電廠(chǎng)#3燃機#7噴嘴卡套漏油造成緊急停機事件分析報告
1、事件經(jīng)過(guò)
(1)2007年1月18日7:16時(shí),#3燃機并網(wǎng);7:19時(shí)負荷25MW,開(kāi)始切重油。7:32時(shí)負荷70MW,運行值班員對燃機進(jìn)行巡檢時(shí),發(fā)現輪機間#7噴嘴卡套處漏油嚴重,立即進(jìn)行緊急停機,并通知值長(cháng),值長(cháng)匯報調度及電廠(chǎng)相關(guān)人員。
(2)燃機專(zhuān)工和檢修人員到現場(chǎng)后,打開(kāi)多端口排放閥vp1、vp2管線(xiàn)放油,分解拆下#7燃油噴嘴前、燃油單向閥后3/4寸卡套短管,經(jīng)檢查是卡套鎖緊環(huán)處有斜向長(cháng)度約8mm的裂紋。
(3)檢修人員立即將檢修中的#1燃機3/4寸卡套短管更換到#3燃機上,經(jīng)充油檢查無(wú)問(wèn)題,同時(shí)徹底清理輪機間的積油后,申請調度起機,9:13時(shí)#3燃機重新并網(wǎng)。
2、原因分析
(1)經(jīng)對電廠(chǎng)拆下的卡套檢查結果分析,管材的質(zhì)量存有缺陷。據了解,省內同類(lèi)機組曾發(fā)生過(guò)2起3處卡套同一位置裂紋事件。
(2)檢修人員在管件連接時(shí),為使不發(fā)生漏油事件,大力緊固,產(chǎn)生扭力使管件變形。隨機組長(cháng)期運行和起停,以及溫度變化和振動(dòng),造成裂紋進(jìn)一步擴大。
3、防范措施
(1)每次進(jìn)行檢修時(shí),對可能發(fā)生的裂紋管件、接頭進(jìn)行細致的檢查,不但要對管件外部進(jìn)行檢查,還要對管件內部進(jìn)行檢查,必要時(shí)可采用探傷的手段進(jìn)行檢查。
(2)檢修人員在連接管件時(shí),要掌握力道恰到好處,不能用力過(guò)猛,避免產(chǎn)生扭力。
(3)在檢修過(guò)后啟動(dòng)機組,運行人員要對機組做細致的啟動(dòng)前充油檢查,提前發(fā)現問(wèn)題,及時(shí)處理,盡可能避免發(fā)生緊急停機事件。
(4)為減少故障的發(fā)生率,應采購質(zhì)量好的管材,對現有的管材每次進(jìn)行更換時(shí)必須先進(jìn)行細致的檢查。
(5)安技部和檢修部人員研討對現有的管材運行到何時(shí)應逐步進(jìn)行更換,避免類(lèi)似事件再次發(fā)生。