風(fēng)擋竄動(dòng)導致制粉系統跳閘的分析與處理
華能福州電廠(chǎng)曾發(fā)生2號機D磨煤機冷熱風(fēng)調節擋板失調(一次風(fēng)量擴散性振蕩),運行人員又碰巧在熱風(fēng)調節擋板最低位置時(shí)將冷熱風(fēng)調節擋板切手動(dòng),盡管這之后他們盡力開(kāi)大風(fēng)門(mén),磨煤機還是因為一次風(fēng)流量低而跳閘。?
????1調節回路介紹?
????福州電廠(chǎng)制粉系統冷熱風(fēng)調節擋板為氣放大驅動(dòng)式,熱風(fēng)調節擋板主要控制風(fēng)量,而冷風(fēng)調節擋板主要調節磨煤機的出口溫度,其閥門(mén)反饋又送給對方作為的前饋信號。若一次風(fēng)流量低于50%持續30s則跳閘制粉系統。DCS改造前后冷熱風(fēng)調節擋板的情況對比見(jiàn)表1。?
????2存在的問(wèn)題?
????DCS改造前后,制粉系統的冷熱風(fēng)調節擋板失調現象都存在著(zhù),只不過(guò)改造前由于冷熱風(fēng)調節擋板在切手動(dòng)作較敏捷,能夠滿(mǎn)足制粉系統的風(fēng)量要求;而DCS改造后,在運行常的畫(huà)面上只有小鍵點(diǎn)開(kāi)或關(guān)功能,要全行程動(dòng)作冷熱風(fēng)調節擋板,時(shí)間上較之原來(lái)整整多了一倍以上,在緊急事件發(fā)生時(shí),就嚴重地制約了處理速度。?
????3原因分析?
????通過(guò)分析發(fā)現,在DCS改造之前就存在著(zhù)制粉系統的冷熱風(fēng)調節擋板失調現象,造成失調的原因主要是風(fēng)量測量失準、擋板驅動(dòng)在機械故障、調節參數不匹配等。DCS改造前,當制粉系統的冷熱風(fēng)調節擋板出現振蕩,運行人員可以從容地將其切為手動(dòng),必要時(shí)左右手同時(shí)調節冷熱風(fēng)調節擋板將風(fēng)量搶回來(lái)。原系統的手動(dòng)全開(kāi)、全關(guān)的時(shí)間為45s,通常情況下熱風(fēng)調節擋板只要保持在40%以上能保證制粉系統不會(huì )出現風(fēng)量低,所以即使在熱風(fēng)調節擋板在0%時(shí)切為手動(dòng),也只要18s就可以將其開(kāi)至40%,離“風(fēng)量低持續30s跳閘麻煤機”的條件還有較大裕度。?
????DCS改造之后,作為硬手操的控制調節盤(pán)、臺全部被取消,幾乎所有的操作均進(jìn)入了計算機成了軟手操,只留下了幾個(gè)屈指可數的硬手操按鈕:MFT手動(dòng)按鈕、主機打閘按鈕、小機打閘按鈕等。當運行人員可以在“磨煤機操作盤(pán)”、“A~E麻煤機控制”等畫(huà)面上控制制粉系統的冷熱風(fēng)調節擋板,機組正常運行時(shí)通常在可以同時(shí)對5套制粉系統進(jìn)行臨近的“磨煤機操作盤(pán)”畫(huà)面上進(jìn)行操作。在此畫(huà)面上,可以使用軟鍵盤(pán)進(jìn)行調節擋板的位置指令輸入,也可以使用小鍵點(diǎn)動(dòng)方式控制擋板(點(diǎn)動(dòng)一下改變1%,而且1s只接受一次點(diǎn)動(dòng)),由于空間有限沒(méi)有設計大鍵按鈕(大鍵每次改變3%)。軟鍵盤(pán)輸入閥位指令易出錯且不符合運行習慣,所以運行人員很少使用;又由于切換畫(huà)面到“A~E磨煤機控制”上再使用大鍵操作太費時(shí)間,緊急情況下也不采用。在運行常用的畫(huà)面上全行程調節擋板要100s,是原來(lái)的一倍多,在處理緊急事件時(shí),其弊端就暴露出來(lái)了。在上述福州電廠(chǎng)制粉系統跳閘事件中,先是其冷熱風(fēng)調節擋板發(fā)生擴散性振蕩,磨煤機入口空氣流量發(fā)生大幅度波動(dòng)。運行人員不得已將磨煤機冷熱風(fēng)擋板控制切為手動(dòng),在30s內運行人員點(diǎn)動(dòng)操作冷熱風(fēng)擋板按鈕合計48次,將主控風(fēng)量的熱風(fēng)擋板從14%開(kāi)至27%,但是熱風(fēng)調節擋板開(kāi)得仍然不夠,致使該制粉系統還是因為入口空氣流量低而跳閘。?
????4處理過(guò)程?
????查找歷史數據后,發(fā)覺(jué)該磨煤機入口空氣流量測量值會(huì )間隔性短時(shí)間偏大,于是對風(fēng)量變送器進(jìn)行了徹底的吹掃和校驗。變送器重新投入運行后,情況有所好轉,但磨煤機運行時(shí)其入口空氣流量調節仍會(huì )出現振蕩。?
????接著(zhù),使用電氣搖表檢查測量線(xiàn)路的絕緣情況,對模擬量輸入模件進(jìn)行檢測,都沒(méi)有發(fā)現異常。但為了徹底根除缺陷,排除測量裝置測量失準、信號電纜失地干擾,更換了變送器和信號電纜。?
????為了避免再次出現擋板失調、運行無(wú)法及時(shí)搶救的情況,著(zhù)手進(jìn)行操作畫(huà)面及調節擋板的邏輯完善。首先是在運行常用的“磨煤機操作盤(pán)”畫(huà)面上設法增加了5臺制粉系統的冷熱風(fēng)調節大鍵,供運行在碰到緊急工況時(shí)使用。其次,任何的調節系統都有可能因為某種原因出現振蕩,當振蕩激化到一定程度時(shí)應該及時(shí)將此調節系統切除,改由運行人員來(lái)接手控制。在缺陷消除后“如測量、控制回路回歸正常),再將調節投入自動(dòng)?;诖?,對磨煤機冷熱風(fēng)調節擋板調節回路增設了切手邏輯,如圖1所示。?
??????
????邏輯思路說(shuō)明如下:當由制粉系統給煤量折算出來(lái)的空氣流量廟宇值與實(shí)際空氣流量相比較超過(guò)10%時(shí),顯示此時(shí)可能風(fēng)量測量、擋板驅動(dòng)、調節參數中的某個(gè)環(huán)節存在問(wèn)題,其投自動(dòng)條件不滿(mǎn)足,冷熱風(fēng)調節擋板自行為手動(dòng)。運行人員可在報警窗中獲知切手動(dòng)的信息,及時(shí)接手控制并通知相應人員消除缺陷。?
????之所以在實(shí)際空氣流量后加一個(gè)3s的延時(shí)環(huán)節,目的是消除脈沖型的測量誤信號。另外,在增設邏輯時(shí)應該考慮到特殊工況,比如:RB(快速減負荷)發(fā)生制粉系統四切一、或制粉系統的給煤機、磨煤機跳閘等情況。原邏輯設計中,若制粉系統跳閘會(huì )立即關(guān)閉其熱風(fēng)截止擋板,一旦熱風(fēng)截止擋板關(guān)到位又將自動(dòng)狀態(tài)下的熱風(fēng)調節擋板關(guān)到底,冷風(fēng)調節擋板關(guān)至5%進(jìn)行吹掃。制粉系統一旦跳閘時(shí),其入口空氣流量的設定與實(shí)際值一般會(huì )偏差極大,如果就讓其切手動(dòng),那么肯定就不能使冷熱風(fēng)調節擋板及時(shí)正確地關(guān)到位。其結果是大量的一次風(fēng)會(huì )漏到爐膛中去,嚴重影響爐膛的燃燒及一次風(fēng)的控制。所以,在冷熱風(fēng)調節擋板切手動(dòng)邏輯中要加上“磨煤機運行”和“給煤機運行”?2個(gè)條件。再有,為了保證冷熱風(fēng)調節擋板切手時(shí)其閥位不在低位,不致使運行一接手控制就必須拼命搶開(kāi)閥位,使之能有個(gè)較好的手動(dòng)控制環(huán)境,特意再加上“熱風(fēng)調節擋板閥位反饋大于25%”。在此項條件不滿(mǎn)足時(shí),如運行人員認為切手動(dòng)后可以控制,則可人工切至手動(dòng)。?
????當然,在調節擋板切手動(dòng)之前,我們還設計了一個(gè)報警回路,即:空氣流量廟宇值與實(shí)際空氣流量偏差超過(guò)5%時(shí)發(fā)出“偏差大”聲光報警,以此提醒運行采取相應措施。?
????5處理效果?
????該制粉系統增設了以上邏輯后,沒(méi)有再發(fā)生類(lèi)似的制粉系統因為調節出現振蕩而跳閘的情況,因為一旦出現“空氣流量設定值與實(shí)際空氣流量偏差大”聲光報警,運行人員就會(huì )及時(shí)采取措施參與控制,糾正調節上出現的偏差,即使調節出現大振蕩,冷熱風(fēng)調節擋板被迫切為手動(dòng),運行人員也可以從容地手動(dòng)調整,控制制粉系統的配風(fēng)情況。?
????上述邏輯改造理念不僅應用在制粉系統的冷熱風(fēng)調節擋板上,還移植到了送、引風(fēng)機入口調節擋板等邏輯上。?
????1調節回路介紹?
????福州電廠(chǎng)制粉系統冷熱風(fēng)調節擋板為氣放大驅動(dòng)式,熱風(fēng)調節擋板主要控制風(fēng)量,而冷風(fēng)調節擋板主要調節磨煤機的出口溫度,其閥門(mén)反饋又送給對方作為的前饋信號。若一次風(fēng)流量低于50%持續30s則跳閘制粉系統。DCS改造前后冷熱風(fēng)調節擋板的情況對比見(jiàn)表1。?
????2存在的問(wèn)題?
????DCS改造前后,制粉系統的冷熱風(fēng)調節擋板失調現象都存在著(zhù),只不過(guò)改造前由于冷熱風(fēng)調節擋板在切手動(dòng)作較敏捷,能夠滿(mǎn)足制粉系統的風(fēng)量要求;而DCS改造后,在運行常的畫(huà)面上只有小鍵點(diǎn)開(kāi)或關(guān)功能,要全行程動(dòng)作冷熱風(fēng)調節擋板,時(shí)間上較之原來(lái)整整多了一倍以上,在緊急事件發(fā)生時(shí),就嚴重地制約了處理速度。?
????3原因分析?
????通過(guò)分析發(fā)現,在DCS改造之前就存在著(zhù)制粉系統的冷熱風(fēng)調節擋板失調現象,造成失調的原因主要是風(fēng)量測量失準、擋板驅動(dòng)在機械故障、調節參數不匹配等。DCS改造前,當制粉系統的冷熱風(fēng)調節擋板出現振蕩,運行人員可以從容地將其切為手動(dòng),必要時(shí)左右手同時(shí)調節冷熱風(fēng)調節擋板將風(fēng)量搶回來(lái)。原系統的手動(dòng)全開(kāi)、全關(guān)的時(shí)間為45s,通常情況下熱風(fēng)調節擋板只要保持在40%以上能保證制粉系統不會(huì )出現風(fēng)量低,所以即使在熱風(fēng)調節擋板在0%時(shí)切為手動(dòng),也只要18s就可以將其開(kāi)至40%,離“風(fēng)量低持續30s跳閘麻煤機”的條件還有較大裕度。?
????DCS改造之后,作為硬手操的控制調節盤(pán)、臺全部被取消,幾乎所有的操作均進(jìn)入了計算機成了軟手操,只留下了幾個(gè)屈指可數的硬手操按鈕:MFT手動(dòng)按鈕、主機打閘按鈕、小機打閘按鈕等。當運行人員可以在“磨煤機操作盤(pán)”、“A~E麻煤機控制”等畫(huà)面上控制制粉系統的冷熱風(fēng)調節擋板,機組正常運行時(shí)通常在可以同時(shí)對5套制粉系統進(jìn)行臨近的“磨煤機操作盤(pán)”畫(huà)面上進(jìn)行操作。在此畫(huà)面上,可以使用軟鍵盤(pán)進(jìn)行調節擋板的位置指令輸入,也可以使用小鍵點(diǎn)動(dòng)方式控制擋板(點(diǎn)動(dòng)一下改變1%,而且1s只接受一次點(diǎn)動(dòng)),由于空間有限沒(méi)有設計大鍵按鈕(大鍵每次改變3%)。軟鍵盤(pán)輸入閥位指令易出錯且不符合運行習慣,所以運行人員很少使用;又由于切換畫(huà)面到“A~E磨煤機控制”上再使用大鍵操作太費時(shí)間,緊急情況下也不采用。在運行常用的畫(huà)面上全行程調節擋板要100s,是原來(lái)的一倍多,在處理緊急事件時(shí),其弊端就暴露出來(lái)了。在上述福州電廠(chǎng)制粉系統跳閘事件中,先是其冷熱風(fēng)調節擋板發(fā)生擴散性振蕩,磨煤機入口空氣流量發(fā)生大幅度波動(dòng)。運行人員不得已將磨煤機冷熱風(fēng)擋板控制切為手動(dòng),在30s內運行人員點(diǎn)動(dòng)操作冷熱風(fēng)擋板按鈕合計48次,將主控風(fēng)量的熱風(fēng)擋板從14%開(kāi)至27%,但是熱風(fēng)調節擋板開(kāi)得仍然不夠,致使該制粉系統還是因為入口空氣流量低而跳閘。?
????4處理過(guò)程?
????查找歷史數據后,發(fā)覺(jué)該磨煤機入口空氣流量測量值會(huì )間隔性短時(shí)間偏大,于是對風(fēng)量變送器進(jìn)行了徹底的吹掃和校驗。變送器重新投入運行后,情況有所好轉,但磨煤機運行時(shí)其入口空氣流量調節仍會(huì )出現振蕩。?
????接著(zhù),使用電氣搖表檢查測量線(xiàn)路的絕緣情況,對模擬量輸入模件進(jìn)行檢測,都沒(méi)有發(fā)現異常。但為了徹底根除缺陷,排除測量裝置測量失準、信號電纜失地干擾,更換了變送器和信號電纜。?
????為了避免再次出現擋板失調、運行無(wú)法及時(shí)搶救的情況,著(zhù)手進(jìn)行操作畫(huà)面及調節擋板的邏輯完善。首先是在運行常用的“磨煤機操作盤(pán)”畫(huà)面上設法增加了5臺制粉系統的冷熱風(fēng)調節大鍵,供運行在碰到緊急工況時(shí)使用。其次,任何的調節系統都有可能因為某種原因出現振蕩,當振蕩激化到一定程度時(shí)應該及時(shí)將此調節系統切除,改由運行人員來(lái)接手控制。在缺陷消除后“如測量、控制回路回歸正常),再將調節投入自動(dòng)?;诖?,對磨煤機冷熱風(fēng)調節擋板調節回路增設了切手邏輯,如圖1所示。?
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????邏輯思路說(shuō)明如下:當由制粉系統給煤量折算出來(lái)的空氣流量廟宇值與實(shí)際空氣流量相比較超過(guò)10%時(shí),顯示此時(shí)可能風(fēng)量測量、擋板驅動(dòng)、調節參數中的某個(gè)環(huán)節存在問(wèn)題,其投自動(dòng)條件不滿(mǎn)足,冷熱風(fēng)調節擋板自行為手動(dòng)。運行人員可在報警窗中獲知切手動(dòng)的信息,及時(shí)接手控制并通知相應人員消除缺陷。?
????之所以在實(shí)際空氣流量后加一個(gè)3s的延時(shí)環(huán)節,目的是消除脈沖型的測量誤信號。另外,在增設邏輯時(shí)應該考慮到特殊工況,比如:RB(快速減負荷)發(fā)生制粉系統四切一、或制粉系統的給煤機、磨煤機跳閘等情況。原邏輯設計中,若制粉系統跳閘會(huì )立即關(guān)閉其熱風(fēng)截止擋板,一旦熱風(fēng)截止擋板關(guān)到位又將自動(dòng)狀態(tài)下的熱風(fēng)調節擋板關(guān)到底,冷風(fēng)調節擋板關(guān)至5%進(jìn)行吹掃。制粉系統一旦跳閘時(shí),其入口空氣流量的設定與實(shí)際值一般會(huì )偏差極大,如果就讓其切手動(dòng),那么肯定就不能使冷熱風(fēng)調節擋板及時(shí)正確地關(guān)到位。其結果是大量的一次風(fēng)會(huì )漏到爐膛中去,嚴重影響爐膛的燃燒及一次風(fēng)的控制。所以,在冷熱風(fēng)調節擋板切手動(dòng)邏輯中要加上“磨煤機運行”和“給煤機運行”?2個(gè)條件。再有,為了保證冷熱風(fēng)調節擋板切手時(shí)其閥位不在低位,不致使運行一接手控制就必須拼命搶開(kāi)閥位,使之能有個(gè)較好的手動(dòng)控制環(huán)境,特意再加上“熱風(fēng)調節擋板閥位反饋大于25%”。在此項條件不滿(mǎn)足時(shí),如運行人員認為切手動(dòng)后可以控制,則可人工切至手動(dòng)。?
????當然,在調節擋板切手動(dòng)之前,我們還設計了一個(gè)報警回路,即:空氣流量廟宇值與實(shí)際空氣流量偏差超過(guò)5%時(shí)發(fā)出“偏差大”聲光報警,以此提醒運行采取相應措施。?
????5處理效果?
????該制粉系統增設了以上邏輯后,沒(méi)有再發(fā)生類(lèi)似的制粉系統因為調節出現振蕩而跳閘的情況,因為一旦出現“空氣流量設定值與實(shí)際空氣流量偏差大”聲光報警,運行人員就會(huì )及時(shí)采取措施參與控制,糾正調節上出現的偏差,即使調節出現大振蕩,冷熱風(fēng)調節擋板被迫切為手動(dòng),運行人員也可以從容地手動(dòng)調整,控制制粉系統的配風(fēng)情況。?
????上述邏輯改造理念不僅應用在制粉系統的冷熱風(fēng)調節擋板上,還移植到了送、引風(fēng)機入口調節擋板等邏輯上。?