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電廠(chǎng)#10機啟動(dòng)失敗事件分析報告

1、事件經(jīng)過(guò)
(1)9月18日,原計劃機組水洗后轉消缺工作。凌晨#10機停機后放散閥未能打開(kāi),經(jīng)泄壓處理后打開(kāi)正常,接著(zhù)進(jìn)行水洗。
(2)18日早上第一次開(kāi)機,由于泄漏試驗時(shí)放散閥未能關(guān)閉,無(wú)法開(kāi)機,后經(jīng)多次傳動(dòng)試驗后放散閥動(dòng)作正常。
(3)第二次開(kāi)機,MarkV發(fā)“控制閥未跟蹤”報警跳機,機組還未點(diǎn)火,檢查發(fā)現控制閥給定與反饋存在一定偏差,更換了控制閥伺服閥65GC。
(4)第三次開(kāi)機,出現速斷閥卡澀未能打開(kāi),靜態(tài)傳動(dòng)試驗速斷閥正常。
(5)第四次開(kāi)機,點(diǎn)火正常,但C、D火焰未著(zhù), 溫差達 78℃,當時(shí)轉速才25%TNH,總工下令停機。
(6)第五次開(kāi)機,點(diǎn)火四只齊著(zhù),但升速至85%TNH時(shí)IGV未能打開(kāi),MarkV發(fā)“IGV控制故障”報警,機組遮斷。更換IGV伺服閥濾網(wǎng)。
(7)第六次開(kāi)機,點(diǎn)火升速均正常,但95%TNH停掉88QA后,MarkV發(fā)“滑油壓力低”、“滑油壓力低聯(lián)鎖備泵”報警,88QA聯(lián)鎖啟動(dòng),當時(shí)QAP2/QGP分別為4.9/1.38bar,就地滑油母管壓力為4.5/1.9bar,壓差12psi,各瓦和油管無(wú)漏油,瓦溫和回油溫度均正常,將冷油器由#2切至#1,而滑油濾由#1切至#2,同時(shí)更換液壓油濾濾芯,又將#2濾切至#1,此時(shí)滑油母管壓力由4.5升至5.0bar,壓差降至8psi,停盤(pán)車(chē)檢查主滑油泵齒輪正常,保險軸及軸套正常,但發(fā)現油箱內主油泵出口至VR1進(jìn)口管法蘭大量噴油,VPR2-1前法蘭呈線(xiàn)狀漏油。將滑油箱到空后檢查VR1進(jìn)口管法蘭紙墊已經(jīng)破損,立即更換為金屬墊,啟動(dòng)滑油泵投入盤(pán)車(chē)后壓力為7.1/5.1/1.9bar。
(8)19日開(kāi)機時(shí),95%TNH仍然出現滑油壓力低的情況,手動(dòng)停掉88QA后沒(méi)有自啟,但滑油壓力在4.3~4.8bar之間波動(dòng),停機更換VR1。
(9)再次開(kāi)機,現象同前幾次,停機后將油箱內滑油全部導出進(jìn)行徹查,所有工作持續至20日,對滑油箱內所有法蘭墊片、螺栓進(jìn)行檢查緊固,再次將VR1換回原件,對主滑油泵解體檢查,其螺桿、軸承、齒輪、壓板等均正常。
(10)20日21:10時(shí)開(kāi)機,點(diǎn)火正常,滑油壓力穩定,并于21:36時(shí)并網(wǎng)運行正常。
2、原因分析
此次故障的直接原因分兩部分:
(1)首先是放散閥、控制閥、速斷閥等工作異常導致啟動(dòng)失敗。
(2)其次是滑油箱內法蘭紙墊破損漏油造成滑油壓力低。
3、防范措施
(1)年度大修時(shí)將滑油箱內所有法蘭紙墊更換為金屬墊,并重新緊固螺栓。
(2)年度大修時(shí)增加一個(gè)翻板式液位計。
(3)目前液位計存在測量不準的情況,運檢兩部定期(每月1日)對油箱油位進(jìn)行核查補油,以避免油位低的現象。
(4)利用機組停機機會(huì )進(jìn)行速斷閥、放散閥、控制閥的活動(dòng)試驗,對各閥前濾網(wǎng)進(jìn)行定期檢查更換工作。
(5)運行部針對長(cháng)期連續運行機組制定相應的定期試驗(活動(dòng))工作,確保系統在需要工作時(shí),能可靠動(dòng)作。
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