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六號爐省煤器泄漏,停機處理

事件經(jīng)過(guò):2005年6月23日16:46,監盤(pán)人員發(fā)現爐膛負壓從-31Pa突升至+323Pa,A/B引風(fēng)機靜葉自動(dòng)由83%開(kāi)大至100%,給水流量由1984t/h升至2152t/h, A側排煙溫度由418℃降至359℃,A側再熱汽溫由536℃降至509℃,B側再熱汽溫由529℃上升至548℃,B側低溫過(guò)熱器出口汽溫由378℃升高至387℃。運行人員就地檢查發(fā)現鍋爐51米右側尾部煙道區域有異音,匯報有關(guān)人員確認鍋爐泄漏,同時(shí)機組降負荷,降低主汽壓力運行,匯報省調調度員。17:45分機組負荷500MW,主汽壓14.1MPa,爐膛負壓再次從-80Pa突升至+309Pa,A/B引風(fēng)機靜葉自動(dòng)由80%開(kāi)大至100%,給水流量由1582t/h升至1878t/h,給水流量與主汽流量持平,機組補水量達到144t/h。A側再熱汽溫繼續由508℃降至472℃,B側低溫過(guò)熱器出口汽溫由394℃升高至406℃。A側空預器入口煙溫由360℃快速降至270℃,就地泄漏部位異音增大。18:06,向省調提:“#6機組停運,#6爐過(guò)熱器消漏”申請。21:20,省調同意#6機組與系統解列停爐臨修。#6鍋爐于6月25日13:20搶修完畢,開(kāi)始上水,15:45點(diǎn)火,18:15沖轉,18:27與系統并網(wǎng)。
??????? 暴露問(wèn)題:(1)、經(jīng)與電科院專(zhuān)家共同檢查分析,認為#6爐原始泄漏點(diǎn)是尾部煙道省煤器隔墻右數第3根與右側鰭片焊縫處裂口,原因是該管與鰭片焊縫處存在焊接缺陷,隨著(zhù)運行時(shí)間的增長(cháng),缺陷發(fā)展造成泄漏。(該焊口為制造廠(chǎng)家原始焊口)(2)、第一,該省煤器管泄漏后沖刷右側包墻管使其減薄泄漏。第二,省煤器泄漏的給水沖刷右側包墻,水又反射沖刷右側低溫再熱器第1、第2管排彎頭;第三,被沖刷泄漏的包墻管漏出的蒸汽向左沖刷右側低溫再熱器第1、第2管排的彎頭;上述第二、三條造成低溫再熱器管排北數第一排的第1、2、3根的3個(gè)彎頭和第2排的第1個(gè)彎頭被沖刷減薄泄漏。
??????? 防止對策:(1)、每次機組檢修時(shí),對#5、6鍋爐類(lèi)似部位進(jìn)行重點(diǎn)檢查。(2)、組織技術(shù)人員分析研究,制定可行方案,在機組檢修時(shí)實(shí)施。(3)、將報警探頭安裝位置進(jìn)行調整,以便于及時(shí)發(fā)現和監視鍋爐受熱面泄漏情況。