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海門(mén)電廠(chǎng)#4機延遲并網(wǎng)事件分析報告

1、事件經(jīng)過(guò)
2006年10月7日,第二套聯(lián)合循環(huán)按調度令啟機,8:09時(shí)#3機帶負荷87MW,#4機高壓自動(dòng)主汽門(mén)前蒸汽壓力4.52/4.49Mpa,溫度460/449℃,掛閘,此時(shí)盤(pán)車(chē)跳閘,轉數已上升到13.17rpm。
8:10時(shí)開(kāi)#4機主汽門(mén)正常。因昨日在開(kāi)機時(shí)到60%就出現過(guò)卡澀現象,故今日又在盤(pán)上進(jìn)行了打閘試驗,檢驗是否正常。打閘后發(fā)現主汽門(mén)遲遲不能關(guān)回,就地檢查發(fā)現主汽門(mén)在20%開(kāi)度卡住,不能關(guān)閉。隨即掛閘、打閘(盤(pán)上就地)3次,主汽門(mén)仍然毫無(wú)反應。立即停止EH油泵,待EH油壓泄至0Mpa時(shí),主汽門(mén)仍然不能關(guān)閉。此時(shí)#4機轉數已上升至116rpm。重新啟動(dòng)#1EH油泵待EH油壓正常后重新掛閘、打閘,主汽門(mén)未見(jiàn)反應,立即啟動(dòng)#2EH油泵,#1、#2EH油泵并列運行,然后打閘、掛閘后,主汽門(mén)緩慢關(guān)閉。
8:15時(shí)值長(cháng)令#3燃機在保持排煙溫度不變的前提下降負荷,隨后#3機負荷一步步逐漸降低至57MW,此時(shí)IGV關(guān)至57度,#3機排煙溫度為490°C左右,并令嚴密監視#4機脹差,缸脹,以及汽缸內壁溫度變化情況。
8:17時(shí)停掉#2EH油泵,就地盤(pán)上進(jìn)行了3次打閘、掛閘試驗,均發(fā)現#4機主汽門(mén)打閘后只能關(guān)閉至20%,就無(wú)法再繼續關(guān)閉。就地檢查EH油系統無(wú)異常,各壓力表顯示值正常,各管路接頭無(wú)泄漏,掛閘、打閘后,ETS畫(huà)面各參數及報警顯示正常,AST、OPC、ASP等壓力變化正常,各電磁閥帶電失電情況正常。打閘后AST立即降至0.4Mpa,約2min后將為0,OPC油壓立即降至0.4Mpa,約3min后將為0,因為系統有蓄能器緩沖,故此現象正常。于是將此情況通知了熱控及機務(wù)負責人,并將情況匯報運行部長(cháng)。
8:30時(shí)#4機又掛閘、打閘了4次,仍然在20%卡住,后來(lái)進(jìn)行掛閘、打閘了5次能關(guān)閉,但是在關(guān)閉至20%時(shí)明顯停頓,然后才緩慢關(guān)閉至0。8:48時(shí)機務(wù)負責人到現場(chǎng),然后5次掛閘后,打閘又能順利完全關(guān)閉,但是關(guān)閉時(shí)間較緩慢。
8:51時(shí)#4機掛閘、打閘后,又發(fā)現高壓主汽門(mén)每次關(guān)閉至12%時(shí)明顯停頓,才緩慢關(guān)閉至0。掛閘、打閘9次仍然如此。
9:08時(shí)將情況匯報運行部長(cháng)后,令停機。申請省調后,同意#3機停機。#3機開(kāi)始切輕油停機。
9:15時(shí)檢修機務(wù)人員到現場(chǎng),檢查發(fā)現#4機高壓主汽門(mén)操縱座內彈簧座連接部件和操縱座內壁刮花拉毛(寬約5cm,長(cháng)為整個(gè)行程)。
9:18時(shí)#4機事件處理中最后一次打閘后的各參數:
HP主汽門(mén)
前壓力
5.36/5.32MPa
真空
-91.09KPa
高壓內缸
391/370
HP主汽門(mén)
前溫度
464/465
冷油器
出口油溫
35℃
高壓外缸
388/343
軸位移
0.03/0.04mm
缸脹
9.0/12.0mm
差脹
0.08mm
#3機負荷
57.90MW
#4機轉速
77rpm
盤(pán)車(chē)狀態(tài)
跳閘
EH油
母管壓力
0Mpa
AST
00
OPC
0
從上表看出,主汽溫大約上升了9°C左右,缸溫下降了約10°C,脹差由-0.2mm變?yōu)檎?.08mm,缸脹未變,軸移由-0.03/-0.02mm變化為0.03/0.04mm,綜合考慮,說(shuō)明在整個(gè)處理過(guò)程中只是轉子受到了輕度加熱而已,故此并未對汽輪機的壽命有較大影響。
本次事件從08:10時(shí)第一次掛閘、打閘開(kāi)始,一直到09:18時(shí)最后一次打閘結束,一共掛閘、打閘共計32次。
9:36時(shí)機組解列,#4機斷掉#12EH油泵電源,檢修開(kāi)始處理。將高壓主汽門(mén)操縱座內彈簧座連接部件和操縱座拆出后,打磨,并涂抹二硫化鉬。
11:25時(shí)檢修處理好#4機高壓主汽門(mén),掛閘、打閘(就地/遠方)正常,并用鍋爐余壓4.0Mpa充壓至主汽調門(mén)前后掛閘、打閘正常,只是關(guān)閉時(shí)間稍微緩慢。
11:35時(shí)匯報省調#4機缺陷已經(jīng)處理好,申請開(kāi)機,其同意在13:30在并網(wǎng)。13:13時(shí)#3燃機發(fā)啟動(dòng)令,13:28時(shí)#3機并網(wǎng)。13:40時(shí)#4機掛閘、打閘兩次均正常,開(kāi)始沖轉,13:57時(shí)#4機并網(wǎng)。
2、原因分析
1)主汽門(mén)操縱座整體安裝質(zhì)量有缺陷,預留間隙太小,另外彈簧座材料表面光潔度不夠,加工表面明顯粗糙。這是造成主汽門(mén)開(kāi)、關(guān)發(fā)生卡澀的主要原因。
2)由于主汽門(mén)操縱座內壁材料質(zhì)量不好,在主汽門(mén)長(cháng)時(shí)期的開(kāi)、關(guān)過(guò)程中,內壁刮花拉毛,寬約5cm,長(cháng)為整個(gè)行程,使得主汽門(mén)開(kāi)、關(guān)不靈活,摩擦增大,這是造成近期主汽門(mén)開(kāi)、關(guān)發(fā)生卡澀的直接原因。
3、防范措施
1)機組停機打閘時(shí),運行人員應就地查看主汽門(mén)是否關(guān)閉迅速,有無(wú)遲鈍現象并記錄主汽門(mén)的關(guān)閉時(shí)間。變化較大時(shí)要及時(shí)通知檢修人員檢查處理。
2)檢修人員應定期進(jìn)行主汽門(mén)、調速汽門(mén)的檢查.并核對彈簧預緊力是否足夠。
3)運行值班人員應定期進(jìn)行自動(dòng)主汽門(mén)、調速汽門(mén)的嚴密性試驗,確認是否符合標準,不合格時(shí)要及時(shí)調整和處理。