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百龍灘水電廠(chǎng)歷年統計事故分析


??? 百龍灘水電廠(chǎng)位于廣西紅水河中游,是紅水河第7個(gè)梯級電站。電站裝有32 MW燈泡貫流式水輪發(fā)電機組6臺,自1996年2月至1999年5月相繼投產(chǎn)。?
1 事故分類(lèi)統計?

2 事故統計分析?

2.1 機械事故?
  自第一臺機組投產(chǎn)至今,累計機械統計事故5次,其中1997年1號機在低溫啟動(dòng)時(shí),發(fā)電機因電磁噪音異常(目前尚未查到原因)而非計劃停運2次,3號機因發(fā)電機轉子故障非計劃停運2次;2002年4號機在運行過(guò)程中8號導葉彎曲連桿脫落、9號導葉彎曲變形引起非計劃停運。?
  3號機試運行2個(gè)多月后,發(fā)現發(fā)電機轉子4顆T型鍵止動(dòng)壓板的M12定位螺釘脫落,制造商富士電機公司判斷可以繼續運行。一個(gè)半月后機組無(wú)法啟動(dòng)運行,檢查發(fā)現16個(gè)轉子引線(xiàn)連接片全部斷損,轉子中心體在6,8號T型鍵處多處裂紋,最長(cháng)180 mm。事故修理時(shí)間達5個(gè)月之久,買(mǎi)賣(mài)雙方損失嚴重。事故直接原因是由于發(fā)電機轉子磁軛熱套緊固量未達到設計要求。?
2.2 保護事故?
  保護設備累計統計事故23次,其中機組保護誤動(dòng)8次,主變保護誤動(dòng)8次,兩者占總數的69.9%,220 kV斷路器事故跳閘5次,機組動(dòng)力盤(pán)柜BZT拒動(dòng)2次。?
2.2.1 機組保護誤動(dòng)?
  8次誤動(dòng)中4次是機組數字保護,均發(fā)生在2號機,當機組保護裝置電源消失,軟件看門(mén)狗故障,機組電氣量異常但尚未達到保護動(dòng)作整定值時(shí),機組數字保護均出口跳閘造成非計劃停運(日本富士電機公司理解為正常停運,而不是事故停運,這主要是由于日本保護設計思想與我國不同)。另有4次負序過(guò)流Ⅱ段保護誤動(dòng)均發(fā)生在3號機。1999年5月經(jīng)日本方技術(shù)人員對其軟件進(jìn)行修改完善后,機組保護誤動(dòng)現象到發(fā)稿日再未發(fā)生。?
2.2.2 主變保護誤動(dòng)?
  (1) 設計原因:因各種原因,在主變保護設計中未將廠(chǎng)用電分支系統CT接入主變差動(dòng)保護回路,致使主變差動(dòng)保護不能躲過(guò)近距離廠(chǎng)用電系統短路故障電流,而擴大事故2次;因主變測溫裝置設計選型不當、工作票安全措施又不到位導致主變事故失壓1次。?
  (2) 管理問(wèn)題:由于保護接線(xiàn)錯誤、主變零序保護定值由5.3 s變?yōu)? s導致越級跳閘,端子受潮釋壓保護誤動(dòng)等原因,1號主變事故失壓各1次;主變差動(dòng)保護計算中,CT變比計算有誤,3號主變事故失壓1次。?
  (3) 設備缺陷:因220 kV斷路器拒動(dòng)啟動(dòng)失靈保護出口,1號主變事故失壓1次。?
2.2.3 220 kV斷路器事故跳閘?
  5次220 kV斷路器事故跳閘中有2次是對側線(xiàn)路保護原因,1次是農網(wǎng)改造引起線(xiàn)路對地放電,2次因保護接線(xiàn)錯誤引起。?
2.3 監控勵磁事故?
  監控和勵磁系統累計統計事故5次,其中監控系統3次,勵磁系統2次。監控系統3次事故分別是:監控系統通訊中斷引起1號機非計劃停運,5號機因監控系統中央處理模塊故障非計劃停運,監控系統用于檢測機組機端電壓的采集模塊故障,1號機非計劃停運;勵磁系統事故一起為1號機誤強勵非計劃停運,另一起事故是2號機因勵磁功率柜風(fēng)機電壓監視繼電器失靈,風(fēng)機停風(fēng)后,B相可控硅元件熱擊穿,保險燒斷,發(fā)電機差動(dòng)保護動(dòng)作。?
2.4 調速器事故?
  調速器累計統計事故15次,其中由于調速器漿葉、導葉主配抽動(dòng)導致調速器突然溜負荷、關(guān)機、過(guò)負荷等共12次,占總數的80.0%,2次為調速器導葉反饋鋼絲繩脫落、1次為輪葉反饋鋼絲繩脫落。調速器自投運以來(lái),運行就不穩定,經(jīng)常發(fā)生引導閥發(fā)卡,主配抽動(dòng),影響調速器的穩定性。?
2.5 自動(dòng)化事故?
  自動(dòng)化元件累計統計事故22次,其中推力軸承潤滑油油流中斷7次,軸承高位油箱油位異常5次,壓力油罐油壓過(guò)低3次,機組溫度測溫裝置誤動(dòng)4次,機組冷卻風(fēng)機電源故障2次,廠(chǎng)房滲漏排水泵不能自動(dòng)啟動(dòng)而水淹排水泵房1次。因機組潤滑油系統異常導致機組非計劃停運15次,占總數的68.2%。1996-1999年自動(dòng)化元件累計統計事故19次,從這4年的統計事故內容及原因分析,造成機組非計劃停運主要原因是管理和維護方面存在問(wèn)題,且68.2%是重復性事故。2000年后有所改善。?
2.6 人為責任事故?
  人為責任累計統計事故18次,占事故總數的20.2%,人為責任事故原因有三:?
  (1) 運行、維護人員操作失誤11次,占總數的61.1%。?
  (2) 設備安裝調試人員工作失誤3次。?
  (3) 項目監管不力,外來(lái)人員盲目施工、誤動(dòng)設備4次。?

3 事故趨勢分析?
  從表1可以看出,1996-1999年設備統計事故是逐年增加的趨勢,1999年事故達到高峰,反映出前4年機組各設備還處于邊施工、邊暴露問(wèn)題、邊處理問(wèn)題、邊適應設備運行的過(guò)渡期。1999,2000年經(jīng)過(guò)設備和環(huán)境綜合整治,重要輔助設備電源改造,機組部分保護根據實(shí)際情況進(jìn)行了修改,設備運行進(jìn)行優(yōu)化等工作,設備運行狀況得到了一定的改善,特別是重復性的機組油系統油位、油壓異常導致機組非計劃停運的現象得到有效控制。自2000年設備統計事故呈逐年下降的趨勢。?
  值得注意的是,近年在設備改造過(guò)程中,職工安全生產(chǎn)意識不強,工作疏忽,導致多起事故,今后在抓提高設備健康水平的同時(shí),更應注意提高人員素質(zhì)。?

4 經(jīng)驗教訓?
  (1) 設備安裝過(guò)渡期太長(cháng)。6臺機組全部投產(chǎn)歷經(jīng)3年多,期間,投產(chǎn)機組運行環(huán)境條件惡劣,設備上經(jīng)常積有大量灰塵。為此,發(fā)生過(guò)計算機通信中斷,設備模塊、元件燒壞,特別是監控和調速器電源模塊運行不穩定或燒壞。?
  (2) 設備基礎管理工作差,技術(shù)措施不完善,組織措施不到位。如因管理不到位、力度不夠,發(fā)生重復性和人為責任事故數十次。?
  (3) 初期對職工技術(shù)培訓重視不夠、效果差,職工綜合素質(zhì)相對較差,又是進(jìn)口機組,運行、維護人員對新設備性能不夠熟,數次出現操作失誤引發(fā)設備事故。?
  (4) 激勵機制欠缺,職工學(xué)技術(shù)鉆業(yè)務(wù)風(fēng)氣不濃,主動(dòng)技術(shù)攻關(guān)熱情不高,有很多設備異?,F象只要組織得當,完全有可能在出現第一次事故后得到有效控制,避免多次重復性的機組非計劃停運。