堵板安裝紕漏,漏油著(zhù)火停機
【簡(jiǎn)述】2009年09月28日,某電廠(chǎng)2號鍋爐2號角供油環(huán)管吹掃截止閥逆止門(mén)前堵板墊子哧開(kāi),噴出的油濺至吹灰器上,引起2號角周?chē)鷧^域及零米的地溝著(zhù)火,迫使2號機破壞真空停機。
【事故經(jīng)過(guò)】事故前工況:2號機組負荷300MW,CCS投入,磨煤機A、B、C、D運行,E磨備用,給水泵A、B運行,C泵備用,A凝結泵運行,主汽壓力16.7MPa,真空-69.4KPa,A、B引風(fēng)機、送風(fēng)機、一次風(fēng)機運行,沒(méi)有運行操作。
2009年09月28日20時(shí)59分,2號爐2號角等離子壁溫高報警發(fā),燃油調整閥、回油閥狀態(tài)顯示異常(CRT顯示粉色),燃油系統爐前進(jìn)油壓力降低,回油調節閥位置反饋指示顯示異常(CRT顯示粉色),火警報警信號發(fā),值班員就地檢查,發(fā)現2號爐12.6米東南側著(zhù)火。21時(shí)00分,值長(cháng)立即組織人員對電氣設備區域用二氧化碳滅火器撲火,其余用干粉滅火器撲滅;同時(shí)聯(lián)系消防隊報火警,并令隔離爐前油系統,化學(xué)停運供油泵。21時(shí)05分,供油泵停運。21時(shí)07分,消防隊到現場(chǎng)組織撲救。21時(shí)20分,鍋爐房?jì)让骰鹑繐錅?。負荷?00MW減至180MW,停運2號爐D磨煤機。21時(shí)19分,爐MFT動(dòng)作,首出為火檢冷卻風(fēng)喪失。立即停運B給水泵,調整汽包水位正常。切輔汽至冷再。21時(shí)22分,切廠(chǎng)用至啟備變帶。21時(shí)25分,汽輪機打閘,發(fā)電機逆功率保護動(dòng)作,啟動(dòng)交流潤滑油泵,頂軸油泵A、B。21時(shí)28分,破壞真空汽輪機停機。21時(shí)35分,切斷著(zhù)火區域帶電設備及閥門(mén)電源。21時(shí)45分,停風(fēng)煙系統。21時(shí)57分,盤(pán)車(chē)投運。23時(shí)07分,2號發(fā)電機由“熱備”轉“冷備”。
【事故原因】
1. 機組調試期間曾因發(fā)生燃油進(jìn)入輔汽系統,基建安裝單位在環(huán)型供油管吹掃閥逆止門(mén)前加裝了堵板(安裝工藝不規范)。堵板墊子哧開(kāi)造成漏油,是造成此次事故的直接原因。
2. 運行人員對異常分析不到位,事故經(jīng)驗不足,是造成此次事故的間接原因。
【防范措施】
1. 將燃油系統閥門(mén)墊子改為金屬纏繞墊。將供、回油環(huán)管吹掃截止閥及逆止門(mén)割除加堵頭。
2. 加強運行管理,發(fā)現參數異常,及時(shí)分析,并對異常參數的設備進(jìn)行檢查。
3. 對1、2號爐爐前油系統及供油系統進(jìn)行排查,對查出的問(wèn)題進(jìn)行整改。
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