中間包"烘烤區域作業(yè)時(shí)發(fā)生煤氣中毒,送醫院搶救無(wú)效死亡。 后,因為熱值低,一給壓縮空氣就熄滅,不加壓縮空氣,火焰短,也容易熄滅。"中間包"烘烤區域盡管安裝了煤氣報警器,但是位置在管道上,主要檢測管道閥門(mén)漏氣,對常明火燒嘴的泄漏不能及時(shí)檢測。
??????? 2、員工違章作業(yè)。澆鋼工沈某安全意識不強,對轉爐煤氣的危險性認識不足。到現場(chǎng)作業(yè)未按照《安全規程》要求佩帶便攜式一氧化碳報警器,也未檢查"常明火"是否熄滅。
??????? 3、安全管理不到位。自4月30日"中間包"烘烤器由焦爐煤氣切換為轉爐煤氣后,經(jīng)常發(fā)生"常明火"熄火現象,但是未引起各級管理人員的重視,未采取有效措施,最終導致事故發(fā)生。
??????? 預防措施:
??????? 1、徹底整治全公司各生產(chǎn)工序的煤氣安全隱患。研究煉鋼廠(chǎng)"常明火"采用焦爐煤氣的可行性。煉鋼工序的所有烘烤器"常明火"必須加裝熄火檢測和煤氣自動(dòng)切斷裝置。其它工序凡是有煤氣泄漏、中毒風(fēng)險的區域,都要認真排查,從技術(shù)上和管理上采取措施,做到萬(wàn)無(wú)一失。各生產(chǎn)廠(chǎng)要檢查固定式煤氣報警器的數量是否足夠,位置必須靠近可能的泄漏點(diǎn)并加裝聲光報警,確保發(fā)生煤氣泄漏時(shí)能夠及時(shí)報警。
??????? 2、全面排查新建項目的安全隱患。本次事故暴露出新建項目還是存在較大的安全風(fēng)險,對轉型發(fā)展新投產(chǎn)的項目,要發(fā)動(dòng)員工,從設備安全防2014 年度冶金企業(yè)事故統計與案例匯編 42
??????? 護裝置、熔融金屬各生產(chǎn)環(huán)節、有毒有害氣體、用電安全等各個(gè)方面,全面深入排查,發(fā)現安全隱患列出清單,限期整改。
??????? 3、嚴格工藝變更和技術(shù)改造安全管理。公司將制訂相關(guān)管理制度,對技術(shù)改造項目的設計實(shí)行嚴格的安全審查,新項目竣工前要進(jìn)行專(zhuān)項安全驗收,工藝變更必須及時(shí)修改安全規程,對接觸新設備、新工藝的員工進(jìn)行生產(chǎn)廠(chǎng)和公司兩級培訓,確保其真正掌握安全規程。
??????? 4、加強對員工不安全行為管理。各生產(chǎn)單位要全面排查便攜式一氧化碳報警器的配備數量是否齊備,并要檢查員工進(jìn)入煤氣區域作業(yè)是否按要求佩戴。在日常安全檢查中,對不遵守安全規程的行為要進(jìn)行嚴格考核,培養員工安全作業(yè)的習慣。